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济钢13t氧气顶吹转炉,原采用渣斗打水、使渣碎裂、汽车运到渣山堆弃的排渣工艺。十年来堆积成占地约50亩、高20多米的渣山。在部环保办支持下,济钢与北京钢铁设计研究总院合作,于1978年9月,按“渣罐孔流池内水淬”工艺基本建成生产线(见图1),经过一年多的试生产,从1980年元月开始,转炉排渣按钢渣水淬工艺组织生产。1~7 相似文献
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武钢第三炼钢转炉将采用渣箱热泼工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
在研究国内外各种渣处理工艺的基础上,尤其对宝钢转炉已采用浅盘水淬法与国外广为采用渣箱热泼工艺进行了分析比较,鉴于渣箱热泼工艺处理能力大、操作安全简便、投资和处理成本较低、碎裂的块渣便于综合利用,武钢三炼钢转炉渣的处理选用了这一工艺,为我国开创一条转炉渣处理工艺新途径。 相似文献
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马钢新区钢渣处理技术及综合利用 总被引:3,自引:0,他引:3
根据中国钢渣处理率和处理后钢渣再利用偏低的情况,马钢新区的渣处理按照在线全处理的模式进行设计.通过自行设计的风碎渣处理线和滚筒水淬渣处理线的实际运行,对生产中存在的设备和工艺问题进行了完善,解决了风碎渣处理和滚筒水淬渣处理的诸多难题.结果表明:目前这2条线对转炉渣和钢包渣的处理率超过90%;处理后回收废钢全部返回转炉利... 相似文献
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介绍了华菱湘钢冶金固体废物冶金渣、冶金尘泥等的资源化处理与综合利用方法.重点探讨了转炉钢渣采用红渣倾翻打水自淬预处理及机械加工处理生产渣钢工艺,和转炉钢渣用于水泥及烧结矿生产的研究.提出了冶金固体废物的资源化处理与综合回收利用的新思路. 相似文献
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转炉炼钢采用水淬排渣的新工艺,在安全,快速,经济,适用,环保,节能诸方面,都有独特显著的优越性,因此,全国钢铁企业借鉴该技术已进进入普及阶段,为正确掌握该工艺的基本要素,笔者以济钢实际为例,从设计角度出发,综述工艺的主要措施参数,流程及其设施内容的确定方法。 相似文献
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唐奇山 《金属材料与冶金工程》2000,(4):39-41
介绍了湘钢对转炉钢渣采用红渣倾翻打水自淬预处理及机械加工处理生产渣钢及烧结溶剂料的工艺、生产设施及投资情况,通过这一实践,除可回收大量铁资源处,还可降低环境污染,年节支创效数百万元。 相似文献
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属于国内首创的转炉钢渣粒化处理工艺已由包头钢铁研究设计总院研发成功,并在包钢薄板厂210t转炉上热试车成功。转炉钢渣粒化处理工艺采用机械破碎与水淬相结合的办法.熔渣被高速旋转的粒化轮碎成小颗粒.然后被高压水冷却、水淬而成为产品。该工艺对渣中残钢回收率达98%以上,可回收残钢量为钢总量的3.43%~3.92%, 相似文献
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液态钢渣水淬粒化的防爆技术 总被引:1,自引:0,他引:1
液态钢渣水淬粒化处理的防爆技术,适用于碱度高,流动性差,出渣频繁的转炉渣的粒化处理。从封闭系统,钢渣所含热量与水在该系统中的性状,分析水淬爆炸的原因:提出了防止爆炸的合理工艺措施及有关的设计参数。由本技术得到的粒化渣用作烧结熔剂与水泥厂的生料取得取巨大的经济效益,且在劳动条件与环境保护方面效果明显。 相似文献
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采用相对易磨性的方法比较了水淬高炉渣、滚筒转炉渣和风碎转炉渣的粉磨能耗。采用粒度分布和分形方法研究了炉渣微粉的特性。研究结果表明:水淬高炉渣易磨性最好,而滚筒转炉渣易磨性最差。水淬高炉渣微粉整体粒径分布均匀,不同粒度范围内微粉特性差异较小。而转炉渣中存在明显的难磨相,不同粒度范围内的分形分维数有明显差异。当炉渣微粉磨至很细时,单位质量滚筒转炉渣和风碎转炉渣的能耗分别约是水淬高炉渣的3.19和2.17倍。转炉渣中存在的FeO和金属铁导致其相对水淬高炉渣更难磨。滚筒转炉渣中的大量MgO·2FeO相导致其比风碎转炉渣更难磨。 相似文献
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1 前言 当溅渣护炉这项新的工艺技术刚刚在我国炼钢转炉上出现的时候,我公司于1997年就陆续对炼钢厂3座转炉进行了溅渣护炉的改造,使得全年34个炉役中的12个炉役实现了溅渣护炉工艺,其平均炉龄为2049炉。而不进行溅渣的炉役,平均炉龄仅为924炉。与1996年相比,不仅炉龄提高一倍,还取得了提高转炉作业率、降低石灰、耐材消耗等较好的效果,直接经济效益为858万元。1998年炼钢转炉全面采用溅渣护炉工艺,炉龄进一步提高,在优化工艺后,已使转炉炉龄跨人3000炉(平均炉龄3884炉)行列,其中1#转炉已达到5021炉,预计全年将达到1700万元经济效益,充分显示了这项技术的 相似文献