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大型压裂施工装备优化配套 总被引:1,自引:1,他引:0
为满足大排量、大液量压裂施工的要求,对油田现有压裂装备进行了优化配套组合,并对多级供液体系、地面高低压流程的优化配置以及施工数据采集系统进行技术对接,实施多车组联合作业施工,使多套压裂机组实现了集中控制。大型压裂装备经优化配套后,在安深1井进行了页岩气大型压裂施工。累计泵入时间220 min,总入井液量2 271.93 m3,施工排量9.00~10.73 m3/min,平均排量10.33 m3/min,累计加砂75.21 m3,施工压力41.4~54.1 MPa。施工取得圆满成功,各项技术指标达到设计要求。 相似文献
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我国压裂装备经过20多年的发展,其技术研发和生产制造能力已经达到国际先进水平。随着压裂装备品种、规格的增多并逐步进入国际市场,《压裂成套设备》标准已经不能适应压裂装备的发展。修订压裂设备技术标准并使之与国际接轨成为当务之急。分析了《压裂成套设备》标准中基本参数、设备型号编制、科技及工艺发展对压裂设备的影响。针对现行标准中存在的问题,提出了《压裂成套设备》标准的修订建议。 相似文献
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从我国压裂市场现状谈大型压裂机组的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
随着我国油气井深度和开发难度的不断增加以及压裂工艺的日益强化,压裂装备在油气井开发中的作用越来越突出,大型压裂装备和施工作业集成已经成为未来油气井提高单井产量的主要措施之一。以我国油气开发的现状入手,从开发的难度和投入设备的能力方面分析了研发大型成套压裂装备的必要性。阐述了目前国内正在开发的2500型压裂机组技术内容和技术关键;该项目的研制成功解决了我国深层、高压油气资源勘探开发难题,提高了我国石油钻采重大装备国产化、产业化能力。 相似文献
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《石油机械》2016,(11):72-79
我国压裂装备与技术水平与国外先进水平相比尚有很大差距,为实现"十三五"压裂装备与技术发展目标,跟踪世界压裂装备与技术发展动向,把握世界压裂装备与技术发展脉搏,对于掌握未来发展领域,调整和优化当前的装备与技术研发方向,提前做好技术储备,缩短与国外的差距,进一步拓展国际市场,实现国际化发展目标具有至关重要的意义。介绍了国外压裂装备与技术的最新进展。最后指出:国内压裂设备已成系列化,与国外相比虽仍有差距,但施工能力逐步提升;多级压裂系统和工具总的趋势是向操作方式多样化和无干预方向发展,最终目的是缩短作业时间,提高作业效率;国内仍采用常规的压裂技术与压裂液,而国外的压裂技术与压裂液研究进展迅速。 相似文献
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为满足页岩气水平井分段大型压裂施工的需要,根据施工井的具体情况对主要压裂设备(压裂机组)进行了优化配置,并配套了压裂液混配设备、低压供液系统、立式砂罐等辅助压裂设备,满足了勘探阶段页岩气水平井大型压裂大排量、大液量、大砂量、使用多种液体和多种粒径支撑剂、施工时间长的工艺要求。涪页HF-1井、彭页HF-1井、延页平1井等3口页岩气水平井的成功压裂作业,为页岩气水平井大型压裂施工设备配套及应用积累了经验,增强了页岩气水平井大型压裂施工服务的能力。对今后页岩气 “井工厂”模式的开发,目前的压裂设备配套与压裂工艺对设备的需求还有一定的距离,需要加以完善。 相似文献
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XC气田须二段深层致密气藏,埋深为4500~5500m,探明储量为1211.2×10 9m3,属于深一超深、致密一超致密砂岩气藏,具有破裂压力高、延伸压力高的特点,通过研究,配套了适合140MPa压裂施工的全套国产超高压施工装备、地面管汇、压裂管串、井下工具,采用了压裂裂缝识别技术、多级粒径降滤技术、优化射孔等技术,在X11井等5口井中应用成功,施工最高压力达到113MPa,最大加砂量达到83m3,施工成功率为100%,对同类深层致密气藏勘探开发超高压压裂施工具有借鉴意义。 相似文献
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当下,在各大财经媒体报端,“钻机股”、“钻头股”的风头正在被其它股抢去。随着页岩气成为轮番热炒的话题,“物探股”、“钻完井股”、“测录试股”、“压裂股”等相关个股风生水起,某个时段甚至逆市而上。 相似文献
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近年来,大庆油田致密油及页岩油井勘探开发进入关键期,体积压裂工艺是重要的增产改造技术手段,随着施工规模不断增大,工厂化压裂模式逐渐成为体积压裂工艺得以实施的基础保障,但因工厂化压裂设备设施投入多、施工流程复杂,以往压裂配套主要依靠经验,存在准备效率低、保障能力弱、施工不连续的问题。为此,开展了工厂化压裂配套规范的研究,针对最大排量为20 m3/min压裂工艺施工需求,系统论证不同施工单元的设备配套原理,形成包括供水、供液、供砂、压裂四个功能单元的工厂化压裂配套规范,为致密油及页岩油井增产改造工艺实施提供有力的技术支撑。三年来,共试验142口井,单井压裂周期由平均10 d缩短到8.5 d,单井施工用电量减少1.2×104kWh,单井施工用水量减少0.6×104m3。工厂化压裂的施工效率、能力及连续性达到预期效果,有力推进了大庆致密油及古龙页岩油井的经济有效动用。 相似文献