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论述了压力容器制造中对接焊缝错边量的产生原因 ,在工艺文件和检验中提出了防止焊缝错边的具体控制要求 ,以确保焊缝错边量不超差 相似文献
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在压力容器制造中 ,由于筒节展开的下料尺寸存在偏差 ,筒节不圆 ,在组装时造成焊缝错边 ,影响了压力容器的安全使用。从制造工艺质量控制方面进行探讨 ,以降低焊缝错边 ,提高压力容器的制造质量 相似文献
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本文以壳体理论为基础,计算了圆柱形容器环焊缝两端面上的位移、转角,由变形协调条件得出焊缝两端面上的边缘内力,并由这些内力即可得出容器应力场的解析解。通过对120个解析计算结果的多元回归,给出了满足一定工程精度要求的环焊缝错边引起应力场的近似计算式。 相似文献
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本文按《压力容器缺陷评定规范》CVDA—1984,对φ2200煤气贮罐环焊缝处有角变形、对口错边量和0.4mm深的咬边缺陷,在使用过程中的安全性进行了评定。 相似文献
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现场组焊压力容器经常出现焊缝错边超差的问题,由于这种几何形状突变将造成过高的应力集中,降低了容器壳体承载强度和疲劳强度。本文通过实例,在理论计算分析的基础上,讨论了采用某些工艺措施对抵消错边超差影响的可行性和局限性。 相似文献
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本文结合多年设计、制速方面的实践经验,对GB150第十章中关于错边量、焊缝余高、咬边、封头所需材料厚度等的限制指出了不妥或不足之处,并提出了相应的修正建议。 相似文献
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球片制造完工后,在制造厂内进行预组装,是检验球片制造精度的有效办法。如果球片的弧度和几何尺寸合格,预组装成球带的整体尺寸和焊缝的间隙、错边和棱角度就能基本符合JB1127-80《钢制焊接球形贮罐技术条件》的要求。 相似文献
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《煤炭转化》2017,(5)
进行了不同成分粉煤灰活性钨极氩弧焊实验,得到低碳钢Q235A焊接母材焊缝,利用万能试验机对焊缝的拉伸性能进行了检测,并利用静态腐蚀性能测试和电化学腐蚀性能测试对焊缝的耐蚀性进行了检测.结果表明:加入粉煤灰作活性剂得到的焊缝的抗拉强度与无粉煤灰时得到的焊缝的抗拉强度相比无大变化;对于静态腐蚀性能测试,在15%H_2SO_4溶液、10%NaOH溶液和3.5%NaCl溶液中,粉煤灰1活性焊缝的耐蚀性较常规焊缝的耐蚀性分别提高了1.90倍、1.29倍和1.81倍,粉煤灰2活性焊缝的耐蚀性较常规焊缝的耐蚀性分别提高1.44倍、1.20倍和1.47倍;对于电化学腐蚀性能测试,粉煤灰1活性焊缝和粉煤灰2活性焊缝的腐蚀速率均小于常规焊缝的腐蚀速率.粉煤灰作活性剂可以使材料力学性能不变,并细化焊缝显微组织,增强结构耐腐蚀性. 相似文献
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压力容器制造厂在进行定位焊缝施焊时往往会忽略一些问题.从定位焊缝质量控制的各环节,主要包括焊接人员资格、焊接工艺的选用及执行、定位焊缝的修磨与检验等,对定位焊缝的质量控制需要关注的问题进行了阐述. 相似文献
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介绍了ASMEⅧ-2中所采纳的当量结构应力法进行焊缝疲劳评定的原理,并以某回流罐为工程实例,使用有限元分析软件ANSYS/FE-SAFE对回流罐上手孔与罐体之间的焊缝疲劳寿命进行分析,同时考察了网格大小、单元类型以及填角焊缝的影响。结果发现,基于当量结构应力法进行焊缝疲劳评定得到的疲劳寿命对网格密度不敏感,受单元类型的影响很小;填角焊缝的存在有利于提高焊缝的疲劳寿命。 相似文献
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近年来发生了多起后果严重的管道事故,使油气管道环焊缝的完整性和腐蚀问题越来越受到关注,焊缝缺陷是促进腐蚀发生的重要原因,故研究焊缝缺陷对腐蚀的影响具有重要意义。为此,综述了管线钢环焊缝缺陷处腐蚀研究进展,总结了目前管线钢环焊缝处缺陷的种类及导致缺陷形成的原因,归纳了当前缺陷的检测方法并对缝缺陷处腐蚀研究方法进行了总结,分析了管线钢环焊缝缺陷对应力腐蚀、氢脆腐蚀和微生物腐蚀的影响机制。针对不同腐蚀提出了相应的机理模型,认为目前对环焊缝缺陷处腐蚀的研究还不够深入,应加强焊缝缺陷在多种腐蚀环境中的腐蚀机理、不同缺陷与不同腐蚀类型协同作用等方面的研究。 相似文献