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一、概述丰山铜矿选厂于1971年基本建成,磨浮流程为一段闭路磨矿和铜硫钼混合优先浮选,中矿再磨单独处理。浮选设备全部采用浮选杜。 相似文献
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利用正交试验法对丰山铜矿2004年度预选矿石进行了浮选条件试验。通过对试验结果进行综合分析、比较,找到了一种较优的浮选技术,并按照该技术在验证实验和2004年上半年生产实践中获得了良好的选矿技术经济指标,使铜回收率达到90.54%,铜精矿品位达到26.65%,相对往年有明显的提高。 相似文献
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有色金属选矿已在更加广泛地采用阶段磨选工艺流程,因为此种工艺可提高技术经济指标。红透山铜矿选厂原来用一段磨矿铜硫混合浮选流程处理黄铁矿型铜锌硫化矿石,1983年 相似文献
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大平掌铜矿V2矿体低贫铜矿石出矿量逐年增加,企业生产运营成本有增无减。为优化铜浮选指标、增加企业效益,采用分支串流浮选工艺对大平掌硫化铜矿进行试验研究。试验结果表明,新工艺可将入选矿石铜品位从0.51%提高至0.91%,最终获得铜品位23.67%、回收率92.06%的铜精矿,其指标比常规浮选工艺分别高0.84和0.05百分点,且捕收剂总用量降低了1/4,总精选次数减少2次。分支串流浮选工艺提高了入选铜品位,优化了浮选内部流程结构和药剂制度,减少了药剂用量和精选设备,节能增效明显。 相似文献
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提高钼精矿品位技术改造工艺设计与生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
针对三十亩地选矿厂精选工艺及浮选设备存在的问题 ,进行了提高钼精矿品位技术改造 ,根据试验研究及设计原则提出了技术改造方案。通过工业生产验证了工艺设计及设备选型的正确性 ,取得了满意的技术经济指标 相似文献
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分析淌塘铜选厂碳质铜矿石特征,研究碳质、铜矿物及二者之间的作用机理及减小碳质影响的途径后,在试验及生产实践探索的基础上,通过对现场碎矿—磨矿—浮选工艺、设备、药剂等技术改造,使碳质难选铜矿浮选的难题得到了突破,获得铜品位22%、铜回收率84%的铜精矿。 相似文献
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丰山铜矿上向分段碎石胶结充填采矿法研究与实践 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了上向分段碎石胶结充填采矿法在大冶有色金属公司丰山铜矿的开采试验情况.试验取得了较好的技术经济指标,其中的一些成功经验,对类似采矿技术条件的矿体开采具有一定的参考价值. 相似文献
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永平铜矿铜硫浮选工艺技术进展 总被引:5,自引:2,他引:3
:回顾和评述永平铜矿投产 15年来 ,铜硫浮选工艺从混合浮选、分步优先浮选工艺到等可浮工艺的技术改造实践。原设计的混合浮选流程不能充分适应矿石性质 ,药剂消耗大 ,浮选指标低 ,分步优先浮选工艺经与原混合浮选工艺在连续 4个月同时处理同类型矿石的生产对比表明 ,混合精矿均不再磨时 ,铜、硫回收率分别提高 2 .37%和 2 .5 9% ,硫回收率持平但具有较大的潜力 ;分步优先浮选工艺具有再磨量少的优点 ,但工业试验只证明技术上可行 ,而经济合理与否尚待研究 ;分步优先浮选工艺投入生产约两年的实践证明 ,生产中该工艺铜粗选pH值难以控制 ,硫回收率不稳定 ;吸取分步优先浮选工艺的优点进行等可浮工艺的改造 ,从而在确保铜回收率稳定的基础上 ,较大幅度地提高了硫回收率 相似文献
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某金铜矿选矿工艺优化研究 总被引:5,自引:0,他引:5
某金铜矿为了给合理确定新建7 000 t/d选矿厂的工艺流程方案提供依据,通过试验对原有900 t/d选矿厂的工艺流程进行了优化研究。结果表明:原流程中所采用的洗矿作业可以取消;原流程所采用的阶段磨浮工艺可简化为一段磨浮工艺;可利用复合捕收剂来提高浮选回收率;浮选尾矿的再处理方案应由原来的单一重选改为重选-再磨-浮选或重选-再磨-氰化浸出。 相似文献
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为精准定义和测量气体体积流量(Qg)、表观气体速度(Jg)、气泡直径(D32)及其分布(BSD)、气泡表面积通量(Sb)、体积气含率(εg)等流体动力学关键参数,研发成型了新一代浮选流体动力学特征阈值传感器系统。结果表明:该传感器系统通过多维度测量浮选设备以及浮选回路的核心参数,能够对采集到的数据进行建模分析,形成优化方案并生成自动化操作指令,推动选矿技术经济指标实现优化提升,有效填补国内矿业领域此类设备研发的技术空白,为选矿工业4.0的实现创造了有利条件。工业化应用成果表明:该传感器系统具备较为精准评价大型浮选设备运行效能的能力,能够实现矿山浮选流程的金属回收率、精矿品位等经济指标的最优解。 相似文献
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云南某难选氧硫混合铜矿石的选矿试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
云南某铜矿石含铜1.02%,矿石中铜矿物种类复杂,结合率高,钙镁含量高,属典型的难选氧硫混合铜矿石。针对该矿石性质,对该铜矿石进行了详细的选冶试验研究:先将该铜矿强化浮选-反浮选脱钙镁,再将中矿进行加温强化浸出试验。最终确定了较佳的工艺条件为:经过一段磨矿,三次粗选,三次精选的闭路流程回收精矿,全中矿混合浸出,液固比3:1,矿浆温度70℃,搅拌速度300rpm,反应时间2h。研究结果表明,在此工艺条件下,采用混合浮选—强化捕收—反浮选脱钙镁—中矿加温浸出的选冶联合工艺可获得铜精矿品位10%左右,铜综合回收率大于70%,电解铜吨铜耗酸小于20t的技术经济指标。为该类铜矿石的分选提供一种新的途径。 相似文献
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以斑岩铜矿选矿采用新技术、新工艺和新设备的生产实例为依据,论述了半自磨工艺、浮选柱在常规选别流程中的应用,以及增加粗(扫)选时间提高铜的生产回收率和陶瓷过滤机的应用,这是目前大型斑岩铜矿选矿的特点与发展趋势。 相似文献
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某难选氧化铜矿含铜4.70%,氧化率达到84.89%。铜矿物以孔雀石、辉铜矿和硅孔雀石为主。通过实验室试验浮选药剂制度与工艺的优化,氧化铜精矿品位从22.69%变为22.66%,铜回收率从63.78%提高至68.81%。铜矿回收率得到了较大提高。针对现有生产流程进一步进行了药剂制度及工艺流程的优化,优化后在总浮选精矿品位相差不大的情况下,铜总回收率从76.17%提高到了81.57%。 相似文献
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