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本文针对乙烯裂解炉的操作优化问题,基于模式识别的方法,通过将乙烯操作的数据样本分类,建立操作的优化识别模型,然后据此模型进行判断,如不在优化区内,根据本文提出的寻优方法,可较快地寻到优化点。 相似文献
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莫书勤 《中国石油和化工标准与质量》2023,(9):178-180
本文主要以某石化公司的乙烯装置裂解炉的实际生产过程为例,介绍装置在工作过程中出现的工艺与控制偏差情况,在对这一情况产生的原因进行分析后,明确乙烯装置裂解炉区域工艺改造优化方法,以提高气相裂解炉的工作质量,希望能够给当前乙烯裂解工作的顺利开展带来启发。 相似文献
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根据裂解炉开工后实际运行情况,从控制、原料、运行模式和管理等方面对裂解炉运行进行优化,实现了新建乙烯装置裂解炉安全、平稳和长周期运行。结果发现:通过不断调整测试和优化,裂解炉实现了100%自控率;依据原料性质,停止裂解重石脑油,将重石脑油全部改供给小重整装置做原料,同时将碳四与轻石脑油混和,提高了产率与原料利用率;采用“7+l”裂解模式并进行在线烧焦大大降低了运行成本。 相似文献
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新疆独山子乙烯厂在2000年通过调整裂解炉操作,优化原料,减少分离损失等方面着手,提高目的产品产量和收率,确保全年生产任务的完成。 相似文献
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研究与实施乙烯装置裂解炉节能降耗是石油化工产业发展的必然结果。主要从裂解原料的选择与优化、烧焦控制方案的改良、热效率的提高、新型节能技术的应用以及裂解炉管理的加强等五个方面分析了乙烯装置裂解炉节能降耗措施。 相似文献
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以中国石化齐鲁分公司烯烃厂乙烯装置为例,介绍了通过降低急冷油粘度、回收裂解炉间断排污罐闪蒸蒸汽以及稀释蒸汽汽包排污水回收利用等方式降低急冷系统的能耗。列举了装置目前操作仍存在的问题,探讨解决方法。 相似文献
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乙烯裂解炉裂解深度的先进过程控制与优化 总被引:1,自引:0,他引:1
乙烯裂解装置的先进控制与优化系统(APC)能够实现装置稳定运行,减少装置的波动。结合产品最新市场情况,合理调整裂解深度优化方向,借助APC控制系统模型、SPYRO模型和进料分析仪,实现不同原料动态实时裂解深度稳定优化操作。 相似文献
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从裂解炉能耗管理的角度出发,根据工艺操作分析裂解炉节能降耗的方法,提出一种裂解炉吨乙烯能耗的评价方法和近似计算公式,以及该方法在茂名1000kt/a乙烯装置18台裂解炉上的运用,分析影响裂解炉能耗的主要因素,评价在日常生产管理中如何监控裂解炉能耗。 相似文献
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燕山乙烯装置GK-Ⅴ型裂解炉自投料试车以来,存在运行周期短,清焦频繁,裂解炉热效率低等问题,不仅导致装置能耗偏高和乙烯成本的增加,而且成为装置长周期高负荷运行的瓶颈。为此,针对GK-Ⅴ型裂解炉存在的问题进行分析,找出造成裂解炉运行周期短、热效率低的原因,并制定了相应的解决方案。通过采取改进措施,裂解炉运行周期显著延长,裂解炉热损失明显降低。 相似文献