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直眼掏槽广泛应用于井巷深孔和中深孔光面爆破。掏槽药量和布孔参数是影响爆破效果的关键。直眼掏槽布孔方式很多,但根据其适用范围主要可分为两类:一类是不含空孔的直眼掏槽,如漏斗掏槽;台阶式掏槽;另一类是含空孔的直眼掏槽。前者适用于浅孔或中深孔光爆,后者适用于深孔或超深孔光爆。 相似文献
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立井深孔爆破的若干技术问题 总被引:4,自引:0,他引:4
以掏槽和光爆为主,就立井掘进深孔爆破中诸如炮眼深度,掏槽形式和掏槽参数,周边光面爆破参数和光爆装药结构,电磁雷管起爆系统等若干技术问题进行了探讨,提出了相应技术观点;较优的掏槽方式是两阶同深筒形直眼掏槽的孔内分段直眼掏槽;较合理的光爆装药结构是径向间隙不偶合和轴向垫层不偶合装药。 相似文献
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从爆破机理看合理的掏槽方式 总被引:1,自引:0,他引:1
掏槽是井巷掘进爆破的关键,而掏槽效果又主要取决于掏槽方式和参数。本文通过掏槽爆破机理的分析,对直眼掏槽的几种形式进行比较,认为螺旋掏槽与其他直眼掏槽方式相比,更利于形成槽洞。一、菱形掏槽这种掏槽的布孔方式见图1。中心为空孔,1、2、3、4为装药孔。1和3孔,2和4孔分别对称于中心空孔,1孔(或3孔)到中心空孔的距离比2孔(或 相似文献
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《煤矿安全》2020,(5)
直眼掏槽中空孔对掏槽具有重要影响,以大直径空孔直眼掏槽和小直径空孔直眼掏槽为研究对象,通过理论和数值模拟分析了大直径空孔直眼掏槽破岩机理,结合实验室实验分析不同直径空孔直眼掏槽的爆破效果。研究表明:空孔直径对直眼掏槽的爆破效果和爆破振动均产生重要影响,小直径空孔振动速度峰值、振动持续时间等参数均高于大直径空孔掏槽,大直径空孔比小直径空孔爆破振动速度降低20.6%;大直径空孔掏槽爆破掏槽深度提高20%,对掘进工作面的破坏范围减小30.8%;结合掏槽效果及爆破能量分析,大直径空孔直眼掏槽由于空孔提供的自由面较大,振动消耗炸药能量要小于小直径空孔掏槽,大部分能量用于掏槽区岩石的破坏,减少了爆破振动危害。 相似文献
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直眼掏槽爆破是巷道掘进深孔爆破中的关键技术,对直眼掏槽爆破几个较为关键的参数设计进行了较为细致的分析和研究,认为起爆微差时间应大于岩石破碎时间和抛体加速时间,且随炮眼深度的增加而增加,这一结论对矿山巷道掏槽爆破掘进有一定的参考价值. 相似文献
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在井下掘进爆破中,电子雷管微差延期时间的设定是影响爆破效果的关键因素。通过对大直径空孔直眼掏槽掘进爆破延期时间设置的理论分析,提出采用微差延期时间修正公式进行优化。得出掏槽孔采用150~300 ms的微差间隔逐孔起爆,崩落眼和周边眼采用50~100 ms微差间隔的同段延期起爆方案。在银山矿井下巷道掘进中实践表明,方案操作安全性大大提高,爆破后效果良好,掏槽孔残孔基本在20 cm以下,掘进平均炮孔利用率达到93%,且极少出现残药、残孔的现象;巷道断面成型规整,爆后岩石块度均匀、爆堆集中,经济及社会效益显著。 相似文献
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利用微差爆破破岩理论,对分段掏槽改善破碎块度的机理进行了分析,最后结合单孔爆破漏斗试验和掏槽爆破试验,分析研究直眼分段掏槽对破碎块度的影响,两种实验都证明,分段掏槽爆破可提高掏槽效率,改善破碎块度,因此在进行中深孔爆破特别是深孔爆破时应优先考虑选用。 相似文献
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新集煤矿副井施工中的深孔光爆技术 总被引:1,自引:0,他引:1
文中介绍了立井基岩掘进深孔光面爆破技术的成功应用。结果证明:两阶槽孔同深是较为理想的深孔直眼掏槽方式,缓冲垫层装药是较为合理的周边光爆装药结构,同时还证明了立井掘进爆破施工中电磁起爆系统的优越性。 相似文献
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岩巷掘进速度的关键在于掏槽,随着对掘进进尺的提高,要求炮眼越来越深。针对现阶段直眼和楔形掏槽技术的特点,为了克服深孔掏槽爆破效果差的难题,引入了大直径中空眼直眼掏槽技术。通过大直径中空眼的作用,改变了掏槽眼爆破的能量释放顺序,同时大直径中空眼的预裂作用提高了掏槽孔的爆破效果。通过数值模型分析了大直径中空眼对周围岩体破碎和掏槽眼的作用。工程实践表明,大直径中空眼配合直眼掏槽,在爆破进尺、炮眼利用率等方面优于常规直眼掏槽技术,具有良好的适用性。 相似文献
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中深孔光面爆破技术近来在我国煤是到推广应用,针对应用该技术中存在的一些施工难题,本文就掏槽眼布置方式、炮眼装药结构、预留光面层爆破工艺及参数等进行了论述,完善了该项技术。 相似文献
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为提高矿山井筒掘进施工循环进尺,在分析井筒爆破常用的直眼筒形掏槽和斜眼锥形掏槽形式特点的基础上,研究设计了双阶同深分段掏槽爆破技术。该掏槽技术的关键在于一阶掏槽孔采用分段装药结构,将炮孔内的炸药能量分2次释放,加上中间空孔的辅助作用,可有效提高一阶掏槽孔的爆破效果;一阶掏槽取得的好效果使得二阶掏槽破碎岩石更加容易,进一步提高了二阶掏槽质量;良好的掏槽质量为辅助孔破岩提供了足够的补偿空间和自由面,对爆破试验段能取得平均循环进尺3.67 m的效果起了决定性的作用;周边孔采用光面爆破措施使得井壁围岩质量得到有效控制,减少了刷帮、支护等其他辅助作业时间。双阶同深分段掏槽爆破技术配合大段高液压金属模板使用,大大提高了工序间的转换效率,有效缩短了竖井施工工期,综合爆破技术指标良好,为后续施工或其他类似井筒爆破掘进工程提供了范例。 相似文献
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目前,煤矿岩石巷道掘进施工的主要方法钻眼爆破法,使用钻眼爆破法进行掘进时,爆破效果好坏、循环进尺大小和炮孔利用率的高低关键是掏槽,掏槽眼的布置方式分为直眼掏槽和斜眼掏槽。大量实践表明,受现有地质条件、巷道断面、凿岩机具、装药等因素的影响,每循环进尺要达到2.5~3.0 m,不论采用直眼掏槽还是斜眼掏槽,都容易出现掏槽效果不好,炮孔利用率低的现象。研制开发了一种液压掘进钻车,既可钻小直径普通钻孔,又能钻直径为100~110 mm的大孔,解决直眼掏槽爆破大直径炮孔自由面的问题,达到快速掘进和快速爆破的目的。 相似文献
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根据微差爆破理论,分析了立井基岩凿采用深孔爆破时,应用直眼分段掏槽的爆破效率和对岩石破碎块度影响的机理,并通过实验室的模型试验,验证了机理的客观性。 相似文献
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地下矿山直眼掏槽爆破参数优化研究 总被引:1,自引:1,他引:0
针对凡口铅锌矿目前直眼掏槽钻孔数量多、凿岩效率低等问题,开展了直眼掏槽爆破参数优化研究。通过理论计算,确定了钻孔孔径以及装药孔与空孔间距的范围。运用LS-DYNA数值模拟软件对理论计算取值范围内不同孔径、装药孔与空孔间距等参数进行模拟研究,对各模拟方案下应力分布状态及关键单元的应力值进行分析。结果表明,空孔具有导向及应力集中作用,在装药孔及空孔孔径相同条件下,当孔径为0.051 m和0.058 m时,孔间距均应取0.30 m; 当孔径为0.064 m时,孔间距应取0.35 m。工程应用结果表明,这3种爆破参数方案均能达到预期爆破效果,综合爆破后矿石块度及凿岩效率,最终确定掏槽爆破参数为:孔径0.051 m,装药孔与空孔间距0.30 m。 相似文献
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中深孔光面爆破技术近来在我国煤矿得到推广应用,针对应用该技术中存在的一些施工难题,本文就掏槽眼布置方式、炮眼装药结构、预留光面层爆破工艺及参数等进行了论述,完善了该项技术. 相似文献