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相似文献
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1.
在Fe-Co-Nd-B非晶合金中添加4%的Nb(原子分数)可延迟其晶化过程, 提高晶化温度, 并使其热稳定性显著提高. Nb抑制Fe3B晶化相的形核, 但促进Fe23B6相的形核及长大. Nb可使晶化相的平均晶粒尺寸从30-60 nm减至14-20 nm. Nb使由初始晶化温度计算的晶化激活能明显降低. Fe-Co-Nd-B合金中, α-Fe(Co), Fe3B和Nd2(Fe, Co)14B晶化相的形核过程要难于长大过程, 而加Nb后α-Fe(Co), Fe23B6和Nd2(Fe, Co)14B晶化相的长大过程要难于形核过程, 但Nb基本未改变晶化相的形核及长大机制. 非晶合金的晶化主要是一维界面控制的形核以及形核率随时间减小的三维长大过程.  相似文献   

2.
用差热分析(DTA),结合X射线衍射(XRD)研究了Nd-Dy-Fe-Co-B非晶合金的晶化动力学。结果表明,温度低于800℃不同升温速率的升温过程中,合金Nd7.5Dy1.5Fe70Co16B5中先后出现三个晶化相:软磁相α-Fe相、亚稳相Nd2Fe23B3和硬磁相Nd2Fe14B。三个晶化相的晶化激活能随晶化份数的增加而降低。α-F的表面激活能为98.09kJ/mol,Nd2Fe23B3和Nd2Fe14B的分别为131.79kJ/mol和129.20kJ/mol.Nd2Fe14B和α-Fe相的晶化行为表明Nd7 .5Dy1.5Fe70Co16B5合金退火时容易形成晶粒粗大的Nd2Fe14B/α-Fe微结构的原因,是Nd2Fe14B和α-Fe相都容易长大造成的。  相似文献   

3.
快淬Nd-Fe-B非晶厚带的晶化过程和非等温晶化动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用熔体快淬法在12 m/8的辊速下制备了Nd6Fe72B22和Nd6Fe68Ti4B17C5非晶厚带.通过DSC和XRD,并借助Kempen模型和Kissinger方程,研究了合金的非晶晶化过程及非等温晶化动力学.结果表明,两种合金厚带具有不同的晶化过程以及晶化动力学机制.Nd6Fe72B22合金的晶化过程分为三步完成:非晶相(AP)→Nd2Fe23B3→Nd2Fe14B+α-Fe+Fe3B→Nd2Fe14B+α-Fe+Fe3B+NdFe4B4,而Nd6Fi4Ti4B17C5合金一步完成晶化:AP→Nd2(Fe,Ti)14(B,C)+α-Fe+Fe3B.与Nd6Fe72B22合金由界面控制的多晶型晶化不同,Nd6Fe68Ti4B17C5合金以扩散控制的共晶型晶化为主.  相似文献   

4.
Nb在单相Nd2Fe14B纳米晶合金晶化过程中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用X射线衍射、透射电镜和三维原子探针(three-dimensional atom probe,简称3DAP)等研究Nb在单相Nd2Fe14B纳米晶永磁合金的作用机制.结果表明,Nb的添加提高了合金的非晶形成能力和非晶的热稳定性,使得合金最佳晶化温度升高.三维原子探针分析表明,Nb一方面分布在非晶基体中,另一方面在淬态薄带中存在不同程度的偏聚,这些Nb富集区中存在大量B元素,稀土含量很少,甚至不存在,含有部分Fe元素.Nb富集区的存在阻碍新生Nd2Fe14B相的长大,使晶化后的组织细小且均匀,提高了合金的磁性能.  相似文献   

5.
利用熔体快淬法制备了(Nd Pr)6Fe79B15和(Nd Pr,Dy)6Fe74.5Co3Cu0.5Zr1B15非晶带。通过X射线衍射(XRD)和差热分析(DSC),并借助Kempen模型和Kissinger方程,研究了合金的非晶晶化过程及非等温晶化动力学。结果表明,与(Nd Pr)6Fe79B15合金相比,(Nd Pr,Dy)6Fe74.5Co3Cu0.5Zr1B15合金的非晶形成能力明显提高,在9 m/s的辊速下获得了厚度为100μm以上的非晶厚带。2种合金的非晶厚带具有不同的晶化过程及晶化动力学机制。(Nd Pr)6Fe79B15合金的晶化分4步完成:非晶相(A)→Nd2Fe23B3+A’→α-Fe+Fe3B+Nd2Fe23B3’→α-Fe+Fe3B+Nd2Fe14B→α-Fe+Fe3B+Nd2Fe14B+Nd1Fe4B4;而(Nd Pr,Dy)6Fe74.5Co3-Cu0.5Zr1B15合金的晶化分两步完成:非晶相(A)→Fe3B+A’→α-Fe+Fe3B+Nd2Fe14B。与(Nd Pr)6Fe79B15合金由界面控制的多晶型晶化不同,(Nd Pr,Dy)6Fe74.5Co3Cu0.5Zr1B15合金第1步为界面控制的多晶型晶化,第2步则以扩散控制的共晶型晶化为主。由于退火后组织结构的细化和改善,(Nd Pr,Dy)6Fe74.5Co3Cu0.5Zr1B15合金带的磁性能明显优于(Nd Pr)6Fe79B15合金带。  相似文献   

6.
利用差示扫描热分析法(DSC)研究了非晶Nd7.5Fe85.9Nb0.25Dy0.75B5.5Cu0.1合金中Nd2Fe14B相的晶化动力学。结果表明:当非晶合金以10℃/min升温时,Nd2Fe14B的晶化峰值温度为697.93℃,晶化初期Nd2Fe14B相的晶化激活能为372.17kJ/mol,随其晶化体积分数的增加,晶化激活能逐渐减小。  相似文献   

7.
采用铜模吸铸法制备了Fe64-xCoxNd7B25Nb4(x=0~40)块体合金,利用X射线衍射仪(XRD)、差示扫描量热仪(DSC)和振动样品磁强计(VSM)研究了该体系合金的非晶形成能力、晶化过程和磁性能。结果表明:Fe64-xCoxNd7B25Nb4(x=0~40)块体合金具有良好的非晶形成能力。在Co含量为0at%~40at%范围内,合金基本为非晶态。该系合金铸态时为软磁性,晶化处理后则表现为硬磁性。随着Co含量的不同,合金的晶化行为和晶化后的产物及对应的磁性能均有明显的变化。不含Co元素时,合金发生两级晶化反应;晶化过程中出现了亚稳相Fe23B6,随着退火温度的升高,Fe23B6分解为Fe3B和α-Fe相。添加Co元素后,合金只发生一级晶化反应。Co含量为20at%的合金在1 003 K退火后,内禀矫顽力高达1 164 kA/m。  相似文献   

8.
用X射线衍射方法研究了(FeCo)73.5Cu1Nb3(SiB)22.5非晶合金在不同温度退火的晶化行为及晶格常数的变化。500℃退火时,在非晶基体中析出α-Fe(Si)(bcc)相,620℃退火时仍没有新相出现,680℃退火后的Fe3B、Fe23B6化合物中含有Si、Nb。α-Fe(Wi)相的晶格常数α0随退火温度的升高先减小后增大,在620℃时最小为α0=0.2836nm,在退火过程中,晶化相的结构不随外加磁场发生变化。热磁曲线表明:合金淬火非晶态时的Curie温度Tc=330℃;α-Fe(Si)(bee)相的晶化温度Tx=516℃,Curie温度Tc=640℃。  相似文献   

9.
Zr对PrFeB非晶合金晶化的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用DTA(差热分析仪),XRD(X射线衍射)研究添加元素Zr对PrFeB非晶合金的形成,组织结构的影响,结果表明,PrFeB非晶薄带最终晶化为α-Fe和Pr2Fe14B相,晶化过程中析出亚稳相Pr2Fe23B3,非晶合金中添加1、2at%zr元素可使αFe相的起始晶化温度升高,且无亚稳相Pr2Fe23B3析出,同时细化α-Fe晶粒。  相似文献   

10.
利用X射线衍射(XRD)和差热分析(DSC)方法试验研究了Nb元素对Fe-(Al,Ga)-(P,C,Si,B)系合金非晶晶化的影响.结果表明:Fe73Nb1Al4Ga2P12B4Si4的晶化过程为α-Fe→α-Fe Fe5SiP Al0.7Fe3Si0.3 Fe3B 剩余非晶化相;替代元素Nb的加入提高了材料的晶化温度,改变了Fe74Al4Ga2P12B4Si4的晶化激活能,其中形核激活能(Eg)、晶化起始激活能(Ex)和第一晶化峰激活能(Ep1)都大大增加;另外,Nb的加入还使合金晶化后的晶粒尺寸大大减小.  相似文献   

11.
简要叙述不锈钢板冷轧机(20辊森吉米尔轧机、四柱式2O辊轧机、12辊CR轧机等)的结构特点、发展概况及各自采用的先进控制系统。  相似文献   

12.
殷宝言 《上海金属》1997,19(3):23-27
对材料质量要求的提高,促进了清洁钢的发展。护外精炼技术的进步,是清洁钢生产的基础。介绍了几种清洁钢生产的工艺过程和特点,以及一些提高钢清洁度的新工艺。  相似文献   

13.
真空烧结炉的温度、真空度、压力值的组合控制系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对我厂原来的真空烧结炉存在着炉内温度的均匀性差、没有真空度控制和气氛调节功能等缺陷,提出了改进和设计方案,详细介绍了新炉整个控制系统的组成、功能及工作原理.  相似文献   

14.
沈利群 《上海金属》1997,19(3):43-46
奥-贝球铁是具有优良综合机械性能的新型工程材料,为使这种价廉质优的材料在我国得到普及应用,综合介绍了其在国内外的应用实例。  相似文献   

15.
硬质合金热处理和钴粘结相转度温度的研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
本研究的目的是试图对不同成分硬质合金的粘结相转变点进行测定,为合理选择热处理工艺制度提供可靠的依据。同时对硬质合金热处理的微观机理做进一步的深入研究。  相似文献   

16.
计算机在真空烧结炉温控中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
冯加生 《硬质合金》1999,16(4):245-249
分析了真空烧结炉温度控制的特点;阐述了系统硬件结构和工作原理;论述了系统软件的基本思想及双模控制规则在炉温控制中的应用。  相似文献   

17.
热连轧精轧机组F0工作辊发生爆裂、断辊事故.检查了该辊首次使用前的检测情况,观察了断辊的断口形貌,对残留辊面、剥落碎块各部位进行了硬度、金相、电镜检测,结果表明,轧辊的断裂经历了短周期的轧制、裂纹扩展的循环过程,轧辊表面产生大量异常热疲劳龟裂;轧辊的硬度均匀性差;工作层碳化物由表及里呈鱼骨状生长,会助长表层龟裂沿径向扩展;结合层组织异常、铸造缺陷促使裂纹萌生、加速裂纹扩展,导致工作层的剥落、爆裂.  相似文献   

18.
翁柯 《硬质合金》1999,16(4):219-222
对氧化铝陶瓷的凝胶铸成型工艺进行研究、研究低粘度、高固相体积分数悬浮体的制备及其固化过程.研究成型坯体干燥和成型剂脱除工艺.并通过凝胶铸成型工艺制备出形状复杂、致密的陶瓷部件。制成的AI2O3陶瓷部件组织结构均匀、尺寸精确,坯体体积密度不低于50vol%,坯体允许进行机械加工.干燥和脱除成型剂后坯体无变形开裂。  相似文献   

19.
邓莹  邓玲 《硬质合金》1999,16(4):250-252
论述混合料质量鉴定数据微机管理系统的实现与设计原则、程序编制。  相似文献   

20.
DGJW40是一种采用新工艺制成的新型钢结硬质含金,本文对该合金的退火处理工艺及组织进行了研究。结果表明:采用适当的退火工艺,不仅可以降低合金的硬度,还可以较大程度地改善合金的原始态组织结构,由此提高机械加工性能。  相似文献   

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