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针对天竹织物加工过程中手感糙硬、缩水率严重超标的问题,制定了酶退浆、酶精练及漂白前处理工艺,讨论了印花产品的加工条件,并对其柔软拉幅、预缩后处理工艺的流程、参数及专用柔软剂品种进行了优选。试验表明,采用柔软剂FS-5、FS-6复配,控制好拉幅、预缩工艺参数,可有效解决天竹织物手感差和经纬向缩水率过高的问题。 相似文献
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亚麻/粘胶/氨纶弹力织物的染整工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
用高温超喂定形拉幅、先热处理后冷轧堆和扩幅辊扩幅的前处理工艺,解决了亚麻/粘胶/氨纶织物麻皮多,毛羽多,缩水率大,皱条明显等问题,文中介绍了工艺条件及技术关键。 相似文献
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纺织品前处理质量与国际市场要求 总被引:1,自引:0,他引:1
纺织品印染前处理质量,如pH值、缩水率、吸湿性等直接影响到最终产品质量。国际纺织品买家均对纺织品pH值、缩水率和吸湿性有专门的质量标准要求,因此不能单纯根据指标值来确定前处理工艺,而应从客户要求、测试标准方法、测试程序等全面考虑,使前处理质量符合国际市场要求。 相似文献
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分析了印染平绒生产过程中产生缩水率的原因 ,测试了弹力平绒织物在前刷毛、低温定形、预缩、煮漂、染色和柔软整理等工序中织物缩水率的变化 ;给出了降低缩水率的措施 ,包括降低预缩张力、隔断开柔软预烘与刷烘拉后整理工艺、小量多次防缩处理和转鼓烘燥等。 相似文献
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本文阐述了棉针织物的基本结构及缩水机理,论述了烧毛、丝光、后整理工艺对缩水率的影响,并相应地指出了降低缩水率的途径。 相似文献
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棉及其混纺针织物节能减排前处理工艺的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了对于棉及其混纺针织物实现节能减排要求的4种前处理工艺.分别为低温和中温生物精练酶前处理工艺、渗透乳化净洗前处理工艺、非烧碱快速氧漂工艺。并对每个前处理工艺进行了系统研究,分别介绍了工艺流程及处方条件,分析了工艺机理和节能减排的效果。 相似文献
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选用实验室自合成低温催化氧漂助剂XTA,以低温工艺对棉纱进行前处理,比较低温前处理工艺与传统前处理工艺的处理效果.结果表明,在低温(70℃)条件下,双氧水对棉纱漂白能力较弱,助剂XTA可催化双氧水分解出有效成分,与棉纤维上的色素及杂质发生持续反应,达到漂白效果,与传统前处理工艺(105℃)相比,采用低温前处理工艺所得棉纱的白度、毛效、强力和棉籽壳去除度一致,且可大幅降低处理温度. 相似文献
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对氨纶毛圈布的生产加工工艺进行了介绍,就影响产品的弹性、克重、缩水率、尺寸稳定性等质量指标的因素作了具体分析,给出了具体工艺条件,其中预定形为 165℃×50s;定形工艺参数为 175 ~180℃×30s;车速 20~22m/min;缩水率在 5 %以内。 相似文献
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对亚麻织物前处理工艺中草酸酸洗工序进行了研究。通过正交试验筛选了工艺条件,确定了草酸酸洗的生产工艺,并对此进行了讨论:酸洗是亚麻织物前处理工艺中的重要工序,酸洗主要是利用草酸洗除亚麻织物中的铁、锰离子等杂质,减少双氧水的剧烈分解,起到降低亚麻织物强力损失的作用。 相似文献
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就斜纹类纬弹织物的染整工艺流程进行了论述,针对弹力织物高温湿热条件下易起档,卷边的特性,采用了卷染前处理的工艺,并通过适当的定型工艺,使织物在保证弹性的基础上,缩水率又能满足客户的要求。 相似文献
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利用酸性纤维素酶和酸性果胶酶对亚麻粗纱进行前处理,代替传统高温碱煮的前处理工艺,通过正交试验确定生物酶处理的最佳反应条件,并对最佳工艺条件进行了验证性的实验。结果表明:与传统的高温碱煮工艺相比,酶处理的果胶去除率较好,上染率、分裂度有提高,白度、聚合度相当。应用生物酶煮练技术取代高温碱煮的传统工艺,可以缩短工艺流程,降低综合成本,实现了清洁生产,降低对环境的污染。 相似文献
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周总理生前很关注棉针织品的缩水率,70年代初行业就组织了研讨、攻关,当时通过工艺、设备的改进,缩水率状况有所改善,但与国际水平相比,尚存在差距,仍影响出口产品档次的提高和国内消费的需要,所以今年纺织部把降低棉针织品缩水率列 相似文献
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降低兔毛针织物缩水率的新工艺研究 总被引:3,自引:1,他引:2
提出了采用少量茧衣与兔毛纤维混纺,利用丝胶在热湿条件下会发生膨润溶解的特性,经特殊处理后丝胶溶解兔毛粘住,进而降低缩水率的新方法,试验结果表明,经处理的兔毛针织物缩水率显著降低。 相似文献
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胡麻纱前处理工艺初探 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对胡麻纱前处理采用煮练→优氯净处理→氧漂的工艺进行了探讨。通过对该工艺处方及条件的优选,确定了合理的工艺参数,并指出优氯净处理-氧漂的胡麻纱前处理工艺是具有发展前途的工艺。 相似文献
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本文介绍了一种新型的短流程前处理工艺,将自制的精练剂BF-10G用于涤棉织物短流程前处理工艺,通过实验分析了精练剂BF-10G、双氧水、pH值、带液率等工艺参数的变化对处理后涤棉织物的退浆率、毛效、白度、断裂强力和断裂伸长的影响。结果表明,较佳的前处理工艺条件为:BF-10G5g/L,双氧水15g/L,pH10~10.5,带液率90%,在此工艺条件下处理后,与传统的前处理工艺效果相近,织物的退浆率可达91%,毛效可达9.6cm,白度(Wh)大于91,但采用本工艺可省去多道工序:具有节能节水的优点。 相似文献