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讨论了数控曲轴磨床以主轴颈定位,以主轴颈中心为回转中心,一次装夹完成曲轴的主轴颈和连杆颈的磨削加工,克服了传统曲轴磨削加工中存在的缺陷. 相似文献
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铣床主轴是铣床的关键件之一,其内锥孔的表面质量是主轴的一项重要精度考核指标.某厂生产的铣床,其主轴的7:24锥孔是在经过改造的M2140专用内圆磨床上加工的.近年来在运行操作中发现问题,影响了内锥孔表面磨削质量.要提高产品质量,必须寻找并排除故障.一、故障现象综合起来,故障表现为如下几点.(1)磨床有轻微振动,磨头侧,尤其是砂轮轴的振动较为明显;(2)磨削的铣床主轴内锥孔表面沿母线方向有伞状暗纹;(3)锥孔面上有细碎的螺旋纹;(4)锥孔面的粗糙度(Ra0.2)加大. 相似文献
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我公司金工车间的几台磨床在使用过程中曾出现过几次抱轴 ,有时是在使用过程中主轴突然抱死 ,有时是在调整试车时主轴抱死。下面仅以这两种情况谈谈主轴抱轴原因及预防措施 :1 在使用中砂轮主轴突然抱死的原因及预防措施当磨床在使用中主轴突然抱死时 ,应立即停车 ,然后拆下主轴或轴瓦 ,检查轴瓦拉毛或划痕情况。如果主轴前后轴瓦均有 70 %左右区域拉毛或划痕 ,且划痕呈周向环状均匀分布 ,就可以断定轴瓦的研点符合刮研要求。抱死的原因可能是轴瓦与轴配合间隙过小或主轴径向受力过大 ,也可能是润滑油不足或太脏。反之 ,如果周向环状划痕较… 相似文献
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介绍了磨床主轴设计的仿真分析。以Working Model为工作平台、VC 为开发工具,针对磨床主轴设计,尤其是主轴性能进行了分析研究。 相似文献
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该机床应用计算机双坐标数控。主轴采用变频器无级调速,使用CBN砂轮。本文对其设计思想、结构特点和设计注意要点进行了分析,并介绍了典型工件磨削试验结果。 相似文献
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1 轴承内圆磨削的特点轴承是应用最广的机械基础件之一 ,随着科学技术进步 ,要求轴承的精度及运转速度越来越高 ,轴承套圈内圆 (外圈内沟道及内圈内孔 )的磨削精度是决定轴承精度的重要因素之一 ,此外 ,轴承的规模生产还要求有高的生产效率 ,这些都需要提高砂轮的磨削精度。由于轴承套圈内圆直径的限制 ,使得砂轮的直径不可能很大 ,因此 ,提高砂轮的转速即磨床主轴的转速 ,就成为提高砂轮磨削速度的唯一途径。2 内圆磨床主轴的发展过程图 1所示是内圆磨床主轴的发展过程示意图 ,可以看出 ,内圆磨床主轴大致经历了皮带轴(机械主轴 )、电主… 相似文献
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我厂加工的湿式缸套,精磨其上、下腰带工序安排在M131磨床上加工,由于产量逐年增加,原磨床头架及夹具满足不了生产线的需要,为此,设计制造了新的磨床头架和相应的夹具。一、头架的结构及传动系统头架的结构及传动系统见图1,主要由皮带轮支承座1、空心主轴2等件组成。皮带轮支承座1上安装有皮带轮组Ⅰ和皮带轮组Ⅱ。皮带轮支承座1固定在箱体上,其上铣有一个豁口,以便让链条通过。空心主轴2的尾部安装有链轮组6,其右端安装了夹具4,油缸的活塞拉杆3通过皮带轮支承座1及空心主轴2与夹具的滑柱相联接,中间的活节头5使拉杆3不转动。电… 相似文献
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张艳春 《精密制造与自动化》2011,(2):21-25
介绍了一台数控轧辊磨床的头架可回转主轴轴系的设计过程.重点分析了轴承的选择、支承跨距的合理布置、滚动轴承的消隙和轴承的润滑方式.根据数控轧辊磨床的特点,对主轴系统进行了结构设计.通过对数控轧辊磨床头架可回转主轴的有限元分析,优化了主轴系统.数控轧辊磨床的头架可回转主轴轴系的设计成功,对提高磨床头架主轴的回转精度、承载能... 相似文献
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我厂70年代购进的M8612A花键磨床,主轴是采用射流分度的。按要求室内温度应控制在20℃左右,但由于东北地区冬季寒冷时间长,液压油粘度大,恒温难以控制,造成射流长时间不能分度。冬季开一次机要空运行预热4~6h以上,有时还不稳定,产生误动作,出现打坏砂轮的现象,既影响生产又浪费能源,也不安全,请原制造单位解决,需4~5万元,因此我们下决心依靠自己,对主轴射流分度进行技术改进。 相似文献
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砂轮主轴系统是磨床的重要部件,直接关系着被加工零件的表面精度及生产效率,因而要求该系统不但要有相当高的回转精度,还要有足够的刚度、抗振性及耐磨性,以使主轴能在一定载荷下,高速、长期、准确、平稳地工作.主轴轴承是影响主轴旋转精度的主要因素.目前国产磨床主轴多用滑动轴承,存在如下问题.1.轴承易磨损,发生故障;2.要求有清洁、充足的冷却;3.对转速反应敏感,使用条件严格;4.加工难度大,成本高; 相似文献
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将一类平面磨床主轴系统简化为耦合双弹性梁结构,用模态综合法建立其动力学模型,据此,考虑实际工况,设计主轴系统动力减振器,模拟仿真和试验结果表明,在系统加入动力减振振器后,主轴末端振动幅值可得到有效减小。 相似文献
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[1]问题的提出 我公司一台用于汽车大修的 MQ8260曲轴磨床,其主轴系三瓦动压轴承结构,因使用年限过大,已出现烧瓦现象。加之调整技术难度大和设备老化,致使精度降低,磨削曲轴达不到要求,需对主轴轴承进行修理或改造。 [2]方案的确定 (1)技术经济分析 采用静压技术改造主轴轴承,其费用开支相对换件修复要高一些,但静压轴承具有较高的性能价格比和免维护特性,加之设备老化和三瓦动压轴承精度相对较低,对原机床主轴轴承进行简单的修复意义不大。我们通过对市场的调研,决定采用岳阳机床主轴功能部件研究所的液体静压轴承对… 相似文献
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摇架式凸轮轴磨床凸轮轮廓数控成形分析 总被引:3,自引:0,他引:3
详细分析了摇架式凸轮轴磨床凸轮轮廓数控成形原理,并根据三种不同的从动件情况,分析推导了凸轮磨削成形所需的主轴角位移与摇架摆角的数学关系及采用恒线速磨削时主轴角位移与主轴转速的数学关系。 相似文献