首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
张军胜 《水泥》2000,(4):47-48
我公司使用Φ2 2m×12m烘干机进行原材料烘干 ,因本地降雨量多 ,物料受潮湿以及烘干机沸腾炉结构设计不合理 ,烘干筒扬料板效果不理想等因素影响 ,造成烘干机产量低 ,电耗、煤耗高。1997年3月对沸腾炉结构、烘干筒、电除尘器进行一系列的改造后 ,烘干机台时产量由6 25t/h提高到9 07t/h ,烘干粘土煤耗由98 7kg/t下降到45 17kg/t,电耗由6 53kWh/t降为6 08kWh/t ,效果显著。1沸腾炉结构的改进沸腾炉燃烧室改造前后结构见图1、2示。1)燃烧室的改造沸腾炉的燃烧室分前后拱。我们把原…  相似文献   

2.
烘干机下料管的改进武继业,武晓峰(长春跃进水泥厂)我厂Φ2.2×18m顺流矿渣烘干机于1991年6月由手烧式层燃炉改造为沸腾炉。入烘干机气体温度由500℃提高到900℃。降低了煤耗提高了烘干效率,可是,在高温炉膛中工作的下料管损坏快,而且检修更换困难...  相似文献   

3.
我公司烘干水泥混合材料的烘干塔是由沸腾炉供热的。在设备订货时我们向厂家了解到,为沸腾炉供煤的配套设备是圆盘给料机。其原因是圆盘给料机虽然给料精度低、远程控制与调整不易,但耐高温,可用以抵御在沸腾炉运行过程中出现正压时,通过煤溜管喷出的火焰与高温气体。  相似文献   

4.
1 概述 沸腾式烟气炉是一种新型燃烧设备(见图1),它采用流态化及两段燃烧技术,具有燃烧效率高(节煤),热烟气温度稳定、工人劳动强度低的优点。我公司原使用人工燃烧室烘干粘土,1996年初改成沸腾式烟气炉。由于沸腾炉通常使用煤矸石、无烟煤、石煤等劣质燃料,我公司为了不增加输送设备投资,使  相似文献   

5.
王宝龙 《新疆化工》2005,(1):40-43,45
贵州宏福实业开发有限总公司磷酸二铵(DPA)产品烘干时原燃煤炉以油为燃料,每年烘干120万tDAP产品消耗柴油3900多万元。引进新的沸腾炉,以煤代油为燃料(油改煤),烘干DAP。经燃烧试验,油改煤项目达到了改造的预期效果;经对DAP分析,外观颜色基本上没有发生变化,DAP各项指标均达到优等品的要求,年节约烘干DAP成本3000多万元。  相似文献   

6.
1977年底,我厂实现了烘干机沸腾炉烧煤矸石,两年来,生产正常。茲将我厂1.5×12米回转烘干机沸腾炉规格列于表1。 1974年矿渣烘干机沸腾炉投入生产后,台时产量有所提高,但煤耗显著上升,原烘干每吨混合材耗烟煤66.5公斤,改沸腾炉后,烘干每吨混合材耗煤高达90公斤(其中烟煤25公斤、无烟煤65公斤)。煤耗高的主要原因是由于无烟煤中细煤过多,<1毫米的细煤粒占32%左右,<4毫米的细粒占60%以上,这些细颗粒一喂入沸腾炉内,在原有风速下,未及燃烧即  相似文献   

7.
宋国彭 《水泥工程》2021,34(4):80-82
随着国家环保治理的不断深入,很多拥有工业锅炉和窑炉的企业被要求煤改气.我公司作为一家使用独立烘干热源的矿粉企业,2018~2020年间,在当地政府环保部门的要求下完成了两台沸腾炉的煤改气工作.改造完成后,使用天然气作为燃料能够保证矿粉企业的稳定供热需求;在热能利用率上比使用兰炭更高,能够节能15%以上;同时在使用先进的...  相似文献   

8.
张成利  张军 《水泥》2003,(5):62-62
我厂现有2台回转窑,燃烧装置一直采用单风道喷煤管。使用中经常出现喷煤嘴与喷煤管法兰盘联接处有煤粉呲出的现象。并随着使用时间的延长,煤粉呲出现象逐渐加重并有时燃烧,缩短了喷煤嘴的使用寿命,造成火焰形状不规则、看火操作困难、视物不清,影响窑的煅烧。其原因为喷煤嘴与喷煤管联接法兰盘使用一段时间后,受热变形。现将法兰盘联接形式由简单的密封改为迷宫式密封后(见图1),收到了理想的效果。原喷煤嘴2~3个月必须更换1次,改造后延长至5~6个月更换1次,呲煤粉现象再没有发生过。图1喷煤管法兰盘联接改造前后示意值…  相似文献   

9.
废热锅炉配管的改造1改造前我厂20kt/a硫酸系统配备了废热锅炉,以回收利用沸腾炉和烟气中的热量。沸腾炉内装有两组吸热器,两组吸热器的上升管、下降管分别并流,以一根上升总管与一根下降总管的方式与汽包相连。在废热锅炉投入运行后的一段时间内,炉内吸热器的...  相似文献   

10.
乌兰水泥三线是一条2500t/d熟料生产线,分解炉为TDF炉,分解炉使用国产三风道喷煤管。使用中未发现有大的弊病,唯独不足之处是使用约两年后有变形、烧损等现象,更换一套所需费用约15万元,劳动强度也较大。我区煤炭资源丰富,但美中不足的是蒙煤中含有一定量的结晶水,仅靠现有的煤磨烘干工艺是难以消除的。煤粉水分偏高,通常均在4%~6%左右。实践证明,  相似文献   

11.
通过采用控制给煤粒度、更换不合格风帽、覆盖埋管延伸段受热面的措施后,25t/h沸腾炉出力明显增加,保证了稳定运行。  相似文献   

12.
烘干机燃烧炉采用磷酸盐砖钱传亭山东省鲁碧建材有限公司(271103)我公司水泥厂系湿法生产,现年产425号矿渣水泥10万t,烘干机的规格为Φ2.4×18m,主要用于烘干水渣。原设计的燃烧炉为人工加煤、人工扒渣的普通燃烧炉,炉膛内衬采用粘土耐火砖砌筑。...  相似文献   

13.
吴健忠 《水泥》2002,(9):29-30
我公司3号窑规格为Φ4m×60m,是经过改造的离线喷腾型窑外分解窑,分解炉为Φ3.8m×18m。原采用烟煤作燃料,设计熟料生产能力为1320t/d,实际熟料生产能力可达1480t/d。为了充分利用当地的无烟煤资源,公司于1998年2月开始在3号窑采用无烟煤掺量占70%的混合煤。1二次加高分解炉的改造过程为延长煤粉在炉内的停留时间,有利于煤粉完全燃烧,将分解炉加高了3m,增加炉容积34.74m3。并在炉中增设缩口,提高炉内煤粉与气体的相对运动速度和混合程度。在试生产中发现,1)时常有未燃尽的煤粉经分解炉、上…  相似文献   

14.
正我公司制成车间矿渣烘干系统使用Φ2.2m×12m烘干机,入烘干机物料初水分13%~15%,要求出料终水分≤1.5%,热源由沸腾炉提供。1996年投入生产以来,沸腾炉的运行就存在一些问题,随着生产经营情况的变化,公司开始采用煤矸石、粉煤灰作为混合材,沸腾炉的问题更凸显出来。  相似文献   

15.
张洪波 《水泥》2010,(5):42-43
我公司制成车间矿渣烘干系统使用Φ2.2m×12m烘干机,入烘干机物料初水分13%~15%,要求出料终水分≤1.5%,热源由沸腾炉提供。1996年投入生产以来,沸腾炉的运行就存在一些问题,随着生产经营情况的变化,公司开始采用煤矸石、粉煤灰作为混合材,沸腾炉的问题更凸显出来。  相似文献   

16.
我公司2005年初购进一台Φ2.2m×18m立式烘干机用于矿渣烘干,烘干机内部的下料管材质为不锈钢,壁厚8mm,使用不到2个月就已经完全变形,管  相似文献   

17.
张全民 《水泥》2003,(2):40-41
我厂用Φ2.2m×14m回转式烘干机对矿渣、粘土、铁粉等进行烘干,在使用中存在产量低、煤耗高、热效率低、电耗高、出机水分高且难以控制等问题。1分析原因1.1燃烧工艺问题烘干机原采用人工加煤,这样进入燃烧室的煤燃烧不充分;燃烧供热过程不稳定,热效率低。另外清渣时也使进入烘干机的热量受到波动。1.2布料不均的问题由于烘干机内周向L型扬料板布料不均引起空洞,导致燃烧室进入的热风没有与物料产生热交换就排出,热效率降低。2改造措施2.1增加燃烧器在现有烘干机炉膛外增加1个CD-XΦ1000型高效多用旋流喷射煤…  相似文献   

18.
把湿型煤烘干成水分低的干型煤是型煤加工生产的关键,它通过烘干炉来实现.挤压机挤出的湿煤棒下到皮带,经皮带送到烘干炉顶,由卸料小车下到烘干炉,烘干后干煤棒从炉底出来,再经皮带送到造气煤仓.热风炉燃烧产生的热风,由引风机抽走经烟道管送到烘干炉内的烟道,作为烘干型煤的热源,和型煤直接接触烘干型煤.型煤在烘干炉里的烘干过程是一个动态流动的过程,其烘干质量受烘干热源的温度、进煤速度和流量、型煤的挤压质量、烘干振动出煤速度等影响,操作、控制不当,会出现型煤结块,甚至出现型煤在烘干炉内着火等情况,对型煤烘干生产影响较大.  相似文献   

19.
孙光辉  张维  范永志 《水泥》2006,(7):38-39
我公司矿渣烘干采用顺流式回转烘干机,规格Φ2.4m×25m,自2003年11月投产以来烘干机虽能达到设计能力,但烘干机筒体和沸腾炉接口处仍存在一些问题,运行状况不够理想。在2005年大修时,对该部位进行了综合改造,取得了较为理想的效果。1存在的问题烘干机与沸腾炉接口处的结构如图1  相似文献   

20.
《水泥技术》2013,(6):111-111
热风炉的热烟气一般用来烘干矿石、石灰石、磷酸盐、石膏、矿渣粘土、原煤等多种物料。早期的热风炉用原煤作燃料,炉内设置炉篦子,人工或机械加煤和清渣。煤块难于燃尽,煤渣清理困难,热风炉热效率低,  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号