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相似文献
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1.
自能热膨胀式高压SF_6断路器   总被引:2,自引:0,他引:2  
郑庆欣 《高压电器》1995,31(2):58-61,63
介绍几种压气+热膨胀(自能)式SF_6断路器及其主要优点,结构特点,灭弧原理,一些主要部件的设计与机理。  相似文献   

2.
介绍国外热膨胀式断路器发展状况,特别介绍Alsthom公司为热膨胀式断路器研制出的最新灭弧室。  相似文献   

3.
李建基 《华通技术》2006,25(1):20-24
介绍高压热膨胀式SF6断路器的制造公司、发展历史.对高压热膨胀式SF6断路器各代灭弧室的原理特点和操动机构的结构特点进行了比较、分析.  相似文献   

4.
李建基 《电气时代》2001,(11):36-38
以电弧能量在热膨胀室内建立压力、形成气吹并熄灭电弧的灭弧室,在国外叫法并不统一,有的叫热膨胀灭弧室(thermo-blast interrupter),也有的叫自能吹弧灭弧室(Self-blastinterrupter),还有的叫自压缩灭弧室(Self-compression interrupter)。相应的断路器有的叫热膨胀式断路器,也有的叫  相似文献   

5.
0前言热膨胀式SF6断路器属于自能式断路器。自能式断路器还包括旋弧式断路器。自能式断路器的出现,体现了高压断路器的巨大进步,而原来是压气式断路器配用液压机构。根据国内外调查,液压机构是造成断路器故障的主要原因。如国际大电网会议对高压断路器的第二次调查,高压断路器故障的四分之三涉及操动机构。又如我国公布过类似的调查结果,2000年调查的220kV断路器非计划停运按部位分类中,液压机构的非计划停运次数达613次,远远高出其它部位。德国也作过断路器故障的分析,结果表明,在断路器的三大组件中,高部组件的故…  相似文献   

6.
在考虑了喷口内壁由于电弧辐射而引起的烧蚀的条件下,建立了一组计算SF_6压气式灭弧室与其喷口电弧的相互作用的数理方程,运用它所得到的计算结果,同GE公司的测试结果很吻合。  相似文献   

7.
杨钦慧 《华通技术》2003,(4):45-47,15
一般来讲,高压断路器具有在回路异常、尤其短路发生时,可分合大电流的功能;对输电线路和供电设备起着保护的作用。随着电力需求的扩大,断路器的灭弧方式也屡经变迁。油断路器、磁吹断路器及压缩空气断路器已退出运行行列。目前,真空断路器(VCB)和SF_6断路器(GCB)在运行上是主流,而且在市场的出现已有30多年的历史了,现在VCB多在中压领域,而GCB则在高压  相似文献   

8.
本文采用模拟电荷法对压气式SF_6断路器模型灭弧室静电场进行计算,通过分析100%开距和50%开距两种情况的计算结果,发现下游电极头部电场强度最大,而且喷口的存在对电场分布具有很大影响。  相似文献   

9.
本文采用模拟电荷法对压气式SF_6断路器模型灭弧室静电场进行计算,通过分析100%开距和50%开距两种情况的计算结果,发现下游电极头部电场强度最大,而且喷口的存在对电场分布具有很大影响。  相似文献   

10.
王璞 《高压电器》1993,29(2):41-45
综合介绍了国外近年来SF_6断路器和GIS的发展新动向,即研制成的自能式热膨胀加压气的灭弧室,它可减小操作功;GIS的小型化;和为了提高可靠性而发展起来在线检测的传感器技术。  相似文献   

11.
在大量分析国外高压自能式SF_6断路器和弹簧机构的结构原理、特点的基础上,结合国内企业在开发自能式SF_6断路器中遇到的难点,提出了开发与研制该种断路器的选型论点  相似文献   

12.
赖小红 《高压电器》1998,34(2):38-40
应用有限元法对OFPI—220型瓷柱式SF_6断路器灭弧室内开域场中的电场分布进行了计算,分析计算了断路器在分闸位置的静态电场,找出了瓷套内表面、触头等关键部位的最大电场强度;对瓷套作了探讨,使用本文中的瓷套,可以提高沿面放电电压。  相似文献   

13.
将一个未充电的电容器并联在断路器两端,当电容量为60μF、断路器的气体压力为0.3MPa时,旋弧式SF_6断路器能够开断的直流电流约为360A,燃弧时间约为25ms。增大旋弧灭弧室的磁场强度有可能使开断电流进一步提高。  相似文献   

14.
一起500kV SF_6断路器爆炸事故分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭树永 《高压电器》2013,(2):135-138
针对兴仁换流站发生的一起500kV SF6断路器爆炸事故,根据SF6断路器的灭弧室结构、开断原理及动作过程,结合现场实际情况,分析了事故的各种可能因素。确定了该起事故的原因为T型机构箱内转轴的轴承漏装,多次分合后转轴逐渐移位,并磨损了传动机构的1个销子,最终导致销子脱落;断路器合闸后弧触头不能接触,出现稳定短电弧导致灭弧室内气体发热,压力升高,灭弧室发生爆炸导致电网短路事故。对制造厂的质量控制提出了建议,以避免类似事故发生。  相似文献   

15.
林莘  徐建源 《高压电器》1991,27(3):26-29
本文应用模拟电荷法,以550kV双断口压气式SF_6断路器灭弧室的基本结构尺寸为对象,分析计算了触头分合过程中各不同位置的静态电场,最大场强值的位置及其关于触头分开距离的关系特性。  相似文献   

16.
本文介绍LW6系列SF_6断路器的技术参数、结构特点和主要试验结果,并简述技术引进过程。  相似文献   

17.
自能式SF_6断路器运动特性的计算探讨   总被引:2,自引:2,他引:2  
施文耀  袁清 《高压电器》2003,39(3):33-35,38
对126kV自能式SF_6断路器(配弹簧操动机构)运动特性的计算方法进行了探讨,井以LW36-126/T型断路器为例进行了计算,两者进行比较,结果基本吻合。表明该计算方法具有工程应用价值。  相似文献   

18.
1、导言 以电弧能量在热膨胀室内建立压力、形成气吹并熄灭电弧的灭弧室,在国外叫法并不统一,有的叫热膨胀灭弧室(thermo-blastinterrupter),也有的叫自能吹弧灭弧室(self-blast interrupter),还有的叫自压缩灭弧室(self-com-pression interrupter)。相应的断路  相似文献   

19.
文章记述了A变电站运行中发生的一起330 kV SF_6高压断路器非全相运行事故。分析指出事故发生的根本原因是该断路器B相操动机构拐臂输出轴严重卡滞,断路器B相无法合闸,同时该断路器采用的非全相保护继电器损坏,致使非全相保护失灵,最终导致断路器非全相运行;并针对早期设备上普遍使用的气囊式时间继电器提出了有效的技术改造方案。  相似文献   

20.
热膨胀式断路器的数值分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
李一滨 《高压电器》1997,33(5):3-10
在建立的喷口电弧二维磁流体动力学数学模型的基础上,开发了SF_6断路器的CAD软件。通过灭弧室与操动机构的联合模拟计算,详尽分析了电弧能量扩散的过程与规律,为膨胀式断路器的开发与研究提供了理论依据。  相似文献   

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