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相似文献
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1.
昆钢煤焦化有限公司昆明焦化制气厂5万t/a粗苯加氢精制装置于2008年12月一次投料试车成功。该装置引进了德国伍德公司的催化加氢精制和吗啉法萃取蒸馏技术。  相似文献   

2.
针对粗苯加氢精制系统非芳烃含苯量高的问题,进行了分析研究,提出了增加1套两级萃取精馏系统的改造方案,通过对萃取精馏系统工艺优化,将非芳烃二次萃取精馏分离,改善苯、甲苯在非芳烃产品中的分配结构,提高了苯和甲苯的产品产量。改造后,非芳烃含苯、非芳烃含甲苯指标均有效降低,纯苯和甲苯收率分别提高了0.73个百分点和0.41个百分点,年可创造效益416.2万元。  相似文献   

3.
环己醇生产过程中,苯加氢萃取精馏装置中萃取剂DMAC塔釜泵维检时出现污染、腐蚀和危害等问题,采用将塔顶高温轻组分替代原高温水蒸气清洗塔釜泵,再通过热氮气吹扫去除塔釜泵内的轻组分,增设部分管道和控制阀门等技术改造方案.此改造方案简化了维检操作,减少了萃取剂DMAC的损失,避免了DMAC遇高温蒸汽产生水解造成的污染和对维检...  相似文献   

4.
通过对不同粗苯加氢和萃取蒸馏工艺的比较,找出了各自的特点。的加氢和萃取蒸馏工艺对原料、能耗、产品的适应性的差异。建设新装置时,的工艺。并结合工程实际情况。阐述了不同需要综合考虑多种因素来选择合理  相似文献   

5.
方志民  汪旭 《煤化工》2007,35(1):26-29
利用ASPEN PLUS化工流程模拟软件对苯加氢系统的二甲苯塔进行了模拟计算,获得了和设计值一致的数据。通过对二甲苯塔的进料状态、回流比和侧线采出量等问题的分析,提出了最优的操作方案,达到了提高塔的最大处理能力和增效降耗的目标。  相似文献   

6.
段俊星 《山西化工》2024,(1):145-146+157
为解决传统粗苯加氢萃取精馏工艺在分离阶段能耗较大的问题,在对焦化粗苯精制工艺简单概述的基础上,提出了采用气相进料替换液相进料的优化思路,并通过模拟方式对预蒸馏塔和苯甲苯塔操作参数进行确定,得出了对应气相进料粗苯加氢萃取精馏工艺的最佳操作参数;最后,对优化前后萃取精馏工艺对应各个塔的能耗进行对比,验证了优化的效果。  相似文献   

7.
本文对粗苯低温加氢两种萃取工艺特点从工艺、经济两大方面进行比较。分析了两种工艺流程,动力消耗,产品质量等,比较出各自的不同和相似之处。  相似文献   

8.
本文运用PRO/Ⅱ工艺设计软件,对芳烃分离装置的甲苯塔和二甲苯塔进行模拟分析,确定各塔的主要工艺操作条件和设备参数。在模拟结果的基础上,主要对二甲苯塔进行优化研究,考察理论板数、回流比和进料位置等参数对分离效果的影响,从而优化二甲苯塔的工艺操作条件和设备参数。最后,运用PRO/Ⅱ模拟软件,对二甲苯塔的两种设计方案进行比较,从而确定最优方案。  相似文献   

9.
K.K苯加氢系统萃取精馏单元的模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用AspenPlus流程模拟软件,建立了K.K苯加氢系统萃取精馏单元的计算模型。对宝钢K.K苯加氢装置的操作工况进行了模拟计算,并利用模型对生产装置进行了分析。模拟结果与生产数据相吻合,表明所建立的模型能够用于工程设计和指导生产。  相似文献   

10.
为解决粗苯加氢三苯馏分工艺中萃取剂环丁砜极易分解问题,对萃取工艺的先后顺序进行调整,经过数据的分析与统计可知,采用优化方案可实现萃取剂的稳定使用,萃取苯的纯度达到99.97%以上,含硫等物质量不高于0.1 ppm,年节约成本近280万元,有效提升了经济效益。  相似文献   

11.
对粗苯加氢净化工艺、萃取工艺和萃取剂进行比较与选择。因为Litol加氢工艺产品单一、投资较高,气液两段催化加氢工艺能耗较高,所以选择两段气相催化加氢工艺。因为液相萃取工艺投资较大、操作维护困难,所以选择萃取蒸馏工艺。因为环丁砜萃取蒸馏效果较好、产品质量稳定,所以选用环丁砜作为萃取剂。  相似文献   

12.
周文君  周爱月 《化学世界》1997,38(10):530-533
对用DMF溶剂抽提碳四馏分中丁二烯-1,3过程中的第一萃取精馏塔进行了稳态模拟计算,开发了优化模拟软件。优化计算结果表明:优化操作条件比原设计条件节省溶剂10%左右,相应地也降低了能耗。  相似文献   

13.
以传统焦化粗苯加氢精制萃取精馏分离工艺为基础,在工艺的节能方面进行了研究,针对该工艺耗能高,溶剂配量大等特点,作出了相关改进意见。本文通过优化回流比、优化操作压力以及对进料位置的优化等方面进行了研究,提出了加氢精制萃取精馏新工艺,同时通过对相关溶剂配比的调整,得到更简单,精炼,高效的萃取技术。  相似文献   

14.
15.
萃取精馏技术与工业应用进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
刘建新  肖翔 《现代化工》2004,24(6):14-17
萃取精馏是近沸点混合物分离的主要方法,而萃取精馏性能受选取的溶剂、工艺流程及设备结构影响。结合国内外萃取精馏技术中溶剂选取方法、萃取工艺及设备改进方面取得的研究进展,介绍了近年来萃取精馏技术的应用新情况,特别是石化行业为了达到生产产品的升级,采用萃取精馏技术解决油品脱硫、芳烃工艺改进、裂解汽油中副产品的分离等生产难题,为石油化工、炼油行业带来了明显的经济效益。  相似文献   

16.
李国忠  赵守全 《煤化工》2013,41(4):26-28
介绍了唐山中润煤化工公司的粗苯加氢精制工艺,结合生产实际,分析了真空机组和管式炉在生产运行中存在的问题。为改善现状,对真空机组,采取了脱重塔真空机组冷却循环液由原来的轻苯改为二甲苯;取消管式加热炉,改为热蒸汽加热器。生产实践表明,通过改进,真空机组补液次数由原来的每班6次~9次降至一天1次~2次,年可节约煤气176×104m3,节约电力6×104kWh,可产生良好的经济效益。  相似文献   

17.
吴宁 《广州化工》2001,29(2):54-56
通过装置的标定,从工艺的角度分析了第一萃取精馏塔溶剂比、C4抽余液中丁二烯含量等的确定,进一步优化了该塔的操作。  相似文献   

18.
杨小兵  张德文 《燃料与化工》2012,43(3):53-53,55
武钢联合焦化公司苯加氢装置是从德国伍德公司引进的,该装置以轻苯为原料,经催化加氢后脱除轻苯中的含硫、含氮及不饱和化合物,再经萃取蒸馏得纯苯、甲苯、二甲苯等芳烃产品[1].装置从2009年12月开工以来,汽提塔的负压经常出现波动,经反复的试验和调整,较好地解决了汽提塔负压问题. 1 工艺流程简介 来自预蒸馏塔的BT馏分(苯和甲苯馏分)进入萃取塔的中部,汽提塔底部送来且经过冷却的贫溶剂进入萃取塔上部.经萃取蒸馏后,萃取塔的塔底产物由溶剂和溶解的芳香烃组成(富溶剂),顶部由不溶的非芳烃和少量的芳香烃组成.富溶剂进入汽提塔,通过在-64kPa真空下蒸馏将芳香烃与溶剂分离.分离出来的芳香烃从塔顶进入下一生产单元,塔底的贫溶剂重新送回萃取塔上部,循环使用.  相似文献   

19.
分析苯分离装置溶剂损耗的主要原因,总结装置运行过程中避免溶剂损耗的途径,达到装置平稳运行的目的。  相似文献   

20.
利用Aspen软件对天津分公司重整装置二甲苯塔增开侧线采出进行了模拟,对塔顶产品纯度、侧线采出油及塔底油性质及装置能耗进行了比较,结果表明,重整装置二甲苯塔增加侧线气相采出,塔顶产品纯度符合要求,侧线汽油馏分符合汽油标准,可作为汽油调合组分使用,与增加重芳烃分离塔的工艺流程相比流程简单,每小时可以节省3.5 MPa蒸气6.5 t,年可节省费用1 400万元。  相似文献   

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