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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
110kV六道湾六依线保护换型时新装置操作回路中没有手跳继电器,现场存在手跳六依线开关后无法正确闭锁站内的远方备自投装置:通过加装中间继电器利用重动作用实现手跳六依线开关后正确闭锁远方备自投装置,完善了站内备自投闭锁量。  相似文献   

2.
通过对备自投外部闭锁回路设计的阐述,分析外部保护永跳动作误闭锁备自投及线路检修分合开关时启动手跳继电器误闭锁备自投的原因,提出改进措施。实践证明其正确有效。  相似文献   

3.
淮北电网220kV主变压器(以下简称主变)保护自投运以来,一直未接入主变失灵保护,其原因是220kV母差保护配置均为电磁元件或集成电路式,保护原理不能正确反应当主变中、低压侧线路出口故障、而中、低压侧保护或断路器拒动,高压侧断路器同时也拒动时在220kV侧的电压降落,无法形成专用解失灵保护电压闭锁的回路,从而导致220kV母差及失灵电压闭锁因灵敏度不足无法开放,  相似文献   

4.
为防止110 kV内桥主接线方式下备自投装置的误动或拒动,从设计和应用两方面对常见内桥主接线方式下的高压侧进线备自投、高压侧桥备自投装置功能及动作进行分析,总结出了科学合理的不同主接线方式下主变压器保护动作闭锁备自投功能的投退原则,有效地避免了备自投误动或拒动对主变压器造成不必要的损坏,确保了电网安全稳定可靠运行.  相似文献   

5.
对于主接线方式为内桥接线的变电站,采用进线备自投时,主变压器差动保护动作或主变重瓦斯动作后会闭锁备自投。经分析发现主变差动保护动作或主变重瓦斯动作后闭锁备自投存在缺陷。针对缺陷提出了进线备自投工作模式的改进方案,并给出了改进方案的逻辑框图。进线备自投工作模式的改进方案缩短了故障后恢复送电的时间,提高了电网的供电可靠性。  相似文献   

6.
备用电源自投装置非预期动作情况分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
就不同方式的备用电源自投装置(简称备自投)在运行中的非预期动作情况进行了分析,如线路备自投、高压母联备自投、低压备自投等。并就如何避免备自投装置的非预期动作,减少电网及设备风险,提高供电可靠性,提出了一系列措施和可行方案,如工作线路过电流闭锁、变压器差动保护动作闭锁、变压器低压后备保护动作闭锁、备自投启动联切小火电并网线等。  相似文献   

7.
分析母线保护死区和变压器保护死区常见的故障,并提出相应的改进措施。对于出线处断路器与其电流互感器间故障的可行措施为增加启动光纤保护远跳回路中的“永跳继电器启动远跳”连片,并在本侧进行检修时退出该光纤通道或进行光纤自环;对于母联断路器与其电流互感器间故障,增加一个CT3以避免双母线全部跳闸;对于变压器保护死区故障,建议在联跳主变压器三侧回路中去掉断路器辅助接点;并在回路中增加一块连片(LP2)以防止在保护设备检修过程中误启动联跳主变压器三侧。  相似文献   

8.
根据"三层两网"结构,对不同电压等级的组网方式进行讨论,确定不同电压等级分别组网的方式;根据组网方式,对各类保护配置做了具体分析,得出主变保护均采用直采直跳方式,闭锁备自投、跳母联分段开关均采用网跳方式,非电量保护装置就地配置硬接线动作于主变各侧开关;线路保护、母线保护采用直采直跳配置;低频低压减载保护及备自投装置采用网采网跳的配置方式,智能变电站能实现备自投装置的自适应运行。  相似文献   

9.
对某500 kV变电站发生的380 V交流全站失压事故进行分析,确认事故主要原因是站用变压器低压侧断路器过流保护未配置启动闭锁备用电源自动投入(以下简称"备自投")装置的自动投入功能及备自投装置自投方式整定不合理而引起保护联锁误动。为此,研究制订了技术整改措施,并按照调度下发的备自投装置自投方式新定值进行整定,传动试验证明了整改措施的正确性和有效性,可防止保护联锁误动而导致380 V交流全站失压事故发生。  相似文献   

10.
为防止一次变全停、保证对用户连续可靠供电,针对66 kV系统双母线单主变压器运行的一次变和有小电源的末端变电所配有备用电源自动切换装置(简称备自投)的2种情况,通过系统故障后电流、电压的变化及继电保护装置动作情况对备自投装置动作影响的分析,提出备自投功能改进方案.即采取改变母差保护闭锁备自投方式及线路跳闸联跳主变一、二次断路器等改进措施,启动备自投,防止上述2种损失负荷情况的发生.  相似文献   

11.
对某变电站220 kV 备自投装置外部闭锁放电回路进行分析,指出当母联充电保护动作时存在误闭锁备自投、母联断路器失灵保护动作时无法闭锁备自投的隐患,提出了相应的改进方案,提高了备自投动作可靠性。  相似文献   

12.
针对分段及进线运行情形,对内桥接线方式下主变压器保护动作闭锁备自投的情况进行了分析,对实际使用中部分装置主变压器保护动作闭锁回路在设计、出口配置存在的不完善情况进行了探讨,对备自投闭锁回路提出了改进建议。  相似文献   

13.
<正>0引言某220 kV变电站,其220 kV系统为双母线接线方式如图1所示。正常运行时母联断路器在分位,两条母线分列运行。两条电源进线2211、2212分别接在4号、5号母线上,电源线本站侧没有配置保护。2245配置备自投保护,备自投装置接入母线电压,如母线失压,则备自投装置动作延时跳开相应进线的断路器,合入2245断路器。  相似文献   

14.
0引言某220 kV变电站,其220 kV系统为双母线接线方式如图1所示。正常运行时母联断路器在分位,两条母线分列运行。两条电源进线2211、2212分别接在4号、5号母线上,电源线本站侧没有配置保护。2245配置备自投保护,备自投装置接入母线电压,如母线失压,则备自投装置动作延时跳开相应进线的断路器,合入2245断路器。  相似文献   

15.
一起主变压器低压侧故障的分析与对策   总被引:1,自引:1,他引:0  
内桥接线是110kV变电站广泛采用的电气主接线方式,介绍了一起内桥接线的110kV变电站主变压器低压侧故障相关保护的动作过程。该故障为主变压器低压侧断路器因触指长期过热失去弹性,触头脱落造成相间短路,因主变压器高后备保护拒动,上级220kV变电站线路保护动作并重合,备自投不合理动作,备用线路投入,故障点多次冲击,造成低压断路器烧毁,全站失电。此故障具有一定的典型性,说明典型设计中保护配置存在一定问题。文中对这起故障的保护动作行为进行了全面分析,对如何合理配置保护,避免相同类型故障的发生,提出了建议与对策,对内桥接线变电站的保护配置与整定、运行与维护有参考意义。  相似文献   

16.
低压侧分支型变压器备自投逻辑实施方案   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
近年来,低压分支变压器得到了广泛使用,该类型变压器对限制低压短路电流,提高母线残压都有很大的帮助,且对低压侧断路器的选型提供了更大的选择空间,提高了变电站运行的灵活性。随着低压分支变压器的运行,与之相适应的备自投问题也日益突出,如何解决低压分支变压器的备自投问题逐渐成为提高该类型变电站供电可靠性的关键点。  相似文献   

17.
近年来,低压分支变压器得到了广泛使用,该类型变压器对限制低压短路电流,提高母线残压都有很大的帮助,且对低压侧断路器的选型提供了更大的选择空间,提高了变电站运行的灵活性.随着低压分支变压器的运行,与之相适应的备自投问题也日益突出,如何解决低压分支变压器的备自投问题逐渐成为提高该类型变电站供电可靠性的关键点.  相似文献   

18.
备自投装置在主变负荷轻载情况下,若母线PT因异常原因失压将导致备自投装置启动后动作出口,严重情况下可能导致全站失压事件的发生,在备自投装置增加防轻载判据时,判别逻辑中应引入进线电压,主变中低压侧断路器往往都未装设PT,进线电压通常引入上一级母线电压,为此对主变中低压侧分段备自投装置防轻载误动功能必要性进行论证,供同行的工作者进行参考。  相似文献   

19.
1工程概况无极城西110kV变电站具有110kV、35kV、10kV3个电压等级;110kV2回进线,35kV单母线分段、终期6回出线,10kV单母线分段、终期14回出线,电容补偿为2X3600kw。2设备的选择2.1一次系统的选择a.主变选择3卷有载调压变压器。b.110kV断路器选择ABB公司生产的SF。断路器。C.35kV断路器选择国产SF。断路器。d.10kV断路器选择柱上真空开关。2.ZM次设备的选择2.2.l主变压器控制保护的选择a.BKQ—2010型变压器自动控制保护器可实现主变3侧开关的遥合、遥跳、手合、手跳,并设主变重瓦斯保护、有载调压重瓦斯保护及轻瓦斯…  相似文献   

20.
现有配电网低压断路器失压后会自动脱扣,但不具备自动重合闸功能,容易造成延迟送电。为解决该问题,研发了一种低压断路器失压自投装置。该装置基于时间继电器实现,变压器低压出线作为继电器工作电源,利用时间继电器的延时滑动触点,在电源侧来电后经一定延时接通合闸回路,实现低压断路器的自动合闸。介绍了失压自投装置的接线原理和控制策略实现过程。现场测试结果验证了该装置的正确性与实用性。  相似文献   

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