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采用Φ2800的发生器,从发生器出来的湿热乙炔气通过喷淋预冷器的洗涤,降温,每月可节约水1500t,降低聚合配方的成本,每年可节约10万元,2万t/aPVC的扩建改造后,采用了先进的设备,工艺,使电石消耗定额平均稳定在1.62t/(t.PVC)左右。 相似文献
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本文介绍了降低造气炉能耗的三条途径:①选择最佳工艺操作条件(高炉温与吹风强度,炭层高度,蒸汽用量);②降低半水煤气的消耗量(降低新鲜气中的甲烷含量,提高合成循环气中甲烷含量,控制好氢氮比,减少半水煤气中的 CO_2和O_2含量)③减少吹风热量、飞灰和炉渣残炭量的损失。 相似文献
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精馏技术的不断发展为化工的生产提供了优秀的技术支持,如何推动精馏技术降低能耗,促使工业转型升级,成为工业企业的重要发展方向,主要将从如何降低蒸馏技术的能耗进行实践研究。 相似文献
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介绍了氯丙烯生产装置的节能措施,包括液氯管道输送的节能方案、丙烯的脱水和气化节能、丙烯高温氯化反应热的利用等。这些节能方案的实施,为氯丙烯生产企业创造了可观的经济效益。 相似文献
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介绍国内外电石生产、消费的发展现状与趋势,探讨电石企业探加工的途径,并向电石企业推荐双氰胺、乙炔黑、三氯乙烯、三氯乙醛等深加工产品。 相似文献
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采用Φ2800 的发生器,从发生器出来的湿热乙炔气通过喷淋冷却器的洗涤、降温,每月可节约水1500t;降低聚合配方的成本(按1.5 万t/aPVC计算),每年可节约10 万元。2 万t/aPVC的扩建改造后,采用了先进的设备、工艺,使电石消耗定额平均稳定在1.62t(t.pvc)左右。 相似文献
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介绍了内蒙古亿利化学工业有限公司在PVC生产过程中采取的一系列节能降耗措施———浓硫酸清净乙炔、降低庚烷和触媒的单耗、回收氢气、提高PVC产品质量等。以每年生产40万t PVC计算,可产生经济效益698万元。 相似文献
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介绍了黄原胶生产过程中的节能、降耗技术,使用这些技术后产品的能耗和物耗明显下降,淀粉转化率和发酵指数明显提高。与国内同类项目相比,该项目电耗下降75%,酒精消耗下降60%,生产成本下降20%—30%。 相似文献
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电石法PVC清洁生产中的节能降耗 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了在电石法PVC生产中利用新技术与新工艺改造传统技术和设备的情况。由于立足国内技术,搞好工艺优化,强化废弃物循环利用,达到了节能降耗、清洁生产的目的。 相似文献
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通过加强电石存储管理,进行工艺指标精细化控制、回收电石渣浆和精馏尾气中的乙炔、减少聚合工序废料量,有效降低了PVC生产的电石消耗。 相似文献
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对20万t/a PVC生产装置进行了挖潜改造和能源优化配置,采取了氯化氢合成炉余热蒸汽利用、离心母液热量回用、干燥蒸汽冷凝水回用、干燥螺旋输送器安装变频装置等节能措施。该节能降耗措施实施后,水、电、蒸汽等单耗有了明显下降,生产1tPVC耗纯水5.0t、耗电521kW.h、耗蒸汽0.78~0.88t,节约资金约1 358万元/a。 相似文献
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降低电石法氯乙烯生产过程中氯化汞消耗 总被引:8,自引:0,他引:8
介绍了降低氯化汞触媒消耗的措施。这些措施包括采用先进的控制技术和严格的管理。杜绝有毒物质对HgCl2的影响;对原料气乙炔和氯化氢采取分别脱水的工艺,以消除盐酸对氯化汞触媒的危害;低汞触媒的投用可大幅度降低触媒的消耗;新型转化器和移热方式,使合成反应得以在低温下进行,氯化汞的消耗量减少70%,单台转化器的氯乙烯产能提高十几倍,达2万~5万t/a。 相似文献