共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
2.
3.
介绍了精馏尾气经活性炭吸附氯乙烯后,解吸气体的组分。鉴于现有的尾气回收工艺对解吸气体不能合理利用,解吸气中乙炔含量超标造成氯乙烯被吸附后放空。经过对吸附、转化工序进行物料衡算,分析解吸气进入氯乙烯合成工序对转化反应的影响,提出了改进尾气回收流程的方法。 相似文献
4.
5.
6.
活性炭吸附—蒸汽正压解析法治理氯乙烯精馏尾气 总被引:4,自引:0,他引:4
天津化工厂年产聚氯乙烯8.5万t,采用电石法生产工艺,乙炔发生后与氯化氢气体气相合成氯乙烯,再经精馏提纯后送聚合工序生产聚氯乙烯,粗氯乙烯气体经全凝器,尾凝冷凝,未被冷凝的氯乙烯气体及惰性气体进入尾气吸附处理装置,经吸附回收氯乙烯后从定压阀排空,原有的尾气吸附采用活性炭吸附-真空解析法,由于活性炭填充量少,吸附 时间短,解析时间长,解析不彻底及设备老化等原因,加之近年来我厂生产能力的不断扩大,致使尾气中氯乙烯单体无法正常回收,大量氯乙烯单体未被吸附而排空,不仅造成电石消耗定额的升高和原材料的浪费,而且也污染了周围大气环境,危害职工身体健康,为改变这一状况,降低电石消耗定额,改善工作环境,实现尾气的达标排放,我厂对目前国内各种氯乙烯尾气回收工艺进行了对比分析,最终采用了目前在福二化和焦作化电运行良好的活性炭吸附一蒸汽正压解析法工艺,对我厂氯乙烯尾气进行了治理。 相似文献
7.
近几年由于氯乙烯(简称VC)精馏过程尾气回收装置工艺落后,设备老化,致使尾气中的VC无法正常回收,不仅加大了PVC树脂原料电石的损耗,增加了成本,而且严重污染环境,福州二化对该项目进行了技术革新改造,取得了显著效益。新工艺回收VC尾气的主要特点是:采用内安有双层盘管的容积式吸附器,有效容积比旧工艺中同体积的列管式吸附器提高74%。另通八盘管的是-30℃冷冻盐水,而不是采用旧工艺20℃水作为冷却剂,这样就能快速有效地将吸附所放出的热量带走,加快了吸附速度。另一项重要革新是采用蒸汽正压解吸法,以替代旧式真空解… 相似文献
8.
9.
10.
11.
氯乙烯尾气回收装置变压吸附改造 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了氯乙烯尾气回收变温变压吸附和恒温变压吸附原理,阐述了对氯乙烯尾气回收工艺改造的目的和方案。通过改造,吸附塔长期稳定运行,产品气的质量能满足转化装置的要求,且能回收大量的氯乙烯和乙炔。 相似文献
12.
13.
通过变压吸附装置处理氯乙烯精馏尾气,可以达到回收尾气中氯乙烯及净化提纯尾气净化气中氢气的目的,从而使净化后的气体达标排放,降低消耗,减少环境污染。 相似文献
14.
15.
对氯乙烯精馏尾气活性炭吸附工艺进行了研究,在原常压吸附工艺基础上改进为带压吸附工艺,使氯乙烯尾气排放量由 3%降至 1%,每年可节约资金 28.5万元,获得良好的经济效益和社会效益。 相似文献
16.
17.
以40万t/a电石法聚氯乙烯装置为例,对氯乙烯精馏低塔尾气回收进行了详细的计算,表明以变压吸附的方法综合回收精馏尾气可获得显著的经济效益。 相似文献
18.
19.
氯乙烯精馏尾气回收膜分离法与变压吸附法的对比分析 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了电石法PVC树脂生产过程中氯乙烯精馏尾气的吸收方法,从原理到回收情况对比了膜吸附回收法和变压吸附法。结果表明,采用变压吸附法回收氯乙烯精馏尾气不仅降低了消耗,增加了经济效益,而且减少了环境污染。 相似文献