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万宝泰 《锻压装备与制造技术》1982,(1)
我厂在原来加工877302滚轮毛坯时,采用热压工艺。由于两端面凹坑分两次进行冲压,造成两凹坑不同心,锥面同轴度超羞。所以有以下缺点:①由于毛坯质量差,机加工费事且废品率高达20~25%以上。②浪费工时和轴承钢材。③模具工作环境恶劣,易磨损,模具寿命低。 相似文献
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模具制造商与主机厂就两款车型稳定杆加强板开展同步开发工作,先将原零件结构进行优化,在保留冲压工序及模具主体结构不变的前提下,采用过拉深和分步成形工艺完成原零件的冲压工艺优化及模具改制。在新开发的稳定杆加强板冲压工艺设计中,过拉深与分步成形工艺、拉深毛坯形状尺寸及其工艺孔的优化设计改善了零件的成形性;采用整形和翻边复合成形工艺节省了原工艺中的局部精修边工序;优化修边工序的冲压方向避免了陡峭立切所产生的冲裁毛刺,新开发的零件质量和生产效益得到整体提升。 相似文献
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分析轮辐和轮辋体带轮辐总成加工工艺,找出存在的质量问题,采取了统一定位基准等措施,解决了汽车轮质量问题。 相似文献
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14″框架是彩色显象管内的重要零件。我厂14″框架生产线是从日本引进的,主要加工设备有曲柄压力机110吨1台、150吨3台,专用去毛刺机2台,与22″框架共用的清洗机等。模具有落料模、引伸模、切边模、冲孔模4副,其中切边模结构最为复杂,受力条件恶劣,经常损坏,有时一个月内便损坏数次。为此,我们对14″框架的生产 相似文献
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通过对升降器座板进行工艺分析及CAE钣金成形模拟,认为升降器座板的传统冲压工艺存在不合理之处,针对模具加工维修有困难、产品质量不易保证等问题,进行了冲压工艺的改进设计,以弥补传统工艺的不足。通过企业生产证明,改进后的冲压工艺具有可行性,提高了产品的质量和工装的稳定,提高了生产率,降低了成本,为类似冲压件的工艺设计提供了有益的借鉴。 相似文献
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介绍了一种在SUV车型中用于安装超长尾灯的尾灯座板,主要从尾灯座板的结构、冲压CAE分析、工艺设计、模具结构设计等相关内容进行探讨,阐述了复杂尾灯座板的工艺和模具设计过程,可为汽车行业冲压专业的同行们提供一种参考方案。 相似文献
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油盘成形是困难部位是中心凹部,针对这个部位采用了倒推方法进行分析与计算,并且特别指出前工序必须为后工序留出足够的面积以利于后续工序的进行。 相似文献
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滑槽磨耗板是铁路货车制动系统的关键部件,其质量的好坏直接影响制动系统的稳定性,其表面质量的优劣影响工件的商品化。工件板料厚度5mm,材质为T10A,产品要求热处理.硬度43~49HRC。 相似文献
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以接触簧片的冲压工艺设计为研究对象,运用弯曲件的工序安排方法和级进模的排样设计方法,主要研究了接触簧片的弯曲和切废工艺设计方案。结果表明:根据冲件结构特点,采用分段弯曲和分段切除余料的方法,交替安排弯曲工位、切废工位和空工位,可以优化模具结构;用有去屑功能的抬起块抬起条料,用限位块控制模具的冲压高度,用带弹压装置的导板和弯曲凸模压料,有效控制了偏移和回弹,保证了接触簧片的精度。 相似文献
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