共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
本文指出了一些橡胶厂通风除尘系统存在的问题,介绍通风除尘设计和使用中应注意的事项和除尘原理。特别指出风机和风罩的选用和设计对通风除尘效果的影响,并通过具体改造项目加以说明。 相似文献
2.
3.
4.
吸尘罩是通风除尘系统中的重要部件,通过分析吸气口的气流运动规律,提出了吸尘罩的设计计算方法以及所遵循的设计原则,为准确地进行通风除尘系统的设计提供了依据. 相似文献
5.
<正> 将通风机和除尘器组合装在一起的离心通风除尘机具有结构紧凑、适用范围广,以及动力消耗低等优点。但是这类设备至今在化学工业中并未得到广泛应用,其主要原因是现行结构的通风除尘机的除尘效果较差。为了提高这类设备的除尘效率,莫斯科化工机械制造科学研究所进行了专题研究,结果表明:在结构上加以改进,通过抑制风机蜗壳腔 相似文献
6.
水泥厂磨机通风除尘多采用旋风除尘器与布袋除尘器组合的二级除尘系统。由于入磨物料水份难以控制,故除尘系统中布袋除尘器使用效果不好。尤其是北方水泥厂,气温偏低时,除尘器内结露严重,除尘系统不能投入使用,磨机只能采用拨气筒自然排风。拨气筒的规格太小,磨机通风效果不好,容易出现饱磨和糊磨现象。尺寸大了,由拨气筒带出的 相似文献
7.
结合山东华鲁恒升化工股份有限公司对粉尘治理工艺的改造,探讨了尿素粉尘产生的原因,介绍了自然通风简单除尘水洗工艺、强制通风多级水洗工艺、干式滤袋除尘工艺的流程和设施特点,并对几种除尘工艺进行了横向比较.结果表明:多级强制通风水洗工艺在成本及回收效果上,优势明显,但存在拖尾现象;干式滤袋除尘工艺成本高,但可以彻底解决造粒塔... 相似文献
8.
9.
通风除尘管道清洗机器人的开发 总被引:3,自引:0,他引:3
东华大学在原有一项发明专利基础上进行二次开发,发明了一种新型非等径、变截面管道机器人行走机构,并将此发明技术成功应用于通风除尘管道清洗机器人开发。从科研成果的产业化角度出发,阐述了由东华大学原创研制的通风除尘管道清洗机器人产品设计的一些特点。 相似文献
10.
本文通过集中除尘系统在巢湖水泥厂包装车间的成功应用,提出针对水泥厂包装车间粉尘治理集中除尘的方案;并提出应根据包装车间的具体情况进行通风系统的工艺设计及除尘设备器的选型。 相似文献
11.
12.
13.
14.
15.
我公司2号Φ3m×11m水泥磨,设二级除尘系统,一级为2筒Φ585扩散式除尘器,二级为自制240袋正压玻纤袋除尘器,后改用208涤纶绒布袋。自1988年投运以来,对磨机通风和除尘有一定的效果,但存在以下缺陷:滤袋结露、糊袋、破袋时有发生;风机故障频繁,特别是冬季,粉磨系统通风较差,粉磨效率下降,磨头冒灰严重;振打机构故障率高,多数时间采用人工振打,车间内粉尘飞扬,设备难于维护;夏季正压除尘废气热量直接散发在车间内,岗位温度高达4O—55℃,造成严重污染。为改变这种状况,1996年8月对原除尘系统进行了改造,使用江苏某除尘设… 相似文献
16.
水泥磨除尘系统的改造李富勇山西化肥厂水泥分厂(047507)我厂两台Φ2.4×13m水泥磨,除尘系统都采用一级FD180-78型袋式除尘器。1987年以来,由于除尘系统存在许多缺陷,一直处于不正常工作状态,特别是冬季,粉磨系统通风更差,粉磨效率下降,... 相似文献
17.
《玻璃钢/复合材料》1980,(5)
玻璃钢粉尘对人体健康是有一定危害的。而在玻璃钢的切削加工中又不可避免地要产生大量粉尘。因此,必须在玻璃钢的切削加工中做好防尘防毒工作,采取各种有效措施解决通风与除尘问题。目前,我所采用了如图1所示的三级通风除尘系统,取得了较好的效果,使车间里的粉尘含量降低到低于国家标准一倍,为加工玻璃钢创造了有利的工作条件。深受广大职工的好评。 相似文献
18.
《煤炭加工与综合利用》2019,(10)
福泰新选煤厂为解决厂房内通风方面存在的问题,在原厂房结构不变的情况下,利用从厂房外强引进自然风来改造通风系统,达到了除尘、清洁、节能的效果,降低了设备故障率,保障了职工身体健康和安全生产。 相似文献
19.
几项改善除尘效果的措施 总被引:2,自引:1,他引:1
0 引言 水泥生产中良好的除尘设备固然十分重要,但安装布置的合理性,收尘罩、管网设计等对收尘效果也会产生重大影响。 1 除尘器风管布置的改进 环保设备厂制造的除尘设备常有固定的进风口和出风口,但实际生产中常受除尘器位置与产生点位置条件的限制,使得除尘管网布置的弯头多,风管加长而影响收尘系统的通风。 相似文献
20.
一般而言,机立窑烟囱抽力强,在没有除尘装置时,含尘废气中的细小颗粒随废气排出烟囱,而大的颗粒则沿烟囱内壁沉降,落人烟囱下部窑口边部,堵塞该处通风孔道,增加该处通风阻力,造成该处底火下沉,形成该处料面深陷;即使有除尘装置,也易出现该类问题。所以说,烟囱落灰是易于形成该处(烟囱下部)固定偏火的主要原因之一,发生频次高,纠正难度大,也不方便进行处理。 相似文献