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通过技术选型和对铁水复合脱硫的系统研究,选择了合适的操作和设备参数,并在调试中对操作参数进行不断的优化,使铁水复合脱硫技术在济钢一炼钢顺利实施,铁水硫的质量分数由0.035%下降到0.005%,而且脱硫剂消耗低于其他同类钢厂。 相似文献
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在现代条件下,对铁水炉外脱硫的要求趋势是最经济并且能显著提高炼钢质量,包括钢中的含硫量。此外,由于冶炼低硫钢(不超过0.005%S)产量的增加,必须使用不超过0.001%~0.003%S的铁水。 相似文献
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攀钢含钒钛铁水预处理工艺实践 总被引:4,自引:0,他引:4
就含钒钛铁水预处理工艺在攀钢投入使用的情况作了介绍。这种预处理工艺分两步,第一步是铁水脱硫,第二步为脱硫铁水提钒。三年的试验研究和生产实践表明,采用这种工艺可以把铁水[S]由脱硫前的0.04%-0.08%降低到0.02%以睛,甚至可以降低到0.01%以下。脱硫铁水经撤渣后,进行一次预处理,即转炉提钒。通过提钒。将铁水中的V提取进入钒渣,从而使铁水中[V]由原来的0.32%-0.34%降低到0.028%以下,而钒渣中(V2O5)达到19%左右。 相似文献
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铁水用复吹转炉脱磷脱硫预处理的热模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通常的铁水预处理是铁水罐或鱼雷车内进行。近年来,日本一些钢厂利用转炉作为铁水脱磷脱硫专用预处理炉。100kg试验复吹转炉铁水预处理结果:脱磷率达到92.0%,脱硫率达到47.9%。处理时间仅19min。与通常的铁水预处理工艺相比,显示了本工艺具有脱磷硫效果好,处理时间短的特点。 相似文献
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本文介绍了太钢铁水缶喷吹法铁水预处理的生产工艺。分析了预处理后铁水硫含量偏高对转炉生产不锈钢的影响和喷吹法铁水预处理在脱磷同时进行脱硫的技术难点。依据铁水脱硫脱磷冶金反应机理,结合实际,通过生产试验,优化了喷吹法铁水预处理的供氧、粉剂加入、扒渣等工艺技术,取得了预处理终点硫含量、铁鳞、(CaO+CaF2)消耗分别比原工艺降低0.007%、2.97kg/t和2.25kg/t的显著效果。 相似文献
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铁水用石灰基粉剂脱硫的动力学模型 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据铁水用石灰基粉剂进行炉外脱硫时硫的传输过程,建立了硫传质的通量方程,用数值计算分析了脱硫过程中硫含量与脱硫时间的变化关系。将模型应用于含钒铁水和普通铁水的炉外脱硫时,理论计算结果与实际生产数据基本吻合,表明模型具有一定的实际应用价值。 相似文献
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镁基脱硫剂在铁水预处理中的应用 总被引:13,自引:1,他引:12
探讨镁基脱硫剂脱硫的原理并与其它脱硫剂综合对比,研究粉剂中的CaO/Mg比值、铁水初始硫含量、喷吹速度、铁水温度、粉剂用量等对脱硫效果的影响。 相似文献
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分析了高级别管线钢中碳磷硫对钢材质量的影响,通过对钢液中[C]、[P]和[Fe]选择性氧化的热力学理论分析,计算出转炉终点温度在1 640℃时,当碳低于0.06%时,继续供氧,氧气将优先与[P]反应生成(P2O5),能够实现熔池的深脱磷;但当碳低于0.04%时,继续供氧,氧气将直接与[Fe]反应为主,造成钢水过氧化,甚至发生回磷现象。通过优化拉碳工艺、优化铁水预处理脱硫工艺、控制转炉回硫、LF渣系等,实现了高级别管线钢成品w[C]≤0.05%,w[P]≤0.012%,w[S]≤0.001 5%的稳定生产工艺。 相似文献
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攀钢经过多种配方的镁脱硫剂试验后,确定用M4脱硫剂进行工业应用。并探索出与之相应的操作参数,当w([S]1)为0.0586%和w([S]ε)为0.0082%时,处理每吨铁水的脱硫剂成本在12.98元以下,脱硫率在86%以上。对含镁铁水脱硫剂在攀钢的应用进行了讨论与分析。 相似文献
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为研究铁水冲罐法对铁水预处理脱磷效果的影响,向放有一定量苏打的铁水罐中倒入铁水进行铁水脱磷工业试验研究。考察了铁水中Si、Ti浓度、铁水温度以及苏打添加量对脱磷率的影响,并比较了钙系脱磷剂与苏打的脱磷效果。结果表明:铁水中低的硅、钛浓度、低温以及适当的苏打消耗量有助于脱磷;与钙系脱磷剂只有一定的脱磷能力相比,苏打有较强的脱磷和脱硫能力;同时考察了氧气对苏打脱磷效果的影响,向铁水表面喷吹氧气可以减少铁水温降,为铁水的二次预处理提供温降空间,采用苏打铁水二次脱磷后,得到了w[P]<0.010%的铁水;还考察了苏打脱磷过程中w[Cr]、w[V]和w[C]的变化,铁水中铬浓度几乎不变,钒几乎全部被氧化进入渣中,而碳浓度大约减小了0.2%(质量分数,下同)。 相似文献
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X70管线钢(%:0.02~0.05C、0.145~0.25Si、≤0.015P、≤0.002S、1.70~1.80Mn、0.085~0.15Nb、0.2~0.3Ni、0.015~0.040Al、0.01~0.03Ti)用铁水预处理-120 t转炉-RH-LF-(200~250)mm×(900~1 800)mm连铸工艺冶炼。通过金属锰替代低碳锰铁和部分硅锰合金,减少RH处理后钢水增碳,控制LF精炼时钢水增C量≤0.01%,预处理铁水[S]≤0.002%,LF精炼渣碱度控制在1.5左右,使LF初始[C]为0.03%,初始[S]为0.001 5%,终点[C]为0.04%,终点[S]为0.000 8%,满足了使用要求。 相似文献