共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
轴承钢炉外精炼工艺研究 总被引:1,自引:1,他引:0
文章介绍大冶钢厂与北京钢铁研究总院联合开发的“一种炉外精炼新方法”。这个方法将低碱度(或酸性)渣精炼钢液与钢包吹氩技术有机地结合了起来,用于轴承钢生产,可将钢中氧含量稳定地降低到20ppm 以下,改变了夹杂物的形态,减少了数量,尺寸交得细小而分散。与电炉单炼工艺相比较,钢材夹杂物的合格率提高7.12%,材质疲劳寿命提高83~100%,能与 VAD 真空精炼工艺媲美。这个工艺设备简单、投资少、成本低、操作方便、质量稳定,在我国当前条件下,是用以取代电炉单炼轴承钢的一种可行的炉外精炼新方法。 相似文献
2.
3.
4.
本文主要介绍了采用电炉、LF炉冶炼车轴钢LZ50过程中,从电炉出钢碳成分、出钢预脱氧、精炼三步造渣法及真空处理、夹杂物变形处理等方面采取的一系列控制措施,有效对钢中的氧含量进行了控制,提高了钢质纯净度。 相似文献
5.
6.
7.
EBT电炉出钢到LF精炼渣的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
石横特钢厂为解决EBT电炉出钢到LF精炼钢水的脱硫问题,研制开发了一种精炼脱硫剂。该脱硫剂具备脱硫、预脱氧和保护钢液不被二次氧化的作用。在EBT电炉出钢混冲过程中该脱硫剂的平均脱硫率为38.8%,最高达到64.3%,LF精炼脱硫率达55.7%,有效地降低了LF的各种消耗。 相似文献
8.
由上钢五厂、东北工学院及上海冶金设计研究院共同承担的偏心炉底出钢电炉课题是国家七五重点攻关项目“超高功率电炉与炉外精炼的研究”的子项目之一。该项课题 相似文献
9.
论述了我国电炉炼钢炉外精炼的现状与问题,提出了发展这一技术的措施.1前言 1991年我国电炉钢达1500万吨,炉外精炼比3.6%。经过近十年的技术改造和新建,电炉冶炼技术正趋向现代化工艺短流程,即:废钢精料-超高功率电炉-炉外精炼-连铸-铸坯热送。 相似文献
10.
1.简介在日本,电炉钢产量占全部粗钢产量的26.6%。而在2千万吨电炉钢中,普通钢的比重为75.2%。尽管操作技术的长足进步已经大大降低了生产费用,但节能仍然是电炉操作的一项重要任务。二次精炼技术的最新发展使得不管生产普通钢还是特殊钢,高效与节能在技术上都是一致的。电炉生产普通钢的能耗费用占全部生产费用的16%,因此电炉炼钢的节能确是一大问题。过去十年中炼钢工业的节能实践有很大的进步。全部粗钢每吨平均能耗下降了10%,其中电炉钢每吨能耗几乎下降20%。 相似文献
11.
12.
相比于电炉冶炼和大方坯流程,采用转炉冶炼加小方坯流程具有更低的生产成本。根据天钢的实际生产情况,对采用“铁水脱硫扒渣→转炉冶炼→LF造渣精炼→VD真空精炼→小方坯连铸”流程生产高品质轴承钢的关键技术进行研究。分析冶炼过程钢水及连铸坯中夹杂物可知:随着LF炉炉渣碱度的升高,钢液中wT[O]大幅降低,控制炉渣碱度R在一个较高范围(7.0~9.0)对于控制钢液中wT[O]很重要;LF精炼初期,夹杂物中Al2O3含量较高,随着精炼的进行夹杂物向着CaO-Al2O3-MgO系和Al2O3-MgO系方向夹杂物发展;VD真空处理促进钢-渣-夹杂物间反应向平衡方向移动,夹杂物接着向CaO-Al2O3-MgO系方向发展,夹杂物中CaO含量增加;在小方坯连铸过程中,采用两级电磁搅拌加低拉速、低比水量的模式获得了较小的碳偏析度。 相似文献
13.
14.
针对重载齿轮的热处理工艺以及使用特性,合理优化设计钢的内控成分以及各项关键工艺控制点,采用电炉+LF精炼+VD真空脱气+连铸+轧制+退火工艺成功开发17CrNiMo6齿轮钢,钢的成分波动小、淬透性带窄、洁净度高、晶粒细小均匀. 相似文献
15.
16.
文章对目前炼钢已普遍采用的钢包精炼炉与采用中频感应电炉作为精炼炉进行功能对比,提出采用中频感应电炉精炼转炉、电弧炉钢液的必要性。 相似文献
17.
18.
19.
超纯轴承钢的精炼工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
通过控制电炉(供氧强度、渣中氧化铁比例、出钢挡渣率、出钢钢液的氧活度)、钢包炉(精炼渣系、脱氧剂、钢液温度、精炼时间、底吹氩压力、精炼钢包耐火材料的选择、铁合金种类的选择)、真空脱气(真空度、真空时间、底吹氩压力)的工艺参数以及真空后的软吹氩搅拌、并采用IPAS系统和控制钢液浇铸速度,使超纯轴承钢(SFGCr15)的w(S)、w(Ti)、w(O)分别达到0.003%、0.001 2%和0.000 7%以下,钢中非金属夹杂物也处于较好水平,满足了国际顶尖轴承厂家对轴承钢的超纯要求. 相似文献