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研究了钢中氮和铝形成AlN夹杂的条件及其对SWRCH22A钢性能的影响.结果表明:钢中AlN夹杂物是在凝固过程中析出的,对于有些钢种,少量的AlN在晶界析出,对钢的性能影响较小,甚至有益,因为它可以细化晶粒,但对于深加工前需要调质处理的SWRCH22A钢,晶粒如果过细,则在拉拔过程中反应出强度高,模具消耗大;另外,SWRCH22A钢在加工成自攻钉前的渗碳调质中,较高的晶粒度级别也会降低其调质性能。鉴于自攻钉专用冷镦钢深加工的特殊性,提出SWRCH22A钢盘条最合适的晶粒度范围为9-10级。 相似文献
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本课题对P91管坯试样的低倍、夹杂、显微组织、热压缩变形行为以及常温力学性能进行了分析研究。结果表明:采用"电炉+炉外精炼+真空脱气冶炼"工艺,可制备钢质纯净、夹杂物级别较低的P91管坯;P91具有良好的淬透性,在空冷条件下,即可获得马氏体组织;P91经高温正火和回火热处理后,组织为晶粒细小的亚晶化回火马氏体组织;在同一应变速率条件下,变形抗力对变形温度比较敏感,采用较高的变形温度,可降低锻造过程中的变形抗力,当变形温度达到1 150℃以上时,随着变形程度的增大会发生奥氏体组织的动态再结晶,从而进一步细化晶粒;P91管坯试样的常温力学性能可满足GB5310以及ASME SA335标准要求。 相似文献
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针对核电用奥氏体不锈钢钢丝研制过程中存在的单向扭转性能不均匀及异常断裂问题,利用光学显微镜(OM)与扫描电镜(SEM)等手段,对该钢丝的金相组织、单向扭转断口及断口附近表面形貌进行了分析。研究发现,产生单向扭转性能不均匀与异常断裂的主要原因是钢丝表面质量较差及钢丝用钢棒焊接连接处局部过烧。通过将拉拔模具由钨钢模更换为聚晶模、润滑剂由润滑粉更换为水性油等措施,改善了钢丝表面质量;通过适当降低焊接接头处焊接时的热输入,消除了单向扭转时异常断裂的问题。改进后钢丝单向扭转圈数趋于均匀且最大扭转圈数可达169 圈,远高于技术要求值。 相似文献
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介绍了电渣重熔技术原理,P12电渣重熔锭坯的冶炼工艺,圆管坯的组织及化学成分分布,并对采用电渣重熔坯生产的P12管进行了组织和性能分析。结果表明,采用电渣重熔坯生产的P12大口径厚壁无缝钢管,组织均匀,性能稳定,完全满足ASME SA335M及GB5310-2008标准要求。可以采用电渣重熔坯代替锻坯生产P12大口径厚壁无缝钢管。 相似文献
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用快切装置替代备自投装置提高厂用电安全可靠性 总被引:3,自引:0,他引:3
指出目前厂用电切换装置存在的不足,分析了快切装置的基本原理以及厂用电事故下的成功快切对电厂安全生产的意义,说明了在厂用电切换中尽快应用快切装置的必要性。 相似文献
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为满足SA738Gr.B核电站用钢较高的性能要求,在实验室试验的基础上,研究了工业化生产热处理工艺参数对钢显微组织和力学性能的影响。结果表明,钢板淬火时冷却速度5℃/s时,能够避免先共析铁素体的析出;淬火温度较高时,钢板具有更细小和均匀的板条贝氏体;随着淬火加热的保温时间延长,晶粒组织粗化且铁素体含量减少;随着回火温度的升高,晶粒粗化,同时贝氏体含量减少,铁素体含量增多;在工业化生产中,较大淬火水量下钢板的拉伸性能更优;随着回火时间的延长,钢板强度下降而冲击韧性提高。以920℃×2.0 min/mm加热、较高水量的Q2工艺淬火,并采用650℃×1.5min/mm的工艺回火,可使钢板的强韧性达到最佳匹配。 相似文献
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通过探讨水源热泵在电厂循环冷却水余热回收中应用以及蒸汽喷射式热泵在回收除氧器排汽和采用吸附式热泵技术回收锅炉排污水热能中的应用,说明了热泵技术在电厂中应用具有显著的节能效果。 相似文献
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对一种用于核电站反应堆控制机构的新型不锈钢作了研究。研究结果表明,该不锈钢具有良好的耐晶间腐蚀性能、有较高的抗拉强度和低的屈强比、有良好的抗疲劳性能和断裂韧性。新型不锈钢能满足ASME规范要求和反应堆控制机构的服役要求。 相似文献
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再制造技术具有优质、高效及环保的特点,电站锅炉一次机叶片的再制造具有十分显著的经济效益及节能、节材效果。本文在分析一次风机叶片的失效机理的基础上,制定了一次风机叶片的再制造工艺,采用两种超音速火焰喷涂工艺制备了微纳米WC-CoCr和微米WC-CoCr涂层,研究了四种涂层的孔隙率、力学性能和抗冲蚀磨损性能。结果表明:燃油型超音速火焰喷涂工艺制备的微纳米WC-CoCr涂层具有孔隙率低(0.26%)、显微硬度(1452HV_(0.2))和开裂韧性(4.41 Mpa·m~((-1/2)))高及抗冲蚀磨损性能优良的特点,能有效提高一次风机叶片的使用使命。 相似文献