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针对永磁同步电机直接转矩控制转矩和磁链脉动较大的问题,提出了模糊调节电压矢量角度与幅值表面式永磁同步电机模糊直接转矩控制系统,采用模糊控制器和空间矢量调制技术取代传统直接转矩控制系统的滞环比较器和开关表输出电压矢量。模糊控制器输入量为磁链和转矩误差,输出量为输出电压矢量的角度和幅值。基于电压矢量幅值和角度对磁链和转矩的变化影响规律设计了模糊控制规则表。为了进一步抑制转速为负时的转矩脉动,设计自适应模糊直接转矩控制系统。仿真结果表明:模糊调节电压矢量角度与幅值的直接转矩控制系统可实现四象限运行,电机系统运行良好,仅在转速为负时,转矩脉动略有增大。自适应模糊直接转矩控制系统运行效果良好,在四象限内均可较好抑制转矩和磁链脉动。 相似文献
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永磁直线电机保证稳态精度的模糊控制 总被引:2,自引:0,他引:2
由于PD型模糊控制器缺少积分项,所以稳态的控制精度不容易得到保证。本文提出了一种保证稳态精度的模糊控制方法以提高传统模糊控制器的稳态控制精度。这种模糊系统能够选择运行一个传统的模糊控制器或者一个积分控制器,当运行积分控制器的时候,此积分控制器与一个稳态输出值的和为控制系统输出。根据不同的状态水平,在传统模糊控制器和稳态值输出之间可以进行平滑的切换。对于PMLM控制系统,当接近稳定状态的时候,保证稳态精度的模糊控制系统的输出是稳态值和变量值这两部分的和。实验结果显示这种保证稳态精度的模糊控制系统比传统的PID控制器和单个传统的模糊控制器在速度控制中可以获得更好的动态和静态性能。 相似文献
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陈浩 《国外电子测量技术》2022,(11):67-71
为了提高异步电机控制系统响应速度,降低电机转速跟踪误差,设计了模糊滑模控制系统,并对电机转速跟踪误差进行仿真验证。建立异步电机数学模型,给出了异步电机模糊逻辑控制流程。针对电机转速设计了PI控制器和滑模控制器,证明了滑模控制器的稳定性。利用MATLAB软件对电机转速和转矩进行仿真,比较两种控制系统输出效果。结果表明,采用模糊PI控制系统,电机转速和转矩响应速度慢,跟踪误差较大。采用模糊滑模控制系统,电机转速和转矩响应速度快,跟踪误差较小。采用模糊滑模控制系统,异步电机不仅响应速度快,而且输出误差小。 相似文献
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一种基于模糊控制的两步法预测控制方法 总被引:2,自引:0,他引:2
应用于工业的预测控制系统往往局限于线性系统,而针对实际生产中绝大多数的非线性系统却不能实现输出量跟踪.为了实现非线性系统的实际输出值能够跟随期望输出值,研究一种基于模糊控制的两步法预测控制方法.根据预测控制求解的中间变量v与为了跟随期望输出实际作用于系统的控制量u之间的对应关系,设计相应的模糊规则,确立模糊输入、输出及相应隶属度函数,从而建立模糊控制器,解决了采用Hammerstein模型时,由于静态非线性环节的难于求解实际控制量的弊端.通过仿真实例与传统求解非线性方程组算法对比突出说明了该方法在稳定性与鲁棒性上的控制优势. 相似文献
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设计了永磁同步电机(PMSM)直接转矩控制(DTC)双模糊控制系统,采用模糊控制器同时控制电压矢量角度和电压矢量幅值。一个模糊控制器取代传统DTC系统中的磁链和转矩滞环比较器及开关表来输出基本电压矢量,即电压矢量角度;另一个模糊控制器输出基本电压矢量作用时间,即电压矢量幅值。仿真结果表明:PMSMDTC双模糊控制系统运行良好,可实现四象限运行。与仅采用模糊控制输出电压矢量角度或电压矢量幅值控制相比,双模糊控制系统可有效抑制转矩和磁链脉动。 相似文献
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在分析目前国内矿用监控系统及井下工作站概况的基础上,提出采用DSP实时监测矿井瓦斯、煤尘参数,并实现参数超限时的自动报警、自动控制及通信功能。 相似文献
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为解决滑模控制系统抖振和动态响应性能之间的矛盾,采用模糊滑模控制策略,根据系统的误差来实时调整切换增益的大小。在速度误差较大时,切换增益变大,提高系统动态响应速度;在速度误差较小时,切换增益变小,减小系统的抖振。模糊控制采用新的模糊规则,将速度误差作为单输入变量,有效简化了模糊控制系统的参数调试。滑模控制器采用等速趋近律,并用饱和函数代替符号函数,进一步减小系统稳定时的抖振。通过仿真分析和试验结果可知,模糊滑模控制系统在提高动态响应性能的同时,可有效减小系统的抖振。 相似文献
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介绍了瑞明电厂2号机组6kV引风机电动机变频技术改造项目中的热工控制方案和实现方法,即1套变频装置控制1台引风机,保留原有的电动机,在电动机与6kV断路器之间串联高压变频器;引风机变频控制改造增加的卡板及逻辑放在1号过程控制器(distributed process unit,DPU)站。改造后的实际运行情况表明:变频器的启停控制正常,电动机转速控制精确,炉膛负压调节稳定,在运行中能较好地进行工频、变频转换,引风机电动机电流比改造前下降了65%,节能效果明显。 相似文献
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针对某台轴流式引风机变频改造后频繁发生轴系故障的现象,采用无线应变电测技术测试了轴系扭应力脉动特性。试验发现,风机变频运行在一定转速以上时,传动轴扭应力脉动幅度突增,并一直维持在高位。在运行过程中扭应力脉动频率被锁定,不随转速变化,该现象和扭转共振不同。分析表明,变频器-电机-传动轴-叶轮组成的机电耦联系统出现了扭振失稳。提出将轴系上的膜片联轴器改为高弹橡胶联轴器,通过增加系统阻尼的方法抑制扭振失稳。改造前后的试验结果对比表明,高弹联轴器可以有效地抑制轴系扭振失稳。 相似文献
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通过对变频协调控制技术在锅炉引风变频系统改造项目中的实际应用案例,阐述了变频协调控制技术的实现机理、功能及特点。从全新的角度,诠释了高压变频在系统应用中不对DCS和现场控制逻辑改造,即可实现节能应用的一种新方法。 相似文献
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GB/T 14549—93与IEEE std.519: 2014两标准中分别针对用户可注入公共连接点的谐波电流限值进行了规定。但2个标准中所提出的限值在确定方法及工程使用中皆存在一定差异。在修订过程中的谐波国家标准GB/T 14549拟采用IEEE std.519:2014中单个用户的谐波电流发射限值,因此其谐波电流限值确定方法的合理性有必要充分讨论。首先阐述了2个标准中有关谐波电流限值的相关内容,并对其确定方法分别进行了推导与探讨。最后通过具体算例的结果对比,分析了二者的异同。 相似文献
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通过对某发电厂2×130MW机组两炉一塔式脱硫系统投运前后烟气系统的分析,提出主机与脱硫系统联控运行方案,同时提出引风机与增压风机之间的节能运行优化思路,旨在提高主机与脱硫系统的安全、经济、稳定运行。 相似文献
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针对某电厂600MW超临界机组湿法脱硫系统(WFGD),分析烟气状态参数及风机特性,探讨脱硫增压风机和引风机协调控制技术。 相似文献
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针对华能上安电厂的变频改造方案,对一次风机变频改造的热工DCS控制策略进行介绍,该策略实施后,实现了自动方式下一次风机工频/变频2种方式等出力、小扰动的相互切换,达到了较好的控制效果,为风机的稳定运行和各工况成功切换提供了有力保证。 相似文献
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随着高压变频装置应用领域不断扩大,300 MW机组轴流静叶可调引风机也开始应用。300 MW机组引风机采用变频装置后,风量的调节相对原有运行方式有很大的改动,并且高压变频装置自身的可靠性也将会影响机组的正常工作。现结合阳光电厂引风机的变频改造项目,介绍如何根据电厂有关系统的特点,使用高压变频调速装置对引风机进行变频改造。变频调速装置不仅可以明显地达到节能目的,更主要是调节性能好,同时也改善了风机和电动机启动,延长了设备的使用寿命。 相似文献
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在分析火电厂主要辅机设备运行现状的基础上 ,对中压变频技术进行了研究。通过介绍利用罗宾康公司完美无谐波变频器在电厂引风机控制改造的实例 ,分析变频调速的原理、特点和在引风机控制中实际运行效果 ,表明变频调速控制能够获得卓越的技术性能和极其显著的经济效益和社会效益 ,具有很好的推广应用价值 相似文献