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烧结机台车侧板在生产过程中容易产生裂缝,不仅会造成烧结矿掉落,而且使侧板稳定性变差,极易引发安全生产事故。针对烧结机台车侧板安全检测问题,设计台车侧板裂缝检测方案,实时获取侧板图像数据,对比U-Net、金字塔场景解析网络(pyramid scene parsing network, PSPNet)、DeepLab V3+三种不同的语义分割网络,试验结果表明,U-Net网络性能较优,对目标特征提取较好,故采用U-Net对侧板边界及裂缝进行检测。在此基础上,根据裂缝类型、长度及数量设定侧板裂缝安全预警判断规则,构建台车侧板裂缝安全预警检测算法,通过试验验证算法总误检率为0.91%。结果表明,该算法为烧结机台车侧板裂缝安全预警提供技术方案,能降低生产事故,对烧结生产安全具有重要意义。 相似文献
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武钢烧结厂一烧结车间烧结机自投产后,实际运行过程中故障停机率较高,台车跑偏现象较为严重,经多次调整后效果仍不明显。一烧结车间年修期间,对烧结机平面轨道、回车道、头、尾弯道进行了更换,对尾部星轮齿板不同步现象进行了调整,有效地解决了烧结机台车跑偏问题,提高了设备作业率,降低了烧结机漏风率,确保了烧结机的正常运行。 相似文献
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台车跑偏一直是烧结生产过程中经常发生的问题,严重时影响正常生产,降低设备使用寿命。本文通过分析台车运行过程中的受力情况,建立相关力学模型,研究由于左右侧台车摩擦力不均、台车驱动头轮、左右侧温度差等因素对台车运行轨迹的影响,分析得出台车运行跑偏的“平行四边形”和“梯形”状态,并指出烧结机在制造安装及运行过程中防止跑偏的注意事项。在此基础上,结合某钢厂360 m2烧结机台车跑偏实际情况,通过不同的调整实践,检测运行参数,提出保证台车安装基准与减小两侧热膨胀的台车跑偏控制措施以及合理布置台车配重以平衡台车整体受力的跑偏调整措施,并将其应用于工程实际,空负荷和热负荷条件下烧结机上下台车全部回正,跑偏问题得到解决。 相似文献
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烧结台车是烧结机的关键组成部分,如何给台车的车轮进行自动加油润滑使其可以稳定运行是保障烧结机作业率和烧结矿产量的主要因素之一,而自动加油润滑的难点在于实时获取车轮的位置信息。因此,针对台车车轮的实时定位问题,提出了基于MobileNetV2-SSD的台车车轮检测模型,考虑到烧结现场恶劣的工作环境,无法配备常规的计算机来运行模型,为了使模型可以在算力较低的移动端或嵌入式设备上运行,本文提出的检测模型在主干网络上选择了轻量型的MobileNetV2,整体检测架构采用了单结段多框检测器(single shot multibox detector, SSD),使其在兼顾检测精度的同时,检测速度得到进一步提高。最后,在实际采集的数据集上,该模型的准确率、召回率及平均类别准确率都达到了90%以上,同时在GTX1060或以上显卡的检测速率都达到了40 fps以上,满足了工业实时检测的标准,试验结果证明了模型的有效性。 相似文献
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烧结机台车运行过程中跑偏,是烧结机设备运行的普遍问题,在烧结机检修期间,对烧结机平面轨道、回车道、头、尾弯道进行了部分更换,对尾部星轮齿板不同步现象进行了调整,有效地解决了烧结机台车跑偏问题,提高了设备作业。本文通过实例对烧结机台车跑偏的各种原因进行分析,并提出相应的处理方法,降低了烧结机漏风率,确保了烧结机的正常运行。 相似文献
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八钢公司烧结分厂265㎡烧结机台车存在跑偏问题,分析认为,主要原因是设计制造问题、安装调整不当、部件磨损严重等,通过调整、更换活动滑板,对台车的定周期修理,调整烧结机配重,保证了烧结机的稳定运行。 相似文献
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针对宣钢公司烧结产线运行现状,从生产设备改造、优化配矿和探索适宜的烧结矿成分控制范围入手,进行了脱硫增压风机增容、烧结机系统漏风治理、提高烧结机台车挡板等改造。通过加大试验方法投入,为配加低价料和提高烧结矿质量提高技术指导。经过不断改进,烧结机运行状态明显改善,2016年烧结矿质量指标比2015年有较大提升。 相似文献
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介绍了通过控制BRP位置间接控制烧结终点的方法。通过计算BRP位置,实时调整烧结机速度和烧结机台车压入率厚度,使烧结终点稳定在系统设定的范围之内,形成了基于专家知识的烧结终点模糊控制系统。该模型被应用后,可根据实际情况调整烧透点的位置,保证了烧结生产正常运行,改善了烧结矿各项技术指标,2009年节约成本2310万元。 相似文献
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