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本公司的氨分解和硫回收工序虽是互不相关的生产装置,因废热锅炉、供水设备、空气和煤气鼓风机、尾气管及其冷却设备等附属设施均为共用。又由于氨分解炉和克劳斯炉的结构相同,故当氨分解炉停产检修时,一般可用克劳斯炉替代。自1994年末生产装置投产以来,氨分解炉和克劳斯炉均存在阻力大、外壳易烧红和测温用热电偶经常损坏等问题,既浪费能源, 又不安全,虽经局部灌浆处理,仍不能彻底解决问题。为此,1997年2月进行了停产检修,检查发现炉壁的催化剂层面以上部位出现了3条宽约7mm,长3m的裂缝和多条4mm左右的不规则小裂缝,在球冠的顶层砖也出现了大裂缝。分析认为,由于炉衬用砖没有凹凸槽,当炉温太高时,衬砖因收缩而使炉膛内的催化剂产生下沉,热电偶的保护套断裂,直接危及炉体的寿命。针对上述情况,我们决定在修改衬砖砖型的同时,更改部分衬砖材质和炉衬的砌筑方法。 相似文献
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我公司硫回收装置为化四院设计,采用3级克劳斯工艺。装置自2008年1月开车成功后一直不能长周期运行,已经影响到整个公司的生产,为此公司组织技术人员对装置存在的问题进行了系统的分析,并对其进行了改造。 相似文献
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克劳斯炉配风系统的改造 总被引:1,自引:0,他引:1
来自蒸氨工序的酸性气体,首先进入饱和器中回收氨,为使酸性气体中的氨能充分吸收,从饱和器底部送入搅拌风,再由风机将搅拌风和酸性气体一起送至克劳斯炉制取硫磺。在克劳斯炉中,要使酸性气体中的硫化氢完全转化成硫磺,首先由1/3的酸性气体与空气燃烧生成SO2,其余的2/3酸性 相似文献
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1存在问题及改造措施如图1所示,我公司的氨分解炉和硫化氢焚烧炉的燃烧室均设在下部,燃烧后的过程气从立式废热锅炉的上部进入。投产不到两年,两台废热锅炉均出现严重漏水而被迫大修。并对两台焚烧炉的内衬进行了大面积的修补,在燃烧室的相贯处增设了立柱。在2002年7月的检修过程中,发现废热锅炉的中心管和上管板严重烧坏,其主要原因是废热锅炉的上升管未设在排气的最佳位置,使上管板经常处于高温区(图1示出的死区),故极易将中心管和上管板烧坏。我们在更换上管板和中心管的同时,在上管板处增设了排气管,可使废热锅炉产生的蒸汽及时排出,软… 相似文献
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通过蒸汽过热器来提高入炉蒸汽的温度是稳定气化炉工况及节能的关键。山西霍州化工公司造气吹风气回收系统自投运以来,一直问题不断,尤其是蒸汽过热器基本无法正常使用,且寿命短,最长使用不到3个月,最短1个月。每换一次过热器,需花费4~5万元,更换时还要停吹风气回收系统,一般要耗时1周,严重影响了造气系统的正常生产。2004年该公司下决心对蒸汽过热系统及蒸汽过热器进行改造。 相似文献
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我厂分解炉规格为Φ3300mm,自2000年6月28日投产以来,分解炉下料弯管处常积料甚至堵塞,严重时,造成物料在锥部烧结,导致频繁的停窑事故,最严重一次停窑长达24h。停窑检修时,分解炉锥部未发现大的结皮,在锥部斜坡上,有1层液相凝结物,在喷煤管下部有少量的结皮。由此看出,由于分解炉下料弯管处积料,导致分解炉风速减慢,熟料颗粒和未燃尽的煤粉沉降,聚集在下料弯管处和锥部斜坡上,煤粉进行二次燃烧,使熟料烧结,当大量的熟料集结在分解炉锥部时,便造成了塌料堵塞。改造措施:1)把下料弯管下部切除一部分,重… 相似文献
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0 前言
山东兖矿国宏化工有限责任公司使用高硫煤制甲醇,硫回收采用三级克劳斯工艺,经过废热锅炉及硫磺冷凝器的过程气在进入每一级克劳斯反应器前,采取蒸汽预热方式将过程气预热至硫磺的露点温度以上。工艺流程:由废热锅炉出来的过程气进第1过程气加热器升温至250℃后,进一级克劳斯反应器发生反应,反应后的过程气进入一级硫冷凝器,冷凝并分离出液硫; 相似文献
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介绍了西安化工厂投运的密闭电石炉回收利用废热锅炉系统的工艺流程,装置特点,效益评价及存在问题,较好地解决了炉气的综合利用问题。 相似文献
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1改造前的状态造气系统共有3套装置,造气炉17台。由于这3套造气系统是分期建设的,其配置情况各不相同。第1套造气共5台炉(3台Ф2600mm和2台Ф2400mm),于1997年建成,整个配置属于老式配置,没有自动加焦系统,废锅是水管列管式结构,该系统存在的问题:发气量低,余热回收效果差,蒸汽消耗高(采用饱和蒸汽)。 相似文献
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兖州煤业榆林能化有限责任公司硫回收装置接收处理1 000 kt/a甲醇装置低温甲醇洗系统+600 kt/a甲醇装置低温甲醇洗系统所产生的酸性气,采用二级Claus硫回收+壳牌康索夫尾气处理工艺。硫回收装置与尾气处理系统原始开车及运行初期存在制硫燃烧炉外壁温度高、系统压力高、2.0 MPa过热蒸汽管道变形严重、尾气处理管道堵塞及尾气达标排放难度大等问题。结合硫回收装置工艺流程,对系统运行问题进行原因分析,2021年7月一系列有针对性的优化改造措施全部落实后,在硫回收装置酸性气接收量为3 700 m3/h的工况下,实现了工艺指标的稳定控制及尾气的达标排放,系统实现连续稳定运行。 相似文献
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1 存在问题
四川美丰化工股份有限公司化肥分公司的100kt/a合成氨装置于2000,年4月投运,设计生产能力为270t/d,后经过不断改造,现生产能力已达340t/d,但其一段转化炉对流段烟气出气温度一直偏高,低变气工艺冷凝液回收处理量较小。此外,在2005年检查发现锅炉循环水盘管换热列管泄漏和工艺空气盘管整体严重变形,给装置安全生产带来极大隐患。 相似文献
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