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<正> 几年来,随着生产不断发展,冷却水消耗日渐增加,电耗不断上升。为了约束生产用水,充分利用余水资源,节省电耗。我们将碳化水箱冷却水三次利用,效果很好。具体利用方法如下: 首先将碳化水箱冷却水引至碳化三楼,集中到一个检水槽(绝大多数小氮肥厂碳化水箱冷却水都在三楼控制,已具备此条件)。 其次是将冷冻系统的立式氨冷凝器改为冷凝排管,并提高其冷排位差。被冷凝的气氨同冷排的冷却水采用从上至下的并 相似文献
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碳酸氢铵的生成和结晶是放热过程,为使过程连续进行,必须及时移走这部分热量。在实际生产过程中是在碳化塔内设置冷却水箱来移走热量。小氮肥厂的碳化塔原来都采用φ25×3的钢管水箱。由于钢的导热系数差,只有40大卡/米·时·℃,因此在生产过程中传热强度不够,造成碳化塔温度较高。特别在夏季或气量大时,塔温有时高达45℃以上。 相似文献
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<正> 我厂采用6—7%的硝酸对碳化塔铝制水箱酸洗的结果表明:方法简单,易操作,耗酸少,时间短,速度快,效果好,经济效益高。具体操作是:将配好的6—7%的硝酸洗液装入酸液槽内,再用泵使洗液循环清洗水箱18—20分钟后,以自来水冲洗垢物,到水变为透明清亮为止。酸洗后,水垢除得干干净净,铝管内光亮如新,冷却效率由原来10—20%提高到95%以上,相应节约了 相似文献
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<正> 一九八三年十一月二十五日我厂属年产五千吨小型合成氨厂,产品为碳氢铵。碱化塔内反应放出的热量,依靠铝制管式水箱带走。从78年10月至83年元月以来,由于铝制水箱长期运行,管内结钙、镁盐类(碳酸盐)水垢,据测已达1~4mm厚,严重地阻碍了热传导,使冷却效率降低了60~75%(水垢每厚1mm,传热效率降低30%左右)。靠过去开两台30瓩电风扇和两台30瓩的上水泵所组成的塔温冷却系统来降低塔内温度,不但塔温没有降低,反而增加了设备检修费用和大量的电费。为了解决这一问题,我们采用了酸洗碱化水箱,获得了良好的效果,试验如下: 相似文献
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<正> 陕西长安氮肥厂年产1万吨合成氨,4万吨碳铵。有碳化塔2台,L_2型铝管冷却水箱40个。过去对严重堵塞的水箱采取更换的办法。后来请某单位酸洗,结果铝管被腐蚀,水箱报废。1984年8月大修时,更换了10个堵塞严重的水箱,到85年元月上旬,先后有15个水箱结垢堵死,生产受到影响。于是请陕西省化工研究所缓蚀剂技术服务部使用该所研制的SH—904缓蚀剂,酸洗了这15个水箱,收到好效果。 相似文献
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<正> 我厂1986年投运的φ2600碳化塔,于1989年大修时更换了两塔底部的40节水箱,几乎全部为白色物质堵死管板管口。此白色物能溶于盐酸,但产生少量气泡,表明并非全是水垢;加入NaOH时,有絮状物析出,则表明是含铝化合物。但胀管部位铝管管边已严重腐蚀不能再用(见附图)。 1 腐蚀原因分析铁与铝都是比较活泼的金属,据有关资料介绍 相似文献
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一、问题的提出我厂碳化综合塔回收洗涤段各筛板配置的两个冷却水箱(每个传热面积2.9m~2),存在如下不合理因素: (1)水箱由φ25 xZ碳钢管喂制成双层并联蛇管式,结构复杂,制作安装困难; (2)水箱选材不合理,水箱管易腐蚀穿孔, (3)因筛板上液层原度仅有100mm,水箱进出口管与水箱盖焊接装入设备后大部分水箱扭翘进入气相; 相似文献