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1原水泥粉磨系统工艺情况
我公司2003年底新建1条2 500t/d熟料生产线,水泥粉磨系统配备1台Ф3.8m×13m闭路水泥磨.由于2004年水泥销售供不应求,公司决定提前建设、安装水泥磨系统. 相似文献
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我公司于2009年建成投产1条2000t/d生产线,同时配套1台Ф3.8m×13m和1台Ф3.Om×llm闭路水泥粉磨系统。受我公司生产水泥品种较多及水泥品种转换频繁的影响,两台水泥磨的产量都较低。2010年10月决定对中Ф3.8m×13m水泥磨系统进行辊压机联合粉磨系统的提产改造。 相似文献
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我公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线.配置Ф3m×11m和Ф3.2m×13m水泥磨各一台,其中:Ф3.2m×13m水泥磨是今年新上项目.2008年7月15日投入运行.经过一段时间的调整改进.目前系统运行正常,现将调试的有关情况介绍如下。 相似文献
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水泥联合粉磨系统的优化措施 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司2006年新建年产80万t水泥生产线.粉磨系统为Ф4.2m×13m水泥磨和中1.4m×1.1m辊压机组成的水泥联合粉磨系统,生产能力达到150t/h以上。该生产线投产以来.我公司已陆续对技术装备运行参数、工艺流程和设备内部结构进行了五项优化措施,取得了显著成效。 相似文献
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我公司于2007年相继建成由3台Ф3.8 m×13 m磨机组成的单闭路粉磨系统,产能165万吨,生产P·O42.5水泥,后于2014年4月及2016年4月加装辊压机改造,现拥有3条Ф3.8 m×13 m水泥磨+O-Sepa2000选粉机+HFCG150-100辊压机带V型选粉机组成的双闭路联合粉磨系统,产能达到255万吨。为进一步降低工序电耗,2014年11月和2016年7月又分别对3条粉磨系统进行了工艺优化,达到了增产降耗的目的。由于采用了不同的工艺配置,3台磨机改造效果也不尽相同。 相似文献
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我公司年产100万吨水泥生产线于2009年3月投产。水泥磨系统为两台Ф3.2m×13m球磨机加两台CLF140-30辊压机的联合粉磨系统。随着生产设备的磨损、市场竞争的日益激烈,以及对能耗要求的不断提高,为了进一步提高水泥产能、降低电耗和节约成本,我公司于2017年开展了一系列的技术改造,取得了预期效果。 相似文献
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《中国水泥》2008,(9)
海螺水泥(600585) 董事长郭文叁 总经理任勇 财报分析 2007年生产熟料6987万吨,同比增长15.76%;生产水泥6410万吨,同比增长12.59%.水泥和熟料的合计销量为8652万吨,同比增长14.57%.水泥和熟料的平均销售价格达到214元/吨.上述原因使集团实现主营业务收入185.11亿元,较上年增长21.41%,归属于上市公司股东的净利润达到24.94亿元,较上年增长64.23%;公司每股收益1.70元. 2008年上半年,集团水泥和熟料净销量4510万吨,较上年同期增长12.B9%.实现营业收入100.62亿元,同比增长22.35%;归属于上市公司股东的净利润13.13亿元,同比增长46.88%;按当前股本摊薄后的每股收益为0.74元. 相似文献
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<正>2012全国水泥行业中控操作技能竞赛6进4的一场比赛在河南某2500t/d新型干法水泥熟料生产线上进行,该生产线同时配套建有年产200万吨水泥、100万吨矿渣微粉的高效粉磨系统。1生产线基本情况1.1煅烧系统设备配置回转窑规格:Ф4×60m,主电机:315kW,窑速0~3.98转/分。分解炉:Ф5800×27250mm的双喷腾炉+Ф4300×25020mm的流态化悬浮炉; 相似文献
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<正>1存在的问题我公司3条新型干法水泥生产线,配置2台Φ4.0 m×13 m和1台Φ4.2 m×13 m水泥磨,年产熟料600万吨。公司采用八嘴回转式包装机,每天可包装水泥5 000余吨,该包装机每个出料嘴对应一个三位气缸,三位气缸控制包装机给料闸板,包装袋装满后三位气缸控制给料闸板自动关闭,转入下一个出料嘴包装,循环往复。这种工作运行状态需频繁开停气缸,极易造成气缸缸头损坏,一个新气缸正常包 相似文献
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内蒙古亿利冀东水泥有限公司综合利用工业废渣2 500t/d生产线于2006年6月开工建设,2007年8月水泥粉磨生产线投产运行,2008年1月水泥熟料煅烧系统投产运行:该水泥生产线为100%电石渣替代石灰石生产水泥熟料,年产熟料75万t,水泥120万t.该公司配套2条水泥粉磨系统,φ4.2m×13m水泥磨带1.4m×1m辊压机的挤压联合粉磨开流系统生产线,其中辊压机为带有O-SeDa选粉机的半终粉磨系统. 相似文献
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1企业概况 确山水泥厂是700t/d熟料RSP分解炉的新型干法生产企业,国家"七五"项目,河南省重点工程,一期工程投资2.3亿元,于1993年6月建成投产,产品有PO425、PO525、PC425R水泥,1994年通过国家验收,1996年达产达标.主机有Ф3×48m回转窑一台,Ф3.2×10m中卸烘干生料磨一台,Ф2.4×13m闭路循环水泥磨两台. 相似文献
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0前言
我厂是生产P·O32.5、P·O42.5水泥的粉磨站企业,其中拥有一台Ф2.2×6.5m闭路水泥磨机。中2.2×6.5m闭路水泥磨配有一台Ф2.0m旋风式选粉机。熟料为新型干法窑料,混合材采用电厂的高效液态增钙渣。当细度指标控制在3%时,台时产量只有11吨。比表面积只有300m2/kg,不但生产水泥电耗很高,而且给出厂水泥质量控制带来很大的难度。如何解决台时低的问题成了我们的当务之急。 相似文献
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我公司有两台水泥磨,一台中3.0m×9m闭路磨称1号磨,另一台Ф3.2m×13m开路高产高细磨称2号磨,主要生产品种为P·C32.5和P·042.5水泥, 相似文献
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我公司Ф4.2m×13m开路磨与Ф1700×1000辊压机组成水泥联合粉磨系统,在调试生产过程中出现辊压机成品量低、设备跳停频繁、系统产量低、比表面积低等问题,经过4个多月的调试,基本达到设计台时产量160t/h,生产P·O42.5级水泥,比表面积达到360m^2/kg以上。 相似文献
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正0前言江山南方水泥有限公司现有两条熟料生产线和6台水泥磨,年生产熟料240万t,年生产水泥450万t。其中两台Φ4.2m×13m水泥磨(~#1、~#2水泥磨)配套Φ160-140辊压机双圈流粉磨系统于2009年建成投产。投入运行的前三年,两台磨机台时产量一直偏低,电耗高。2012年3月开始,围绕降低两台Φ4.2m×13m水泥磨工序电耗进行改造,经过近3年的持续改善,水泥磨台时产量有了较大幅度的提升,电耗 相似文献