首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
1 概述孤东 3# 联合站位于孤东油田的东部 ,距孤东 1# 号联合站 5km ,始建于 1992年 ,是目前一座大型综合性油气水集中处理站 ,处理液量约 4 8× 10 4m3 /d ,污水处理量约 4 5× 10 4m3 /d ,外输原油约 2 30 0t/d。随着孤东油田开发进入特高含水期 ,该站所处理的采出液的含水比开发初期有了大幅度上升 ,目前原油综合含水已达 95 % ,含水的上升致使该站采出液处理系统的一些工艺和设备已不能满足油田生产高效、低耗要求 ,主要表现在以下几方面。(1)投产初期设计的低含水采出液进站先加热后沉降的集输工艺 ,到高含水开发期后 ,造成站内处理…  相似文献   

2.
1.工艺流程现状及分析桩西联合站1992年10月建成投产,设计原油外输能力250×104t/a,设计脱水能力150×104t/a,污水处理能力20000m3/d,设计原油稳定能力120×104t/a。桩西联合站设计原油脱水工艺为大罐沉降+电化学脱水,是油田高含水脱水有代表性的站库,代表了80年代国内原油处理水平。根据测试和生产记录分析对比可知,桩西联合站由于受设备处理效率低、原油回掺处理量大、设施老化等因素的影响,稳定前原油脱水效果差、设备热量损失偏大,导致吨油处理费用、油气损耗率、耗油量等各项指标与五星级站库标准相比有一定的差距。从节能的角度来看,…  相似文献   

3.
针对轮南 90× 1 0 4m3/d气举装置增设脱烃装置工程 ,新建的脱烃装置不能破坏原 90× 1 0 4m3/d气举装置的压力系统 (即不能影响气举 ) ,也不能较大幅度地破坏原 90× 1 0 4m3/d气举装置的质量平衡系统 (因 90× 1 0 4m3/气举装置为同轴压缩机 ) ,在此前提下 ,将轮南原稳不凝气在轮南气举压缩机二级入口处注入 ,经二、三级压缩及分子筛脱水 ,然后从原90× 1 0 4m3/d气举装置脱水后四级压缩机入口前抽出油田气及不凝气 ,利用丙烷制冷工艺进行脱烃。  相似文献   

4.
1.孤四注水系统现状 孤四注水系统是一个以注水站为中心、独立的注水系统。建于1991年12月,现有DF300-150×9型注水机泵组4套,设计注水能力2.16×104m3/d。正常开泵2台,实际供水1.66×104m3/d,干压11.2MPa,平均泵效74.21%,注水单耗5.16kw·h/m3,注水效率  相似文献   

5.
塔河油田 4号油区探明储量 6 345× 10 4 t,目前共有采油井 4 0口 ,已建 4 - 1、 4 - 2、 4 - 3三座计转站 ,其接转能力分别为 5 0× 10 4 t、 70× 10 4 t、70× 10 4 t。此外 ,该油区尚有 11口单井通过单井流程拉油至塔河一号联 ,且随着油区南平台的勘探开发 ,需新建 4 - 4计量接转站。塔河油田 4号油区为重质原油 ,混合原油相对密度为 0 9772 ,运动粘度为 15 94mm2 /s (5 0℃ ) ,凝固点为 7℃ ,单井平均产量 10 0t/d ,气油比4 0m3/m3。已建的三座计转站目前存在单井误差大的问题 ,平均误差大约 15 % ,个别单井最大误差甚至达到 80 % ,分…  相似文献   

6.
1 简况温米油田属注水开发油田 ,目前生产油井 137口 ,水井 10 5口 ,共建 11座选井站 ,2座中心计量站 ,2座计量接转站 ,2座计量注水站和 1座联合站。原油处理能力 70× 10 4t/a,处理液量 14 0× 10 4t/a ,综合含水 5 3% ,随着油田的进一步开发 ,预测最大产液量将达到 2 6 6× 10 \+4t/a。原设计联合站原油脱水系统主要工艺流程为 :站外来油气水混合物 (温度 15~ 2 5℃ ,压力 0 3~ 0 35MPa) ,进换热器升温至 5 0℃ ,进 3台一级三相分离器 (0 6MPa 30 0 0× 14 80 0 ) (温度 5 0℃ ,压力 0 2 5MPa) ,完成一次热化学沉降后 ,经脱水泵…  相似文献   

7.
由于大量新滩稠油进入孤东四号联合站处理,原油物性发生变化,且采出液进站温度降低10℃左右,原用破乳剂MPR-2破乳脱水效果不佳,造成原油沉降脱水困难,外输原油含水严重超标。针对上述问题,合成了SLDE-01破乳剂,室内评价表明,SLDE-01破乳剂是一种油溶性低温高效破乳剂,在脱水率、脱水速度、油水界面等指标上均明显优于现场使用的MPR-2破乳剂。现场试验表明,SLDE-01破乳剂对孤东四号联合站原油的破乳沉降脱水效果显著,加药量由250 kg/d降至200 kg/d,外输油含水基本在10%左右,满足了现场要求,解决了孤东四号联合站原油脱水的难题,并且年节约资金79,38万元。  相似文献   

8.
中国石油塔里木油田分公司部署在新疆阿克苏境内的乌参1井2 0 0 3年11月2 1日获日产原油173.32m3、天然气19.6 2 99×10 4 m3。地质部门研究证实,乌参1井钻遇的是超高压层状挥发性油藏,圈闭面积113km3,幅度30 0m ,预测石油地质储量为794 2 .7×10 4 t、天然气地质储量为10 0 1.6×10 8m3,是迄今国内发现的第1个亿吨级整装挥发性油藏。塔里木盆地发现亿吨级整装油藏@刘源  相似文献   

9.
我国石油工业“十五”发展目标为 :1 油气探明储量。探明石油地质储量 38× 1 0 8t以上 ,可采储量8 5× 1 0 8t以上 ;探明天然气地质储量 1 2~ 1 4× 1 0 1 2 m3可采储量 70 0 0~ 80 0 0× 1 0 8m3;探明煤层气可开发地质储量约 1 0 0 0× 1 0 8m3。 2 油气产量。 2 0 0 5年 ,原油产量达到 1 7× 1 0 8t以上 ;天然气 (含煤层气 )产量达到 5 0 0× 1 0 8m3以上。海外份额油达到 1 5 0 0~ 2 5 0 0× 1 0 4 t。 3 重点储运设施建设。建设油气管道总长约 1 45× 1 0 4 km ;国家原油储备库 80 0× 1 0 4 m3、地下储气库 1 1 4× 1 0 8m3…  相似文献   

10.
胜利油田原油平均含水85%以上,油田原油脱水采用进站加热,大罐沉降脱水方式,燃料消耗很大。在孤东联合站设计中,减少加热炉和沉降罐数量,应用短波界面仪控制立式分离器油水界面,实现自动放水,满足了生产需要,效果良好。油水界面控制采用单回路,由DBJ-1型短波界面仪、ICE调节器、NRE记录仪和气动薄膜调节阀组成。孤东联合站IO台v4000X1400O立式分离器油水界面自动控制,于1993年2月投产运行,单台分离器处理进站液量26Om‘/h,原油含水gO%,液量进站温度48~50C,进站压力O,56~O.6OMPa,液量在分离器内停留时间25分…  相似文献   

11.
轮南油田液化气联合装置由 4 0× 10 4m3 /d天然气处理装置 (装置 1)和 4 0 0× 10 4t/a原油稳定装置 (装置 2 )组成 ,产品为液化石油气和轻油两种。由于装置 2采用无压缩机运行 ,产生的大量不凝气 (6× 10 4~ 8× 10 4m3 /d)只能外输至装置 1处理 ,造成装置 1制冷系统和分馏系统负荷增加 ,液化气放空损失严重 ,大量滞留于轻油中 ,导致液化气总收率下降近 30 % ,轻油产品质量不合格 ,火炬冒黑烟。文章分析了影响该装置液化气收率的因素 ,提出了液化气增产技术的改造方案。采用轻油回炼技术对装置进行不停产技术改造 ,增加液化气产量 2 0 .2 3t/d ,提高收率 2 9.82 % ,完全解决了联合装置存在的一系列技术经济问题  相似文献   

12.
昌锋 《海洋石油》2003,23(Z1):92-99
平湖油气田作为东海海域第一个投入开发的油气田 ,开发至今已三年有余 ,原油于 1 998年 1 1月投产 ,天然气于 1 999年 4月投产 ,目前已有 7口油井 (其中定向井 4口 ,水平井 3口 )生产 ,截止到2 0 0 2年 6月底 ,累计生产原油 2 4 7.2× 1 0 4 m3,天然气 1 1× 1 0 8m3(包括油藏伴生气 ) ,凝析油 1 8.7×1 0 4 m3,原油采出程度 2 3.6% ,综合含水 61 % ,天然气采出程度 8.3% ,平均年产量在 5 0× 1 0 4 t以上 ,采油速度始终维持在 7%以上。回顾三年来的开发历程 ,既有成功经验 ,也有失败教训 ,为东海的进一步开发提供和积累了宝贵的实践经验。  相似文献   

13.
厄瓜多尔石油总裁RodolfoBarniol称 ,厄瓜多尔希望到 2 0 0 4年或 2 0 0 5年中期原油产量达到 85× 10 4bbl/d ,在这 85× 10 4 bbl/d的产量中 ,估计有 2 0× 10 4 bbl/d在国内消费 ,其余 6 5万bbl/d将出口。 2 0 0 1年 6月 ,厄瓜多尔原油产量为 3730 4 9bbl/d。通过一条跨越厄瓜多尔的管线和另一条跨越安第斯的管线 ,厄瓜多尔分别拥有 4 0× 10 4 bbl/d和 6× 10 4 bbl/d的原油管道输送能力。此外 ,5 1 8× 10 4 bbl/d重油管线预期 2 0 0 3年中期投入使用。该管线的最初输送能力估计有 2 5…  相似文献   

14.
以多胺、多元醇聚醚为主要成分,用交联剂进行交联扩链,研制出适合孤东#联合站原油物性和油水处理工艺的低温高效破乳剂SLDE-01.室内评价表明,SLDE-01破乳剂在脱水率、脱水速度、油水界面等指标均明显优于MPR-2.矿场试验结果表明,SLDE-01破乳剂对孤东4#联合站原油破乳沉降脱水效果显著,加药量由250降至200 kg/d,外输油含水基本控制在10%左右,满足现场要求,解决了孤东4#联合站原油脱水难题,并且年节约资金79.38万元.  相似文献   

15.
用化学方法改进稠油开采效果的技术   总被引:6,自引:2,他引:4  
胜利桩西油田桩斜 139井 (生产井段 192 0 .0~ 1930 .0m)原油粘度高 ,6 5℃ (地层温度 )下 2 1Pa·s,5 0℃ (井口温度 )下 6 0Pa·s,采用蒸汽吞吐法开采 ,需电热杆加热才能实施井筒机械举升。新开发的乳化降粘剂SB 2为≥ 2 5 %的溶液 ,主剂为阴离子表面活性剂。在室内实验中 ,体积比 7∶3的原油与含SB 2 1.4× 10 4~ 3.0× 10 4mg/L ,矿化度 1.5× 10 4mg/L ,含Ca2 + +M2 + 1.0× 10 3 mg/L的水形成的乳状液 ,5 0℃粘度≤ 2 0 0mPa·s ,可稳定存在数周至数月 ;使用矿化度 <1.0× 10 4mg/L的油田污水 ,SB 2用量 2 .0× 10 4mg/L ,油水体积比 6 5∶35时乳化降粘效果最好 ,乳状液在 6 0℃可稳定存在 12~ 2 4h。通过油套环空将SB 2加入桩斜 139井泵下 ,产出液含水 36 %~4 0 % ,加入量为产液量的 1.1%时产出液井口粘度 15~ 2 5mPa·s,加入量为 0 .2 3%时井口粘度 70mPa·s ,抽油机上下行电流稳定 (6 8和 4 8A)。此后加热杆停止加热 ,将SB 2加量降止 0 .12 % ,该井生产稳定  相似文献   

16.
报道了乳化降粘剂HP用于塔河油田S6 6井稠油开采的现场试验结果并作了分析。HP的主剂为改性酚醚表面活性剂 ,复配以表面张力改进剂和抗盐聚合物 ,在 80℃下可抗耐矿化离子的浓度高达 2 .2 6× 10 5mg/L(包括Ca2 + +Mg2 + 4 .3× 10 3 mg/L)。S6 6井原油基本不含水 ,含气一般~ 10 % ,5 0℃粘度 9.2Pa·s。该井用掺稀油工艺生产 ,产液量由泵排量决定 ,为~ 6 6m3 /d。在为时 2 2d的现场试验中 ,用矿化度 5 .6× 10 4mg/L、含Ca2 + +Mg2 +4 .3× 10 3 mg/L的井水配制的浓度 4 75 0~ 6 0 0 0m/L的HP溶液从环空连续注入井内 ,油水体积比逐渐由 6 0∶4 0变为 70∶30 ,HP加量以总液量计由 2 2 0 0mg/kg逐渐降至 14 0 0mg/kg。HP加量在 2 2 0 0~ 16 0 0mg/kg范围时 ,产出的O/W乳状液 35~ 36℃下的粘度为 17.5~ 2 0 .0mPa·s ,而掺稀油时产出原油的粘度为 30 0mPa·s。当油水比由 6 0∶4 0变为 70∶30时 ,稠油、气、水的产出量分别由 35 .6t/d ,3.96m3 /d ,2 6 .4t/d变至 4 1.6t/d ,4 .6 2m3 /d ,19.8t/d。在采用掺稀油工艺时 ,稠油和气产出量分别为 2 9.7t/d和 3.30m3 /d ,回采稀油量为 33.0t/d。在现场试验中井口油压略升并大体维持稳定 ,对产生这一现象的原因作了分析。图 1表 3参 1。  相似文献   

17.
高相对分子质量油溶性三组分复配原油破乳剂ZPF-3   总被引:4,自引:0,他引:4  
王稳桃  李国锋  张晓瑛  张红 《油田化学》2002,19(3):241-243,292
按通常方法合成了AP ,AR ,FG型 3种嵌段聚醚 ,平均相对分子质量 -M分别为 5 .0× 10 3 ~ 1.0× 10 4,5 .0×10 3 ~ 1.0× 10 4,8.0× 10 3 ~ 1.2× 10 4,在溶剂中分别用二异氰酸酯扩链 ,将 -M分别提高到 5 .0× 10 3 ~ 8.0× 10 4。 3种扩链产物的复配物在质量比为 3∶2∶1时破乳脱水效果最佳 ,此复配物经溶剂稀释至活性物含量 5 5 %± 2 % ,即为油溶性破乳剂ZPF 3。以包括现用破乳剂在内的 9种破乳剂为对比药剂 ,在室内考察了ZPF 3对中原采油三厂明一联含水 4 2 %的混合原油样的破乳脱水效果 ,结果表明 :在相同加量下ZPF 3破乳最快 ,脱水率最高 (加量 5 0mg/kg ,5 0℃ ,30min脱水率 86 .3% ,90min脱水率 97.0 % ) ;ZPF 3的破乳脱水受温度的影响 (40~ 6 0℃ )最小 ,加量10 0mg/kg ,90min脱水率 ,4 0℃时为 82 .0 % ,6 0℃时为 97.0 % ;ZPF 3加量 4 0mg/kg时 5 0℃ ,90min脱水率与现用破乳剂加量 80mg/kg时相当 ;油水界面齐 ,脱出水色清。在明一联进行了长达两个月的ZPF 3试验性应用 ,加量4 0mg/kg(原用破乳剂为 5 0~ 6 0mg/kg) ,脱水温度 5 0~ 6 0℃ ,净化油含水和脱出污水含油两项指标稳定并符合要求  相似文献   

18.
特低渗油藏微生物矿场试验效果评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
大庆外围朝阳沟油田 2 0 0 2年 8~ 9月在 13口油井进行了微生物吞吐采油现场试验。所用菌种为兼性厌氧混合菌。 13口井的油层按渗透率分为 3类 ,Ⅰ类 6口 ,18.2× 10 -3 μm2 ,Ⅱ类 4口 ,8.2× 10 -3 μm2 ,Ⅲ类 3口 ,4 .5×10 -3 μm2 。单井菌液注入量为 0 .9~ 3.0t,注菌后关井 5~ 7d(一口井关井 2 0d)。原油与菌种作用后正构烷烃分布移向低碳数方向 ,粘度 剪切速率曲线大幅度下移。跟踪检测的 3口试验井 ,注菌后产出的原油含蜡、含胶、油水界面张力分别由 2 7%~ 4 0 %、18%~ 2 2 %、32~ 36mN/m降至 17%~ 15 %、11%~ 16 %、14~ 17mN/m ,产出水中有机酸含量由 5 0~ 6 5mg/L增至 10 9~ 138mg/L ,其中一口井注菌 2 0和 15 0d天后采出水中菌数为 10 7和 10 5个 /mL ,室内实验表明在注入营养物后地层的微生物可继续生长繁殖。现场试验结果表明 ,5口Ⅰ类地层井微生物吞吐采油效果 (增油减水 )良好 ,3口Ⅱ类地层井和 2口Ⅲ类地层井效果差但仍有效。对 3口井无效的原因作了分析。图 2表 5参 2  相似文献   

19.
据报道 ,中国石油化工集团总公司表示 ,未来中国石油天然气需求增长将加快 ,预计未来 2 0年石油需求量年均递增12 % ,到 2 0 2 0年时达 4× 10 8t。  天然气消费结构中 ,天然气发电、城市燃气增长最快 ,到 2 0 2 0年天然气在一次能源消耗中所占比例将由目前的 2 .7%增至 10 %以上。中国原油产量由 194 9年的 12× 10 4t上升到 2 0 0 2年的 1.6 7× 10 8t,居世界第五位。天然气产量由 194 9年的 0 .1× 10 8m3 上升到 2 0 0 2年的 316× 10 8m3 ,居世界第 16位 ,已经成为世界石油天然气消费大国。中国未来20年石油需求量年均递增12%@陈敏…  相似文献   

20.
处理高粘起泡原油通常采用进站原油先加热,然后进行气液分离,最后进入原油沉降罐进行油水沉降分离的工艺流程。由于加热高含水原油的大量热能被污水带走,造成大量的燃料消耗。胜利油田设计院研制了Pw0.6MPa、φ4000×20116(mm)游离水脱除器并在孤东二号联合站进行了工业试验,成功地将游离水脱除器应用于高粘起泡原油,实施了进站原油先分水后加热的处理工艺,收到显著的经济效益。介绍了处理高粘起泡原油的游离水脱除器的结构、工作原理及工业试验的情况。试验结果表明,该设备的脱水率为82.4%,脱出水中含油100mg/L左右,较好地满足了高粘起泡原油油气集输的需要。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号