首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 168 毫秒
1.
范永波 《小氮肥》2007,35(10):1-3
0前言 青岛碱业股份有限公司现有生产能力为合成氨(醇)130kt/a,尿素160kt/a,精甲醇40kt/a,甲醛50kt/a,硬脂酸40kt/a,液体C0210kt/a,热电装机容量1.2万kW。2006年对合成氨系统进行了30kt/a的扩能改造,改造后合成氨(醇)生产装置能力为160kt/a,配套尿素生产装置能力为200kt/a。D1000mm合成系统优化改造是公司160kt/a合成氨填平补齐工程扩能改造的核心组成部分:  相似文献   

2.
合成氨厂分2期对2套合成氨装置进行配套扩能改造,以新老系统转化工序实施“并联换热式转化”工艺为重点,在不改变原外加热式箱式一段炉转化工艺的前提下,采用并联换热式转化工艺,使转化工序的生产能力达到160kt/a,为合成氨生产装置能力由96.5kt/a扩能改造到160kt/a奠定了坚实基础,并为联碱厂由285kt/a扩能改造到450kt/a提供了强有力的支撑。  相似文献   

3.
田又晗 《中氮肥》2012,(4):45-47
我公司联碱系统产能由285kt/a扩至450kt/a,合成氨新、老系统2套装置需配套扩能,合成氨总产能由96.5kt/a扩至150kt/a,其中新系统扩至90kt/a,老系统由46.5kt/a扩至60kt/a。合成氨老系统的转化、合成工序均进行了相应改造,而变换脱碳工序利用原有设备的设计裕量,仅进行了少量的填平补齐。经过1a的运行,脱碳工序瓶颈问题显现,制约了合成氨装置的扩能达产。为此,对合成氨老系统脱碳工艺进行了改造,用新设计制作的1台两段式吸收塔替换原有的2台吸收塔,并改变再生工艺流程,解决了脱碳工序瓶颈,以较少投人实现了系统扩能达产降耗的目的。  相似文献   

4.
刘玉东 《乙烯工业》2008,20(4):46-48
介绍了中国石油吉林石化公司聚乙烯厂裂解炉扩能改造的主要内容,并对改造后运行效果进行了分析。改造后单台裂解炉加工能力由原来的60kt/a提高到80kt/a,达到了预期效果;改造后单台炉产汽量可达到40t/h,比原来增加了12t/h,实现了装置乙烯生产能力达到700kt/a的总体目标。同时对改造后出现的问题进行了分析。  相似文献   

5.
为进一步提高国投罗钾硫酸钾生产能力,创造更好的经济效益,新疆国投罗布泊钾盐有限责任公司(简称国投罗钾)2013年第一次股东会审议通过了关于1200kt/a钾肥项目扩能改造工程的议案。目前,公司正在按照股东会决议开展1200kt/a钾肥项目扩能改造工程前期工作,即在现有产能基础上增加300kt/a钾肥设计产能,加上前期已建成的100kt/a硫酸钾工业性试验装置。整个项目实施完成后,国投罗钾硫酸钾产能将达到1600kt/a。  相似文献   

6.
张治中 《小氮肥》2009,37(6):20-22
0 前言 河南德润化工有限公司变换工段原有1套Ф3200mm变换装置,工艺为“中串低”流程,担负着42.5kt/a合成氨的生产任务。在2001年实施的62.5kt/a合成氨扩能改造中,变换工段也进行了相应的配套改造。  相似文献   

7.
《气体净化》2007,7(4):27-27
锦州石化公司1200kt/a汽油脱硫醇装置扩能改造项目,日前实现一次开车成功,生产出合格的汽油。汽油脱硫醇装置是该公司汽油精制的重要装置,2006年该公司决定将1000kt/a汽油脱硫醇装置异地改造为1200kt/a。[第一段]  相似文献   

8.
江苏灵谷化工有限公司在2001年所建设的“11.18”工程中,变换工段仍采用中低低变换工艺,在原45kt/a合成氨改造基础上进行优化设计,设计能力为80kt/a合成氨(因氢氮压缩机未一步到位,一期设计能力按80kt/a考虑),并于2002年4月投运至今。另外,因进一步扩能改造的需要,公司于2004年10月又将1套原生产氨能力为25kt/a中串低装置按中低低工艺扩大至60kt/a.  相似文献   

9.
中石化长岭分公司连续重整装置2009年由500 kt/a重整扩能改造为700 kt/a连续重整装置,四合一加热炉扩能改造后排烟温度高达232℃,热效率仅为87%。通过对改造方案的对比与优化,选择了加热助燃空气与低排烟温度的改造方案。2012年改造实施后,排烟温度降至92℃,加热炉效率达到93.5%,经过6年的实际运行验证,运行可靠节能效果明显。  相似文献   

10.
从节省投资、降低消耗考虑,介绍了一转一吸流程的40kt/a硫铁矿制酸装置扩能改造为80kt/a、两转两吸流程。在焙烧、净化、干吸各工序的改造措施,实现了稀酸封闭循环、污水零排放、尾气达标排放。  相似文献   

11.
2005年,全球乙二醇的总生产能力为1779.2万t,总消费量为1605.5万t。预计到2010年总生产能力将达到约2821.0万t,总消费量将达到约2130.0万t。目前我国乙二醇的总生产能力为169.8万t,2005年产量为110.1万t,消费量为508.8万t,预计到2010年我国乙二醇的总生产能力将达到约400.0万t,消费量将达到约710.0万t。针对存在的问题,提出了我国乙二醇今后的发展建议。  相似文献   

12.
国内外乙二醇现状及发展前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
崔小明 《化学工业》2007,25(4):15-21
2005年,全球乙二醇的总生产能力为1 779.2万t,总消费量为1 605.5万t.预计到2010年总生产能力将达到约2 821.0万t,总消费量将达到约2 130.0万t.目前我国乙二醇的总生产能力为169.8万t,2005年产量为110.1万t,消费量为508.8万t,预计到2010年我国乙二醇的总生产能力将达到约400.0万t,消费量将达到约710.0万t.针对存在的问题,提出了我国乙二醇今后的发展建议.  相似文献   

13.
2006年全球乙二醇的总生产能力为1955.5万t/a,总消费量为1701.0万t。预计到2011年总消费量将达到约2171.8万t。目前我国乙二醇的总生产能力为207.8万t/a,2006年消费量为562.0万t,预计到2010年我国乙二醇的总生产能力将达到约420.0万t/a,消费量将达到约710.0万t。针对存在的问题,提出了我国乙二醇今后的发展建议。  相似文献   

14.
乙烯装置分离冷区工艺流程复杂,技术难度高,是全装置工艺设计的关键.以某200 kt/a乙烯挖潜改造、1100 kt/a乙烯装置改造和1190 kt/a乙烯装置改造为例,着重论述了顺序分离流程冷区改造的工艺技术特点,对深冷及脱甲烷系统、制冷系统和碳二分离系统的工艺改造方案进行了说明,分析了各装置在具体改造方案上的工艺技术...  相似文献   

15.
李鑫  黄鑫  杨昆 《化工自动化及仪表》2012,39(7):940-941,963
针对乙烯裂解炉的控制问题,提出了一种鲁棒性较强的先进控制策略,该方法有效地解决了裂解原料组分和燃料气热值波动对裂解炉裂解气出口温度的影响,实现裂解气出口温度和裂解炉加工总量的精细化控制,优化控制器可一键投运和切除,解决了裂解炉控制问题的复杂性。该方法成功应用于兰州石化460kt/a乙烯装置,提高了装置的平稳率,提升了双烯及碳四等产品的收率。  相似文献   

16.
兰州石化乙烯厂460 kt/a乙烯装置采用KBR公司脱乙烷塔技术,脱乙烷塔顶可生产出三分之一的产品乙烯。脱乙烷塔顶的乙烯进入乙烯制冷压缩机四段压缩后,送往下游聚烯烃装置。脱乙烷塔顶乙烯温度在-36℃,通过改造后,回收此冷量,降低了装置丙烯冷剂的用量,降低了装置的能耗。  相似文献   

17.
大庆石化总厂计划在“八五”期间将乙烯的生产能力由30万t/a提高到35万t/a。本文分析了乙烯主要配套装置-HDPE装置,生产能力由14万t/a提高到16万t/a的可行性。着重分析了装置主要设备:离心机、干燥机、混炼机、挤压机及聚合釜提高生产能力的可行性。  相似文献   

18.
阐述了新疆的炼厂乙烯原料及油田乙烯原料资源,探讨了新疆的乙烯工业发展。认为应尽量减少新疆乙烯工业布点,应优先考虑扩能改造中国石油独山子石化分公司的乙烯装置,使中国石油独山子石化分公司具备500kt/a以上的乙烯生产能力,把独山子建成新疆的以乙烯工业为中心的国家石油化工基地。  相似文献   

19.
介绍了乙烯裂解炉产物含量标定的目的、意义及方法,以某100kt/a乙烯裂解炉操作优化为实例,对该裂解炉在不同工艺条件下的含量进行标定,根据标定结果对操作条件进行了优化。结果表明一,将操作条件调整后,裂解温度从815℃降低至805℃,裂解炉双烯的质量分数提高0.84个百分点。  相似文献   

20.
我国乙二醇生产技术进展及市场分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了我国乙二醇合成技术的最新进展,分析了我国乙二醇的供需现状及发展前景。2009年我国乙二醇的生产能力达到243.8万t/a,但需求量达到777.1万t,产量仍不能满足市场需求。今后除扩大生产能力,积极开发新技术外,还应该积极拓展新的应用领域等,以促进我国乙二醇产业健康有序发展。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号