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目前 ,清洗凝汽器铜管的方法很多 ,比如机械清洗、酸洗、通风干燥法、反冲洗法等 ,但此类方法大多需停机处理 ,有其一定的限制性。胶球清洗法对那些不便于停机的热电厂来说 ,不失为一种形之有效的方法。胶球自动清洗系统由胶球泵、装球室、收球网、二次滤网等组成。清洗时把胶球投入装球室 ,启动胶球泵 ,胶球便在比循环水压力略高的压力水流的推动下 ,经凝汽器的进水室进入铜管进行清洗。由于胶球输送管的出口朝下 ,所以胶球在循环水中分散均匀 ,使各铜管的进球率相差不大。胶球把铜管内壁抹擦一遍 ,流出铜管的管口时 ,自身的弹力作用使它恢… 相似文献
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针对大唐盘山发电有限责任公司凝汽器铜管腐蚀问题和胶球清洗系统收球率低的问题进行专题分析,从胶球清洗系统管理上存在的漏洞着手,结合现场实际,提出对凝汽器胶球清洗工作进行精细化管理的具体方案,以确保机组能够安全、经济运行。 相似文献
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在凝汽器的铜管中安装列管自清洗强化换热装置后,能够极大地提高凝汽器的换热效果,降低端差,提高真空度,提高汽轮机的发电量;同时在装置的运行过程中能自动在线除够和防止结垢,保护了铜管,节约了清洗费用. 相似文献
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根据热力学第一定律和传热学基本原理从理论上导出了凝汽器铜管结垢后对机组经济性影响的计算方法和修正曲线。可根据机组实际运行参数,计算和分析凝汽器的工作情况,对指导机组的节能工作,进行凝汽器运行管理和检修除垢的决策具有一定的意义。 相似文献
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凝汽器清洁度是关系到电厂经济安全运行的重要指标,但在凝汽器运行过程中,由于水质、温度、流速等原因,不可避免地会造成冷却管内部结垢和腐蚀。定区域胶球清洗系统正是为了解决这一问题而设计出来的,在某电厂双流程凝汽器的后水室安装三排四列投球管,控制不同投球方式,实现定区域清洗。使用Fluent进行了7种投球位置工况、13种速度工况的数值模拟,优化研究方案如下:最佳投球位置是开启上排和下排投球管;最佳进水流量是9.1m~3/s~10.2m~3/s;最佳射流流量是0.016m~3/s~0.02m~3/s。此时,胶球在凝汽器内可以实现定区域投放,清洗效果最好,且节省胶球和能耗。 相似文献
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本文叙述了安庆石化总厂热电厂由于引用水带有大量污杂物,使凝汽器铜管传热效率降低。在采用胶球清洗装置后,提高了凝汽器真空及降低了偏差,从而获得了较大的经济效益。 相似文献
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《汽轮机技术》2016,(5)
凝汽器冷却管束发生结垢或堵塞时,使传热效率降低,端差增大,汽轮机背压升高,机组效率降低。在传统凝汽器胶球清洗系统基础上,设计了一种新型凝汽器胶球清洗系统,解决了目前电厂凝汽器冷却管束外围无法清洗的问题。通过使用FLUENT软件,以某电厂600MW机组凝汽器为研究对象,针对凝汽器管板A区上边缘区域进行模拟。模拟结果表明:凝汽器进口水室内存在涡流,涡流会改变胶球在凝汽器水室内的运动轨迹。通过对14种投球方式进行数值模拟,找到最优方案:射流速度控制在1.3m/s~1.7m/s之间,送球速度控制在1.6m/s~2.2m/s之间,流经A区域的胶球数量比较均匀、数量较多,且清洗面积比较大。 相似文献
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铜管在汽轮机凝汽器中使用非常频繁,凝汽器铜管腐蚀泄漏严重威胁到机组安全经济运行;据资料统计,因凝汽器铜管腐蚀泄漏造成汽轮机停机的事故非常多。在凝汽器运行过一程中保护凝汽器铜管少受腐蚀或不受腐蚀就显得非常重要。 相似文献
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凝汽器胶球清洗装置被火电厂普遍使用,其有效运行对机组的经济性有很大影响。本文结合某600MW机组凝汽器胶球清洗装置的实际运行情况,对收球率低的问题进行分析,提出改进方案,从而提高胶球装置的的工作效率,并为解决类似问题提供参考。 相似文献
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《汽轮机技术》2017,(6)
对核电汽轮机凝汽器开展在线胶球清洗前后总体传热系数与机组功率变化规律的试验研究。针对某国产百万千瓦级核电机组凝汽器自带在线胶球清洗系统,利用热平衡与热传递原理建立凝汽器传热效率试验模型,实测胶球清洗前后凝汽器的热力参数,利用HEI公式分析凝汽器总体传热系数与清洁度的变化规律,并结合核电汽轮机背压变化的微增出力曲线评估功率提升情况。试验结果表明,普通胶球能快速清除传热管中的海洋软质污垢,提高凝汽器清洁度3%后基本保持稳定,机组出力提高约1MW。研究表明,我国南方滨海核电厂安装胶球清洗系统后的经济性显著提升,混合使用普通橡胶球与金刚砂胶球并采用间断方式运行的效率最高。 相似文献
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循环冷却水系统的节能 总被引:7,自引:0,他引:7
加强循环冷却水系统的管理,提高循环冷却水的浓缩倍数,对凝汽器铜管实施镀膜保护,对水质添加防腐阻垢剂和杀菌剂,避免凝汽器铜管的结垢、腐蚀和粘泥故障,降低了发电水耗,延长了设备使用寿命,取得了显著的节能效果。 相似文献
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凝汽器是火力发电厂、核电站及化工企业中的重要设备,维护凝汽器冷却水管内壁的洁净,保持凝汽器较高的真空和较小的端差,是提高汽轮机组循环热效率的主要方法之一。 近年来,国内大多数汽轮发电机组都采用了胶球自动清洗系统,使凝汽器冷却管在运行中保持清洁状态,提高真空度并减少水阻,从而节约发电单位煤耗。在一些冷却水质较差的发电厂,胶球自动清洗系统的正常投运,可使煤耗节约2%~3%或更多。胶球自动清洗系统还可使冷却管的损坏次数减少,提高凝汽器运行的可靠性,从而减少汽轮机设备计划外停机的次数。此外,由于发电煤耗降低,还可减少有害物质的排放量。于是,胶球自动清洗系统成了火力发电厂重要的节能措施之一。 但是由于种种原因,目前胶球自动清洗系统的投入率和收球率还不理想,设备和系 相似文献
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中水对凝汽器铜管腐蚀性强,导致凝汽器频繁发生泄漏。通过采用TP316L不锈钢管替代铜管,并做好不锈钢管的安装及运行维护工作,解决了中水对凝汽器管的腐蚀问题,保证了凝汽器安全运行。 相似文献