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相似文献
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1.
2.
油水井ZHJ系列堵剂的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张卫东  程玉虎 《油田化学》1995,12(3):222-229,233
基于三角相图方法,由长庆油田广泛使用的清蜡剂KY-3、专门配制的两种浓缩酸W-P和W-I及筛选出的表面活性剂RJII-103配制出了适用于油井解堵的胶束酸ZIIJ-1和适用于注水井解堵的胶束酸ZIIJ-3,浓缩酸W-I为解堵剂ZIIJ-4。对这三种缓速酸解堵剂的多项进行了室内对比评价:互溶性和配伍性;高低温和放置稳定性;溶垢、溶蜡性能;缓速性能;腐蚀性;二次乳化;酸渣量;界面张力。介绍了在长庆油田  相似文献   

3.
多轮次解堵井趋向于深部污染,将常规基质酸化和酸压结合形成了高压注酸解堵技术。通过优选高温缓蚀剂MC-16,优化有机缓速酸配方,各添加剂配伍良好,无沉淀、分层现象,技术成功应用于渤海高温深井砂岩储层深部解堵,降压增注显著。B-09酸化后视吸水指数增加85.7倍,在其他3个油田井应用视吸水指数增加均在51倍以上,表明该技术能够有效地解除多轮次解堵后深部伤害,对于类似海上油田解堵具有很好的借鉴意义,应用前景广泛。  相似文献   

4.
一种油层解堵新方法——热化学解堵   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   

5.
氨基磺酸—氟化氢铵酸化液用于注水井解堵   总被引:1,自引:0,他引:1  
周迎菊  宋淑娥 《油田化学》1995,12(3):230-233
本文介绍了由含氨基磺酸和多种助剂的商品缓速酸与氟化氢铵组成的酸化液HS-F,讨论了用于注水井解堵的原理和性能,报道了室内实验数据、施工工艺和现场试验结果。  相似文献   

6.
通过双河油田欠注井层原因剖析,射孔井段套管内壁堵塞是主要原因之一。本文根据生产实践提出利用刮削削冲洗方法解除这种堵塞,应用结果表明,该方法投资小,现场操作简单,解堵增注效果较好。  相似文献   

7.
电脉冲解堵工艺技术在双河油田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了电脉冲解堵增产机理,介绍了电脉冲解堵技术在双河油田中高含水期低渗透油层解堵方面的应用情况.现场应用6井次,有效5井次,有效率83.3%.应用表明,电脉冲解堵对中高含水期的油层解堵具有较好的增产效果.  相似文献   

8.
目前,水井解堵技术发展的比较多,虽然解堵初期效果都比较理想,但是存在着解堵有效期短的问题。因此,研究延长解堵有效期技术一直是科技工作者攻关的技术难题。本文从水井堵塞的机理入手,针对注水井堵塞原因,提出了剥离渗透抗吸附复合解堵技术。  相似文献   

9.
O/W乳液型油水井解堵剂是由酸、有机溶剂和表面活性剂为主要成分的油田化学解堵剂。它可同时解除油层中的无机垢堵、油堵和水堵,特别是对于油、垢交替的层状沉淀形成的堵塞物更为有效。它具有性能稳定、成本低、施工工艺简便、与地层作用缓慢和渗入地层深度大等优点,是一种"一剂多效"的油水井综合解堵剂。  相似文献   

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油水井连续液压解卡工艺   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对普通小修作业修井机载荷小、大部分上提力被管柱的伸缩、摩擦和自重所消耗 ,以及只能满足普通的检泵、检管、换封等作业的特点 ,开发成功油水井连续液压解卡新工艺。简要介绍了这种工艺的工艺管柱组成、工艺原理、技术指标、性能特点及现场应用情况。 2 0 0 1年在中原油田现场应用油水井连续液压解卡工艺 15口井 ,其中 14口井解卡成功 ,1口井在最大工艺范围内未能解卡 ,但安全脱离 ,将解卡管柱顺利起出。  相似文献   

12.
塔河油田碳酸盐岩油藏为超深超稠油油藏,原油在井筒2000~3000 m处开始失去流动性。井筒加热降黏工艺由于受常规电加热杆加热深度限制,无法适应黏温拐点大于2000 m油井需要。矿物绝缘加热电缆以连续高品质铜线为发热导体,特种矿物材料为绝缘层,具有发热效率高、质量轻强度大、加热深的特点,加热深度可达3000 m以上。结合塔河油田TH12177CH井生产情况及矿物绝缘电缆特点,开展了矿物绝缘电缆加热降黏工艺设计,试验后井口温度提高了38℃,节约稀油率可达56.4%。  相似文献   

13.
雷达探测技术是利用被测介质对电磁波的反射(或称为二次散射)来获取有关目标的不同信息.文章介绍依据电磁波的传播理论、雷达测量原理及方法确定在不同介质中持水率的大小与其在传播中有关信号的相位和幅度变化的对应关系,以此建立模型,并完成原油持水率大小的动态检测和计量.雷达技术应用在原油开采、提炼、储运过程中对持水率大小的测量上,是近年来应用地球物理方法检测的一项新技术.应用该技术研发的WPRT-1型原油持水率雷达测井仪的特点是快速、无损、连续检测,并实时显示地下井层、段的持率大小和分布,也不受井的水平,垂直或斜度等方位的影响,使探测结果一目了然,分析、判读直观方便.  相似文献   

14.
通过对实测示功图研究,确定了评价油井供液能力的3个参数:卸载冲程、卸载比和加卸比。卸载冲程和卸载比越大,供液能力越低;加卸比越大,供液能力越高。惯性载荷、振动载荷、气体和漏失4种因素对卸载冲程和卸载比影响较大,对加卸比影响较小。三个参数中加卸比是表征油井供液能力较好的指标,并根据加卸比的大小,把油井供液能力分为4级。  相似文献   

15.
16.
本文就油水井井下事故做了分析与研究,并提出解决技术的建议。  相似文献   

17.
The influence of anionic polymers for reducing water production in oil wells under induced polymer adsorption is investigated. Cationic polymers are frequently used for polymer injection due to their positive ionic character and the negatively charged silica surface of most porous media. Results obtained for the anionic polymer used in this study, show that polymer adsorption is unaffected by the ionic character of polymers, provided the polymer is hydrophilic. Equally, previous studies on polymer adsorption in porous media have shown that static adsorption regime exists at low shear rate of injection. This results in thin polymer layer whose capability to reduce water permeability is marginal. However, polymer injection at increasing shear rates has revealed an increase in the adsorbed polymer layer and consequently, improved water permeability reduction.In this work, experimental results from sandpacks are presented to show that there is improvement in the adsorbed polymer layer with increased shear rates. This phenomenon is known as “flow-induced adsorption”. The experiments indicate that above a critical shear rate, there is a shift in permeability-reduction mechanism from static adsorption to flow-induced adsorption, resulting in a sharp increase in adsorbed polymer layer. Various scenarios were studied to investigate the effect of polymer residence time and increasing rate of brine flush after polymer injection. For comparison with the above experimental results, similar experiments were performed at increased polymer concentration and in Berea sandstone core. Results indicate that the permeability-reduction mechanism is constrained by increased polymer concentration and low-permeability porous media.  相似文献   

18.
研究区主要管辖的XJ长7、LX长4+5等致密、超低渗透油藏开发矛盾突出,注水不见效,地层能量逐年下降,低产低效油井占比大。本文通过对2018年在该区摸索试验油井挤活性水112井次进行综合效果评价,对该技术在不同油藏的适应性进行总结,为下步低产低效井治理,油藏提单产、降递减,老油田稳产提供思路。  相似文献   

19.
塔里木油田油水井套损规律及对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于对塔里木油田套损现状与规律的分析研究,认为造成油田油水井套损的因素主要有6个方面:①套管外存在塑性地层或高渗透地层;⑦井身结构不合理;⑦钻井设计水泥返高不够或固井质量不合格;④套管分级箍存在质量问题(主要是新井);⑤套管腐蚀、作业磨损以及特殊施工对套管造成损坏,使之抗外挤能力下降;⑥开发方式不合理.针对油田套损现状和分布规律,制定多学科协作的套损井综合"防"、"诊"、"治"对策,对于已发生套损的井,采取井下作业坐封打压、工程测井、静温梯度法3种技术综合找漏,找漏结果统计表明,1998-2009年,已有71口油水井发生套损,确认套损点87个.在精确定位套损部位后,择优选取挤水泥、下封隔器,下胀管补贴等措施补漏,对已发生套损的57口井实施了补漏,有46口井恢复了生产,有效率达80.70%.  相似文献   

20.
低渗透带隔板底水油藏油井见水时间预测   总被引:5,自引:0,他引:5  
基于底水锥进和低渗透非达西渗流原理,考虑隔板下部底水锥进的半球形径向渗流方式和隔板上部的平面径向渗流方式,运用物质平衡原理,推导低渗透带隔板底水油藏油井见水时间的预报公式。经鄂尔多斯盆地砂岩底水油藏某油井的实际计算,预测的见水时间与实际见水时间接近,相对误差仅7.85%。另对鄂尔多斯盆地huc油田hu152区c3油藏6口带有天然隔板的油井进行了见水时间计算,有5口井预测见水时间与实际见水时间相对误差小于10%。对于低渗透带隔板底水油藏,由于考虑了启动压力梯度项,计算出的油井见水时间要比不考虑启动压力梯度项时的值更小,也更接近实际。  相似文献   

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