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本简要介绍动力-混合加压站改造后的仪表自动控制系统,该系统的投入运行,有力地保证了混合煤气热值和煤气管网压力的稳定,提高了混合煤气燃烧率,对节约有限的煤气资源起到了积极的作用。 相似文献
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天津天铁冶金集团有限公司燃气厂在高炉、焦炉、转炉煤气的除尘净化回收、加压输送的技术改造中,降低了高、焦、转炉煤气的放散率,提高了自动化操作水平,确保了生产操作的安全性和可靠性,为用能分厂提供了有力保障。 相似文献
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包钢燃气厂薄板加压站煤气混合系统自投产以来,受包钢管网煤气压力影响,各支路煤气在混合前存在波动现象,热值控制稳定性差,通过先加压后混合改造,实现了煤气热值、压力的精确控制。 相似文献
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为了实现煤气加压过程中,更好的调节煤气压力,韶钢某煤气加压站以PLC+软启动的方案设计了一个煤气加压站控制系统。设计了完善的上位机的监控系统,使整个系统运行安全可靠,维护方便快捷。 相似文献
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原煤气加压机抽取110kPa低压煤气加压至280kPa,功耗大。为节约能源,对煤气加压机系统进行改造,改造后煤气加压机抽取230kPa的高压煤气,加压至290kPa,大大节约能源。 相似文献
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通过实例对煤气加压混合系统选择配套方式及工艺运行效果进行比较,提出了先加压后混合方式优于先混合后加压方式的观点。 相似文献
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对煤气加压站自动控制系统进行了分析,依据现有的技术手段对其提出了改造措施,分析了煤气热值测量方法与热值控制回路组成。 相似文献
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煤气的混合与加压是燃气输配的重要环节。介绍了宝钢煤气混合加压系统的工艺方案,并介绍了各种控制策略在宝钢的实际应用,以及控制系统的特点和发展趋势。 相似文献
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邯钢第二煤气加压站供球团和烧结两个系统使用加热用混合煤气,通过优化生产工艺,减少了一台煤气鼓风机的运行及其所有消耗,年可节电30余万元,并且简化操作程序,减轻劳动强度。 相似文献
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为了充分利用各种煤气资源,保持煤气压力稳定,宣钢基于DCS与变频器设计了煤气加压混气站控制系统。DCS系统整合不同公司的总线设备,实现了对煤气压力的自动控制。功能可靠的控制系统使整个加压混气站设备安全可靠,运行稳定。 相似文献
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1工艺流程与技术参数为了减少高炉煤气的放散量,改变柳钢高炉煤气大量富余,而焦炉煤气紧张的现状,柳钢投资一千多万元建了一个煤气混合加压站,于2002年5月投入运行,为轧钢系统的加热炉提供了充足稳定的燃气,取得了较好的经济效益。1.1工艺流程简述本站采用先加压后混合的工艺流程,高炉煤气和焦炉煤气先经鼓风机分别加压,再混合送给中板厂、二小轧厂、高线厂等用户。配置高炉煤气鼓风机3台,焦炉煤气鼓风机3台,正常情况下,均为两用一备。煤气的混合采用三蝶阀流量配比调节系统。1.2正常运行的技术参数风机进口压力:高炉煤气≥5kPa,焦炉煤气≥… 相似文献
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分析煤气加压机的工艺流程特点,利用变频调速技术对煤气加压机的控制系统进行改造,充分发挥了变频技术的节电效果。 相似文献