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介绍了天津钢铁集团有限公司炼轧厂4~#板坯连铸机连铸切割控制系统的总体结构、切割长度优化策略和切割模式。结合4~#板坯连铸切割的实际情况,对4~#板坯切割长度优化系统进行了理论分析和现场应用研究,通过使用板坯切割长度优化系统,实现了铸坯的合理切割,提高了合格坯的产量和铸坯收得率。 相似文献
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切割长度优化计算机系统在板坯连铸生产过程中可以使废坯量和非订货板坯量产品减到最少,从而提高铸坯收得率。本文介绍了切割长度优化系统的工作原理、系统构成,阐述了该系统在三炼钢的实际应用及应用效果。 相似文献
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液氧火焰切割系统Loxjet的切割速度4倍于常规的氧-燃料切割装置。该系统可用于板坯纵向切割和横向切割。此外,由于切边小,收得率高、并且切割设备,辅助的板坯运送及装载设备的建设费用也较低,均有利于降低生产成本。 相似文献
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为了有效解决氢氧火焰切割能耗高的问题,通过对氢氧火焰切割节能技术的研究,优化切割程序,利用“氢氧气随其控制开关的开启、关闭发生压力变化来自动控制氢氧发生器的起动与停止”这一关键特性,集成设计了满足铸坯火焰切割要求的节能装置,从而实现铸坯非切割等待过程中熄火节电,达到降低成本的目的. 相似文献
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采用以氧-丙烷气为燃烧介质的连铸坯火焰切割技术,如果氧焰割嘴设计不合理、切割参数设计不当,易造成铸坯切割时金属飞溅、断面不平整、割逢较大等问题。石钢炼钢厂通过将火焰切割系统的割嘴喉径由2.6mm降至1.40mm、点阀箱调节器和电磁阀、切割机具的介质参数等进行改造和优化,降低了铸坯的割缝和燃烧消耗,取得了显著效果。 相似文献
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连铸切割系统是炼钢整个生产作业的后续工作.切割系统定尺是否运行可靠,直接影响着炼钢厂的正常生产和产品质量.本文重点介绍了对切割系统进行的优化改造. 相似文献
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采用丙烷为燃料的连铸坯火焰切割技术,如果切割嘴设计不合理、燃气和切割氧参数设置不恰当,很难把割口缩小,也容易造成切割时的金属飞溅、断面不平整等问题.唐钢第二钢轧厂利用凝聚射流原理,减小切割嘴的切割氧通道喉口,并在切割嘴上增设气体混合仓,优化切割枪气体介质参数,使铸坯割口降低到3.1 mm以下,铸坯切割面平整度也有很大提高,切割过程中的飞溅现象也得到控制. 相似文献
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在激光切割金属厚板的过程中,可以对激光切割的工作效率进行优化评价。本文中,我们通过建立回归拟合分析模型,对单层轮廓的相应加工方案进行综合分析研究,通过给定的数据得到相应的切割方式,从而确定其内外边界的情况,得到金属厚板的切割方案,得到总阴影线的长度,从而完成相应的加工方式,并计算其效率,使其符合实际加工条件。我们可以计算出其长度的变化规律,由此可以得到整体的参数数据,从而能够完成进一步的优化。我们的优化过程是通过这种计算模式来实现的,在不同的外部和内部加工模式下对方案进行优化,可以计算出总长度为2586条,切割线数为15条,总时间为311.6条。效率最终将达到每毫秒0.05。另外,本文在原有模型的基础上,对其参数进行了分析和改进,得到了多层轮廓的切割方案。在不同的情况下,可以对阴影线的总长度进行进一步的研究。完成了耗时,多层轮廓处理下的效率计算实现了最优化。因此,我们可以计算出,总长度为724条,切割线数为10条,总时间为128.1条。效率最终将达到每毫秒0.08。 相似文献
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利用氢-氧发生器产生氢气进行火焰切割其成本仅为乙炔气的15%。氢-氧发生器可用于手工切割和半自动切割,安全可靠,使用方便,经济效益显著。 相似文献
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首钢矿业机械厂铆锻分厂承担金属切割任务。在过去的几十年里,一直靠焊工手工切割,生产效率低,产品质量差,材料浪费多,不适应企业发展的要求。为实现由粗放经营向集约化经营的转变,铆锻分厂引入了数控切割技术和设备。作业人员只需打开编程机,将用户提供的加工图纸信息输入CCAP,自动生成数字控制切割程序。 相似文献
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