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相似文献
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1.
在磨床维修中,磨头维修量大且精度要求高(其中静压磨头轴瓦内孔形位公差要求见图1),因而在维修中需要大量使用基本尺寸相同而公差不同的研磨棒,以适应研磨轴瓦内孔的需要(一般轴瓦内径变化量为0~0.15mm)。为了降低维修成本,缩短维修周期,笔者设计了图2所示的研磨棒,经多次使用,效果良好。一、工作原理研磨棒由6部分组成(见图2),同时向同一方向分别旋转螺母1和6,则两内锥铸铁套2和4(见图3)同时沿外锥心轴5移动,由于两内锥铸铁套的外圆上开了5个深3mm的浅槽和一个通槽,两内锥套(其锥度为1:100…  相似文献   

2.
我厂磨床数量多,磨头维修量大且制造精度高(其中静压磨头轴瓦内孔技术要求见图1),因而在维修中需要大量使用基本尺寸相同而公差值不同的研磨棒,以适应研磨轴瓦内孔的需要(一般轴瓦内径变化量为0~0.15mm)。为了降低维修成本,缩短维修周期,笔者设计了图2所示的研磨棒,经多次使用,效果良好。 1.工作原理 研磨棒有6部分组成(图2)。同时向同一方向分别旋转螺母1和6,则两内锥铸铁套2和4同时在外锥心轴5上移动。如图3所示,由于两内锥铸铁套的外圆上开了5个3mm的浅槽和一个通槽,两内锥套因自身发生微量弹性变形而外径同时等量增加(内锥套外径变化量…  相似文献   

3.
王振桃 《机械制造》2002,40(3):10-10
渗氮前后须磨削如图1所示球铰的球冠,采用如图2所示的胀轴磨夹具,可以降低定位孔精度,装卸快捷,简单方便。使用时,卸下锁环2。手持外锥套5,克服弹力,两锥面脱离,内锥胀套10复位内缩;将工件装进内1.9.销子2.锁环3.球形垫圈4.定位轴5.外锥套6.挡圈7.垫圈8.压簧10.内锥胀套11.螺钉▲图2磨夹具▲图1球铰锥胀套并支靠在定位轴4的三个凸台上;松开外锥套,在弹力作用下,通过锥体,使内锥胀套外张,胀紧工作,装上锁环,销子1落入定位轴的端面缺槽内;球形垫圈3的三个凸台紧贴工件,球面自定心于锁环…  相似文献   

4.
图1所示为一套筒形磨具体的零件图,材料为铸铁(HT200),零件两端40JS6内孔对外圆基准面A的跳动量允差为0.01mm。60h6外圆及35内孔已加工至图纸要求尺寸,40JS6孔留精车余量0.3mm,现需精车磨具体两端内的台阶孔。图1该工序...  相似文献   

5.
我厂生产的冷镦机模具中,有许多类似于图1模芯零件。由于各种模芯中的内直孔、锥孔尺寸各不相同,但尺寸精度要求很高,按以往的检测,需要配制大量圆柱塞规和锥度塞规。据此情况,研制出了一种新型、简易球头检测装置,可用于检测不同直孔内径和锥孔大端直径。(1)球头检具结构如图2所示,该结构由样模1、钢球2(测量小孔用S16,大孔用S30),检套3、压缩弹簧4、调整帽5、制动螺钉6组成。设样模孔径为x,钢球为S16,rn为弦心距,由图2可知即x2+4rn2=256由微积分理论得:2x+8rn(drn/dx)=0drn=…  相似文献   

6.
车削如图1所示的轴套类零件外圆,通常是用心轴定心用螺母压紧,不仅劳动强度大,而且效率低。笔者设计的如图1所示的车用夹具(如将其尾锥部分稍作改变即可作为磨用夹具)既装卸快捷,又方便简单。该夹具主要由垫圈1、拉杆2、夹具体3、导轴4、退位弹簧5、胀紧块6、退落弹簧圈7、锥套8、防脱螺钉9、顶紧套10等组成。使用时,拆去车床主轴三爪定心卡盘,把夹具装入主轴内锥孔,装上零件,将尾架顶尖顶入顶紧套10中心孔内,随着尾架顶尖力的增大,顶紧套10推动锥套8将力传递给胀紧块6,即迅速胀紧工件。卸工件时,退回尾架…  相似文献   

7.
研磨锥孔,过去常用如图1所示的圆锥研磨棒,研磨时,磨头要经常抬起,以便添加研磨剂和磨料。因此,降低了加工效率;研磨剂和磨料的添加也不均匀,造成工件锥孔的上下部光洁度不一致,针对这个问题,我们设计并制造了一种如图2所示的圆锥研磨体,它由柄1、连接销2和研磨体3组成。柄1上有孔a,用于添加研磨剂和磨料;研磨体3上均布有浅槽b,槽中钻有一排均布的小孔c。研磨加工时,磨体随机床主轴旋转,由于离心力的作用,研磨剂和磨料从小孔c中析出,自动均匀地施加到工件的被加工面  相似文献   

8.
如图1所示的零件齿套,内孔需切梯形槽,槽宽6,其对称度相对B端面0.2。梯形槽6用成形车刀车成,测量a、b数值,其差值即为对称度。用测量范围0~125的游标卡尺测量(图2),卡爪宽度为66mm,不能伸进花键孔内,无法测量。但用深浅尺或卡尺量高度部分测量,既不方便速度又慢,不能满足批量生产需要。于是改制废卡尺较好地解决了问题。我选用一把测量范围0~125、游标读数值为0.02的报废卡尺,卡尺不对零,但用比较法也可测出对称度。图3为自制的一种简易测量内槽对称度工具。把上卡爪用砂轮磨掉,下卡爪宽度49mm,…  相似文献   

9.
在普通镗床上加工箱体类零件,经常会遇到如图1所示的内孔环形槽,本文介绍一种如图2所示的内孔环形槽镗夹具,可解决生产中的实际问题。1工作原理以镗床为动力,由接柄1通过圆柱销2带动作旋转和轴向运动,镗杆3外圆与工件内孔间隙配合,轴承座6右端面与工件左端面接触后,轴承座6不能作轴向移动,在轴承座6端面与工件端面摩擦力的作用下轴承座6将不作旋转运动,由于镗杆3、轴承7、轴承座6、轴承盖5通过轴承座6与轴承盖5上的螺纹轴向紧固,因而镗杆3与刀头11也不作轴向运动。接柄1继续轴向移动,由于镗杆3和圆柱销2联…  相似文献   

10.
我们设计一套可调节外径的圆柱体研磨棒,用来研磨样环,取得比较满意的效果。被研磨的样环(其内孔是校验测试量具的基本精度用的)内径公差要求±0.002mm之内,粗糙度Ra0.63(▽8)以上,见图2。可调研磨棒是由外锥心轴1和莫氏内锥研磨棒2相配合,可用两个调节螺丝5作往复调节,推动垫圈4,使研磨棒2沿心棒1作轴向移动,研磨棒的外径产生微量大小的变化,研磨材料为铸铁,上面开槽6条,故有一定的弹性,见图1。研磨方法:先将样环放在内圆磨床上磨内孔,放研磨余量0.02mm左右,然后把研磨棒外径调整到比样环内孔略大一些,放在外圆磨床上用顶尖顶住,由  相似文献   

11.
一般机械厂没有高精度磨床,要磨削出粗糙度值在 Ra0.02~ 0.03的表面,精度 h6是非常困难的。本文介绍将 M131W普通外圆磨床检修后及砂轮修整后,利用砂轮的大量等高磨粒微刃从工件表面切除微薄的余量,从而获得很高加工精度和很低的粗糙度值。 [1]砂轮的修整   先用锋利的金刚石,以小而匀的进给量精密地修整砂轮,即可得到大量的等高微刃。然后,采用下述两种方法,进行精、细两次修整砂轮,即可磨削出粗糙值 Ra0.02~ 0.03的表面和 h6的精度。 (1)金刚石笔精修,精制砂轮棒细修 先用金刚石笔进行精修,再用磨削长度和工件近似的芯…  相似文献   

12.
Grinding     
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13.
Grinding     
《Manufacturing Engineer》1993,72(5):242-243
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14.
磨削加工时磨削液的流体动压效应   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据流体动压润滑理论,分析了平面砂轮磨削液的流体动压效应,并考虑砂轮渗透度的影响,推得了有限宽线接触条件下磨削液三维流动的Reynolds方程,用数值分析方法,得出了砂轮磨削区内磨削液动压力的分布曲线和液膜举起力。然后进一步分析讨论了砂轮渗透度、砂轮与工件间的相对速度及相对间隙对液膜举起力的影响。数值计算结果与实测数据基本吻合。  相似文献   

15.
切入磨削与纵向磨削的磨削力分析与比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了同时包含切入磨削和纵向磨削的复杂外圆磨削过程。根据纵向磨削过程的特点,将砂轮等效成若干个小砂轮,在传统阶梯模型的基础上构建了砂轮磨损的抛物线模型。推导了基于两种模型的纵向磨削切向分力和切入磨削切向分力的比较公式,两切向分力的比值反映了切入磨削和纵向磨削转换时切向分力的变化情况,它主要与磨削系数、砂轮宽度和纵向进给速度有关。采用砂轮主轴功率信号分析磨削切向分力,通过实验验证了抛物线模型更符合实际情况的结论。研究结果为采用磨削力信号和功率信号研究复杂磨削过程的监控提供了参考依据。  相似文献   

16.
《机械传动》2013,(7):149-151
在齿轮磨削过程中,为提高磨削效率,降低磨齿烧伤的概率,在已知机床性能的前提下,改变不同砂轮种类进行齿轮磨削试验。通过对三种砂轮的磨削结果比较,总结出影响磨削效率的砂轮方面因素,找出适合不同材料齿轮磨削的最佳磨削砂轮种类,并在生产实践中推广使用。有效解决了磨削效率和磨削烧伤的矛盾。  相似文献   

17.
张万进  马云霞 《轴承》2001,(12):20-20
根据以磨代研加工钢球的新技术对切削液系统洁净度的要求 ,介绍一种通过过滤网、无纺布、磁性和滤筒等四级过滤 ,以达到切削液预期洁净度的工艺要求 ,并提供了主要的设计技术参数。附图 1幅。  相似文献   

18.
设计了一种金刚石纤维切削装置,用其对白刚玉砂轮进行断续飞切来加工出断续微沟槽,从而实现砂轮的表面形貌重构。采用原始砂轮及形貌重构砂轮分别进行GCr15淬硬轴承钢的常温干式、浇注式磨削的对比试验研究,探讨了形貌重构砂轮的磨削性能。试验结果表明:相较于原始砂轮,在相同的试验条件下形貌重构砂轮在磨削时其磨削力和磨削温度均可以显著降低。通过常温干式、浇注式润滑条件下的磨削对比试验验证了形貌重构砂轮可以更有效地将磨削液带入磨削区进行润滑冷却。  相似文献   

19.
CBN磨轮成型磨削技术的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡元哲 《机械制造》2002,40(11):38-39
针对采煤机大模数齿轮的磨削开裂和烧伤缺陷,探讨了改革传统磨削工艺的方法。采用了CBN磨轮成型磨削新技术来提高采煤机大模数齿轮的磨削质量。  相似文献   

20.
为了研究不同的磨削液对陶瓷刚玉砂轮外圆磨削轴承钢(GCr15)时的流体动压效应的影响,基于弹性流体动力润滑理论,建立稳态微观热弹流砂轮模型,对比分析水溶性磨削液、乳化液、油溶性磨削液、石蜡油磨削液对流体动压效应的影响,以及采用不同磨削液时磨削区的温度变化,并分析磨削液为乳化液时油相体积分数的不同对磨削区流体动压效应的影响。结果表明:无论是否考虑粗糙度的影响,采用石蜡油磨削液的整体压力最小,整体膜厚最大,而采用水溶性磨削液的磨削区温度要低于油溶性磨削液;综合考虑各种因素,选用乳化液作为磨削液,可获得较好的磨削效果和较低的表面磨削温度;乳化液的油相体积分数越大,整体压力越小,最小膜厚越大,但磨削区的温度上涨也越迅速;为保证磨削区温度不至太高,油相体积分数一般不超过20%。  相似文献   

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