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邯钢焦化厂低水熄焦的设计特点与应用实践 总被引:1,自引:0,他引:1
邯钢5、6号焦炉熄焦系统使用的是从美钢联工程咨询公司(UEC)引进的低水分熄焦工艺。该工艺具有熄焦用水量少、焦炭含水量低及水量波动小等特点;从其设计特点和生产实践方面对此项新技术进行了分析和探讨。 相似文献
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采用低水分熄焦工艺对原熄焦系统进行了改造,解决了焦炭水分波动大、难以控制等问题.改造后,焦炭水分能够控制在较低水平且稳定性显著提高,焦炭粒级分布明显改善,取得了较好的社会效益和经济效益. 相似文献
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干熄焦焦炭质量特性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用微观和宏观技术手段研究了焦炭质量特性,分析了在6m焦炉140t/h的条件下干熄焦与湿熄焦的质量差异。试验结果显示,干熄焦和湿熄焦相比,灰分略有升高,抗碎强度M40提高,耐磨强度M10降低,焦炭反应性CRI降低,而焦炭反应后强度CSR提高。干熄焦和湿熄焦之间灰成分无明显差异,干熄焦焦炭的气孔率比湿熄焦低,干熄焦焦炭的显微结构各项异性指数OTI提高。研究表明,气孔率和焦炭显微结构的变化是焦炭冷热强度变化的内在原因,其中焦炭气孔率变化达到8.8%,是引起焦炭反应后强度变化的主要原因。 相似文献
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在相同配煤比及焦炉加热制度的情况下,对干、湿法熄焦的焦炭主要品质指标进行了对比分析,结果表明:干熄焦有效地控制焦炭水分,提高焦炭的机械强度,改善焦炭的热强度,降低反应性,但是对单炉产量和大焦率有一定的影响。 相似文献
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我公司炼铁厂入炉焦炭水分波动一般在2%~6%.高时达9%~11%长期以来,高炉入炉焦炭水分的测定都是在焦化厂进行,采用“烘干称重法”,每班一次结果。对于采用湿法熄焦工艺来说,由于一批焦炭中水分偏差较大,以致一段时间内的实际入炉焦炭量的变化必然过大,从而引起炉温波动较大,使高炉出现 相似文献
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通过分析、试验、计算比较,结合6.25 m捣固焦炉的现状,分析了该焦炉焦炭质量的影响因素。以炼焦用的单种煤、配合煤的细度、加热制度、熄焦方式等为主要因素,研究了它们分别对焦炭冷态和热态性能的影响,对指导生产具有实际意义。 相似文献
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柳钢焦化厂五焦车间有6^#、7^#2座6m焦炉,2座焦炉共用1台熄焦车。在生产过程中,因6^#炉靠近熄焦塔,故6^#炉段熄焦车轨道的使用频率比7^#炉段的多一倍以上,而且,残余于熄焦车内的熄焦水(含氨、酚等成分)在熄焦车返回作业的过程中,滴落至轨道上,使轨道混凝土基础、轨道胶垫板、轨道压块和炭钢螺栓等受到了长期的腐蚀性浸泡。投产约一年后,6^#炉熄焦车轨道段的压块、 相似文献
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低水分熄焦工艺在石焦6 m焦炉上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了石家庄焦化集团有限责任公司采用低水分熄焦工艺熄焦的生产实践,该工艺比湿法熄焦降低焦炭水分1.63%,焦炭块度均匀,并且降低了熄焦成本。 相似文献
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通过对比常规湿法熄焦工艺与低水分熄焦工艺的特点,总结低水分熄焦工艺的先进性与可实施性。应用低水分熄焦工艺改造焦炉熄焦系统取得了明显效果。 相似文献
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焦炭气孔结构对热性能指标的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
通过40kg试验焦炉炼焦试验,研究了焦炭气孔结构对热性能指标的影响,研究表明,焦炭气孔率、平均气孔直径、平均气孔壁厚度等,对焦炭热性能指标影响很大。配煤结构、炼焦条件、熄焦方式等是影响焦炭气孔结构的主要因素。 相似文献
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介绍了某焦化厂降低焦炭水分的措施及使用效果。实践证明,采用低水分熄焦方法可缩短熄焦时间,减少水的用量,降低焦炭水分,从而以低的投入成本收到良好的效果。 相似文献