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大型轴向固定床反应器中流体流动的数值模拟 总被引:4,自引:1,他引:3
根据固定床反应器内液体的流动特性建立了统一模型控制方程组,提出一种对各相同性或异性多孔介质的平方阻力系数进行估算的方法,对大型固定床反应器中液体通过入口分布器及多孔介质的流动问题进行数值计算。计算结果表明,入口分布器和惰性填料可使反应器内液体流动的均匀性得到明显改善;入口分布器顶部开孔对催化剂床层内液体流速径向分布影响较小;降低分布器高度未对液体流速径向分布产生明显的影响;反应器底部装填瓷球等填料虽有利于改善反应器自由空间区的流体流动的均匀性,但对液体在床层内的流动影响不大。 相似文献
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应用计算流体力学软件Fluent,选用多孔介质模型,对φ50 mm×500 mm的乙醇脱水固定床反应器建立了单管反应器整体反应数学模型,模拟了反应器内温度和浓度分布,并对模拟结果进行了实验验证。研究结果表明,催化剂床层上部的径向温差较大,最大温差可达50℃,是脱水反应发生的主要区域;在反应器内高温区域有利于产物乙烯的生成,低温区域则有利于乙醚的生成;在400℃、WHSV=1.0 h-1的条件下,温度分布的模拟值和实验值的偏差不超过10℃,反应器出口乙烯选择性的模拟和实验值分别为98.6%和96.9%,乙烯选择性相对误差1.8%。实验证实选用的模型能较准确模拟乙醇脱水反应器内温度和浓度的分布情况。 相似文献
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乙醇脱水制乙烯等温固定床反应器的模拟 总被引:2,自引:2,他引:0
采用半经验的乙醇脱水制乙烯反应动力学模型,建立了乙醇脱水制乙烯等温固定床反应器的一维模型。利用工业生产数据对所建模型进行了验正,反应器出口温度、乙醇转化率、乙烯选择性的计算值与实际值的偏差分别是-1.65 K,-0.66%,0.43%。采用该模型模拟了加热介质温度、进料空速、乙醇含量对反应器轴向温度分布、乙醇转化率和乙烯选择性的影响。模拟结果表明,加热介质温度在643~683 K内可得到较好的反应器轴向温度分布和乙醇脱水反应结果;适宜的进料空速为0.6 h~(-1),进料空速过高乙醇转化率降低;乙醇含量高有利于提高乙烯的选择性。 相似文献
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乙烯氧化制环氧乙烷固定床反应器的模拟及稳定性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
在筛选出合适的乙烯氧化制环氧乙烷动力学方程的基础上,对工业固定床氧化反应器进行一维和二维模型的模拟计算。考察操作工艺参数对反应器稳定性、转化率影响的敏感性以及N_2和CH_4做致稳气时反应温度和转化率的轴向、径向分布。 相似文献
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苯与丙烯烷基化固定床反应器气液分布的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
对苯与丙烯烷基化气液固反应器的分布系统进行了研究。在对工业装置的气液分布系统进行分析后,提出了扩产1 6倍的分布器设计方案;惰性床层液相混合与传质的计算结果表明,液相中丙烯浓度在惰性床层约0 4m处达到平衡,惰性床层中传质速率很快。按照等动量放大法设计的气体分布器,反应器生产能力提高前后的压降不会有大的变化。颗粒大小对摩擦压降变化敏感,而较之摩擦压降,持液静压对总压降的贡献可以忽略。压降的计算结果与工业装置实际值基本一致。 相似文献
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In this study, a comprehensive three-dimensional dynamic model was developed for simulating the flow behavior and catalytic coupling reactions for direct synthesis of dimethyl ether (DME) from syngas including CO2 in a fixed bed reactor at commercial scale under both adiabatic and isothermal conditions. For this purpose, a computational fluid dynamic (CFD) simulation was carried out through which the standard κ-ε model with 10% turbulence tolerations was implemented. At first, an adiabatic fixed bed reactor was simulated and the obtained results were compared with those of an equivalent commercial slurry reactor. Then the concentration and temperature profiles along the reactor were predicted. Consequently, the optimum temperature, pressure, hydrogen to carbon monoxide ratio in the feedstock and the reactor height under different operation conditions were determined. Finally, the results obtained from this three-dimensional dynamic model under appropriate industrial boundary conditions were compared with those of others available in literature to verify the model. Next, through changing the boundary conditions, the simulation was performed for an isothermal fixed bed reactor. Furthermore, it was revealed that, under isothermal conditions, the performed equilibrium simulations were done for a single phase system. Considering the simultaneous effects of temperature and pressure, the optimum operation conditions for the isothermal and adiabatic fixed bed reactors were investigated. The results of the H2+CO conversions indicated that, under isothermal condition, higher conversion could be achieved, in compared with that under adiabatic conditions. Then, the effects of various operating parameters, including the pressure and temperature, of the reactor on the DME production were examined. Ultimately, the CFD modeling results generated in the present work showed reasonable agreement with previously obtained data available in the literature. 相似文献
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Saeid Shahraki 《Petroleum Science and Technology》2016,34(10):947-950
Combustion is a highly efficient technology for energy conversion of biomass materials, municipal wastes, and fossil fuels. In this study, combustion tests of two petroleum residues (P1, P2) in a batch type fixed-bed reactor were presented for different operating conditions. The effects of air flow rate (50–70 L/min) on the combustion parameters (gas temperature and carbon conversion) were performed. Additionally, the influence of fuel flow rate on the environmental characteristics (NOx emissions) was evaluated. The experimental results demonstrated that air flow rate is the most important factor in the process; a higher air fuel rate contributed to higher NOx emissions and gas temperature. It also was found that the NOx emissions increase dramatically when the air flow rate increases. 相似文献
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以K2CO3和内蒙褐煤为研究对象,在小型固定床上考察了催化剂负载量、温度,氢气以及水蒸气分压对碳转化率和气化反应速率的影响。结果表明,K2CO3对煤焦-水蒸气气化反应有明显的催化作用,700℃,当添加10%的K2CO3,碳的转化率为70%,氢气的含量对煤焦-水蒸气的反应有明显的抑制作用,并采用n级速率方程和Langmuir-Hinshelwood速率方程考察了水蒸气分压的影响,分压提高,煤焦-水蒸气气化反应活性提高,采用n级速率方程得到煤-水蒸气气化反应级数为0.87,活化能为169.2k J/mol;采用L-H方程得到活化能为121.9k J/mol。 相似文献
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针对异丁烷/丁烯固体酸烷基化固定床工艺过程,建立了一维动态传质模型,并对点活性与有效扩散系数的关联式进行了修正。模型计算结果与实验数据吻合良好,验证了模型的准确性。考察了反应器内烯烃和点活性的时空分布情况,并确定了固体酸催化剂失活的主要原因:反应器入口处,活性位覆盖是催化剂失活的主要原因;随着反应器床层高度增加,孔道堵塞逐渐成为催化剂失活的主要原因。 相似文献
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化学环制氢技术能够从化石燃料中高效制取氢气并分离出二氧化碳,由于商用工艺模拟软件缺少适用于化学环制氢的反应器模型,制约了该技术的工艺模拟及优化。建立了一种基于轴向扩散方程的化学环制氢三流化床反应器模型,将反应器模型嵌入商用工艺模拟软件中实现工艺全流程模拟及优化。分析了三流化床反应器的操作条件,结果表明:蒸汽反应器操作温度在850℃、蒸汽输入流量与天然气输入流量比值为2.6条件下能够高效制取氢气,氢气/甲烷比率达到263.86%;蒸汽燃料反应器操作温度在800℃,三氧化二铁流通量与天然气输入流量比值为3.82条件下能够高效分离出二氧化碳,二氧化碳捕获率达到99.21%。 相似文献
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研究了甲烷氧化偶联制乙烯反应从30ml催化剂装量放大到200ml催化剂时,催化剂粒径、床层高度、反应器管形、管径及催化床层底部与加热炉出口位置等对C2选择性和C2烃收率的影响。得出在100mm的石英反应床中,当催化剂粒度为20~30目(1.0~0.63mm),床层高度约25mm,甲烷与氧混合气由反应管上方进入,催化剂床层底部离反应管加热出口约20mm时,在最佳反应条件下,催化剂装量由30ml放大到200ml的结果基本一致。 相似文献