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针对半钢炼钢渣系组元单一,化渣困难,使用萤石造渣时对炉衬侵蚀严重等问题,通过研究机烧尾矿、铁矾土、钢包渣等不同造渣剂在转炉半钢炼钢中的应用,成功替代了传统的萤石化渣工艺,得到了经济合理的半钢炼钢造渣工艺,提高了半钢炼钢化渣效果。 相似文献
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根据攀钢转炉除尘灰特性,研制了用于半钢转炉炼钢的新型复合造渣剂和终渣调渣剂以及用于转炉提钒的冷却剂。分析新型复合造渣剂和终渣调渣剂对转炉冶炼终点氧化性、溅渣护炉、钢铁料消耗以及转炉脱磷效果等影响,拓展了转炉尘资源的使用途径,使攀钢转炉尘资源得到较好的循环经济利用,减轻环保压力。 相似文献
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针对承钢半钢炼钢存在的问题,进行了造渣工艺的优化试验,缩短了初期渣形成时间,保证了冶炼过程顺行,取得了较好的效果。 相似文献
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《河北冶金》2015,(10)
为了制备较高膨胀容积的膨胀石墨,研究了以50目、80目天然石墨为原料,以高锰酸钾为氧化剂,硫酸做插层剂,用化学氧化法制备膨胀石墨时,氧化剂、插层剂的用量以及酸浓度等因素对膨胀石墨膨胀容积的影响;测定了膨胀温度对膨胀容积的影响。通过正交实验,确定获得最大膨胀容积的最佳实验条件。实验结果表明:50目原料石墨的最佳条件为硫酸与原料石墨的液∶固=5∶1,KMn O4∶C=0.15∶1,硫酸浓度为50%(均为质量比),室温下反应时间为30 min,所得产品的膨胀容积为370 m L/g;80目原料石墨的最佳条件为硫酸与原料石墨的液:固=1.5∶1,KMn O4∶C=0.18∶1,硫酸浓度为73%(均为质量比),室温下反应时间为40 min,所得产品的膨胀容积为280 m L/g。原料石墨及可膨胀石墨的X-射线及电子能谱分析,证实了硫酸插层反应的成功性,两种原料制得可膨胀石墨的最佳膨胀温度均为900℃。 相似文献
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采用钼酸盐可以制造电阻材料糊,将这种电阻糊涂敷在陶瓷生片或陶瓷基板上,经烧结可制成性能优良的浮膜式电阻器及多层组合电阻,其阻值变化率低于±2%,温度变化系数(TCR)小于300pPa/℃及500pPa/℃。 相似文献
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刘宏英 《金属材料与冶金工程》2003,31(5):19-21
介绍了利用废镍网边角料制备成超细高纯镍粉的新工艺。该工艺通过适当添加磁场激发剂和纯化剂,并调整其它工艺参数,能使废镍网片迅速熔化,使原镍含量从≤90%提高至>99.8%的超细高纯镍粉。 相似文献
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