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1.
电解技术条件对精铟质量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了某企业精铟生产的现状,讨论了生产过程中杂质的行为,阐述了控制铟的生产技术条件及降低Cd、Sn、Cu、Tl等杂质含量的措施,使精铟质量达到国际先进水平。 相似文献
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本文介绍了精铟的质量现状,讨论了各种杂质在冶炼过程的行为,总结了多年来提高精铟质量的经验,提出要从冶炼过程来控制精铟质量。 相似文献
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本文就铟生产近几年来,铟整个工序特别是铟萃取,铟电解等工序出现的异常情况,有机相的萃取过程中的乳化,第三相的生成,铟置换的氯化锌结晶,电解液PH太低等问题,作了简单的介绍,阐述了异常情况发生的原因,提出了处理这类异常情况的措施,特别在处理这些异常情况中的关键操作程序,总结了铟生产过程中异常情况的处理经验。 相似文献
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利用某公司生产的精铋(4N)作为阳极,采用氟硅酸铋-氟硅酸溶液为电解液,进行精铋电解生产5N高纯铋试验。试验结果表明,以氟硅酸铋-氟硅酸溶液作为电解液,进行精铋电解能生产出5N高纯铋,解决了传统铋电解精炼过程中杂质铅难以除去的问题,为5N高纯铋的生产提出了一条新的可行途径。 相似文献
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关于影响电解铟产品因素的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
重点论述了电解液成份、槽电压、电流密度、电解温度等因素对电铟产品质量的影响,并提出了合理的电解工艺条件,铟产品质量可达99.993%,回收率大于95%。 相似文献
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精铟生产中酸度的影响与控制 总被引:10,自引:3,他引:7
研究了精铟生产中酸度对电流效率、槽电压、产品纯度的影响:控制pH=2~3,能使电流效率达92%以上,槽电压为0.3~0.5V,产品纯度可达99.999%以上,分析了电解液酸度变化的原因,并指出了以加入硫酸或固体氢氧化钠的方法来控制电解液酸度。 相似文献
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从湿法炼锌铟富集渣中回收铟的过程中,渣、液带走的铟影响其直收率。本文结合10万t炼锌厂铟回收的生产实际,分析了影响铟直收率的因素,通过优化工艺,减少了由于工序较多而造成的铟损失,精铟直收率提高了6个百分点,。 相似文献
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以还原ITO废料得到的铟锡合金为原料,氯化铟和氯化锌的混合盐为电解质,采用熔盐电解法经过两次电解,可以制备出纯度达到4N5的高纯铟,相对于湿法电解工艺,产率提高至少2倍,且工艺过程不产生废水。 相似文献
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俄罗斯制取高纯铟和金属铟粉的新进展 总被引:3,自引:0,他引:3
赵秦生 《稀有金属与硬质合金》2004,32(2):24-28
报道了俄罗斯使用真空蒸馏和熔盐电解精炼制取高纯铟,以及用一氯化铟在水溶液中的歧化法制备金属铟粉的新进展。 相似文献
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简述了从湿法炼锌含铟渣中提取铟的基本原理,分析了从锌冶炼富铟渣中回收铟过程中影响铟直收率的原因。根据生产原理及生产实际情况,提出了提高铟直收率的相应措施,解决了生产中因工序多造成的铟金属流失问题。改进后的工艺具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。 相似文献
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为了有效富集B#塔底铅中的铟,进行了底铅电解富集铟工业试验。试验结果表明,采用电解工艺富集B#塔底铅中的铟是可行的,铟电溶率达到94%以上,且可以产出高纯铅LME。 相似文献
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研究建立了不分离基体元素,直接采用电感耦合等离子体质谱法测定精铟中的杂质元素的方法。通过采用标准加入法,有效地校正了基体效应干扰。方法的检测限为0.005—0.015ng/mL;精密度为3.1%~7.1%;回收率为91%~109%。本法可满足99.995%精钢中杂质元素测定的要求,方法快速,结果准确。 相似文献
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高电流密度脉冲电解制备纯铜的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
在小型电解槽中研究高电流密度脉冲电解制备纯铜的工艺条件 ,并用XRD、SEM及等离子体质谱仪研究杂质对阴极铜沉积的结构和组成的影响。研究表明 :3 0℃时 ,脉冲电解制备纯铜的工艺条件为 :平均电流密度80 0A/m2 ,峰电流密度 40 0 0A/m2 ,脉冲宽度 2 0ms ,脉冲频率 10 0Hz,占空比 1∶4。不用添加剂时 ,电解液中有害杂质的允许含量为 (g/L) :As5+ ≤ 0 0 3、Sb3+ ≤ 0 0 0 5、Bi3+ ≤ 0 0 0 5 ;用添加剂 (mg/L) :Cl- 3 0、(NH2 ) 2 CS 0 75~ 1 0、glue 1 0~ 1 5 ,电解液中有害杂质的允许含量为 (g/L) :As5+ ≤ 0 5、Sb3+ ≤ 0 0 3、Bi3+ ≤ 0 0 5。测试结果表明 :当电解液中不含杂质时 ,铜沉积 (2 2 0 )晶面为择优取向 ,结晶形态为层状 ,电解液中含杂质时 ,铜沉积的 (2 2 0 )晶面择优取向更强 ,结晶形态为层状混块状。 相似文献