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在飞机、火箭和卫星等航空航天件部件装配制造过程中,层间毛刺严重影响了装配质量及装配效率.利用田口正交试验方法,通过对铝合金2024-T3和7075-T6组成的叠层材料进行干式钻削试验.在工件不发生塑性扰曲变形的前提下,分析了叠层顺序、预加载压紧力、进给量和钻速对层间毛刺的影响.试验表明,叠层顺序、钻削参数对层间毛刺的影响显著,预加载压紧力的施加可以有效的抑制层间毛刺的产生和大小. 相似文献
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为探究铝合金铣削过程中毛刺的形成机制,首先通过理论分析对铣削模型进行等效简化,而后利用ABAQUS有限元分析软件对其进行模拟仿真.通过仿真分析得到铣削过程中的毛刺主要集中在应力突变处,切入、切出处的毛刺最为明显;根据仿真分析的结果,将铣刀的刃口半径由原来的0.02 mm增加至0.03 mm、铣刀前角由5°增至8°、后角... 相似文献
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为满足不锈钢模具微小孔钻削稳定,高效,精密的加工要求.针对模具微小孔钻孔过程中出现的排屑困难、钻头易折断、微小孔精度低、毛刺多、钻孔效率低、钻孔数量不稳定等技术难点,制定合理的加工工艺.通过设计正交实验,在实际生产中采集不锈钢微小孔钻削加工参数,利用正交实验分析法获得最优的参数组合.使用优化后的钻削加工参数进行不锈钢的... 相似文献
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针对钛合金钻削过程中的轴线偏斜问题,基于Abaqus对钛合金两种不同的钻削过程进行仿真,建立钻杆的有限元模型、数学模型,并将轴线的偏斜问题转化为两种不同钻削方式的轴向力大小问题。得出结论:在工件速度为180~900 r/min时,钻头与工件同时反向旋转时,轴向力随着工件速度的增大而减小。并对该方式进行工件转速为900 r/min的不同钻头转速、进给量的16组试验,结果表明:在钻头转速为900~1 800 r/min之间、进给量为0.02~0.08 mm/r时,平均轴向力减小了33.4%。因此,可以采用该钻削方式减小偏斜量。 相似文献
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钛合金/铝合金是飞机装配制孔中的典型叠层结构,目前多采用干式钻削,存在刀具磨损严重、孔加工质量难以保证的问题.为了探寻更有效的冷却润滑方式,研究利用超临界二氧化碳作为冷却介质,采用内冷的方式对切削区域进行快速冷却,进行低温叠层钻削实验,分析总结了低温钻削性能规律,并通过对比实验与干式钻削作比较.通过冷却介质出口温度梯度... 相似文献
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采用了微量润滑技术的钻削在长距或小孔径的条件下有必要对所供给的油雾和压缩空气进行最佳化分析.本文首先对切削变形与切削热分布的总能量进行了分析,并在把普通钻削过程中油雾假设为稳态可压缩绝热紊流状态的假设条件下,通过分析得到油膜厚度、气流速度、压缩空气温度和刀具平均温度等重要影响参数的相互关系.最后,给出微量润滑钻削条件下,切削过程中所需的油膜和压缩空气的最佳容量. 相似文献
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铒微合金化铝合金的研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
微合金化是提高铝合金性能的重要途径,控制微量元素的种类和含量,充分发挥微量元素的作用是当前铝合金研究的主要方向之一。大量研究表明:廉价的Er能够起到有效的微合金化作用,Er元素在铝合金中可形成纳米级Al3Er强化相,并可通过与Zr复合作用形成Al3(ZrxEr1-x)复合相,比Al3Sc相具有更好的热稳定性,从而可以改善铝合金组织,大幅度提高铝合金的强度或塑性、明显抑制铝合金的再结晶以提高其耐热性,改善其综合性能。本文作者针对微合金化元素Er在铝合金中析出Al3Er相及Al3(ZrxEr1-x)复合相的过程及其对合金组织和性能的影响机理,以及Er微合金化在几类工业合金体系中的作用,介绍含铒铝合金的最新研究进展。 相似文献
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铝合金广泛应用于航空航天、汽车、船舶以及化学工业等领域中,T形接头作为铝合金薄板结构组装中的重要连接形式,对其焊接质量的要求也逐渐提高。采用传统熔焊的方式焊接铝合金T形接头时会导致应力集中、焊后残余变形大、多孔性等一系列问题。传统的搅拌摩擦焊具有产热少、焊前不用开坡口、焊后残余变形小等优势,很好的解决了这一技术难点。但是,传统的搅拌摩擦焊在焊后会产生大量的飞边以及弧纹缺陷。静止轴肩搅拌摩擦焊技术作为一种新型的搅拌摩擦焊技术,在铝合金T形接头焊接中具有很大的优势。文中综述了铝合金T形接头焊接特点、传统搅拌摩擦焊以及静止轴肩搅拌摩擦焊在T形接头中的研究进展,并对搅拌摩擦焊技术在T形接头的应用前景进行了展望。 相似文献
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选择铸轧(CC)和热轧(DC)两种箔材坯料,试验研究箔材轧制过程中的针孔.试验了最终道次极限加工率和极限入口张力与针孔的关系,研究开发了宽幅薄转换箔轧制新技术. 相似文献
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《International Journal of Machine Tool Design and Research》1986,26(3):339-348
This paper reports the experimental investigations on reducing burr formation while drilling through-holes in metals. Experiments have been planned based on response surface methodology (RSM) technique. Mathematical models correlating response parameters (burr sizes) to the process parameters, e.g. feed, hole size and workpiece hardness have been obtained. Optimal process conditions to minimize the sizes of burr at the entry and exit of holes have been identified. In addition an attachment has been designed and developed to provide continuous modification of feed during drilling. It is reported that the optimal process conditions and the use of attachment can cause significant reductions in the sizes of burr. 相似文献
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铝合金异型曲面件液压成形过程(英文) 总被引:4,自引:0,他引:4
针对低塑性铝合金的双曲率异型曲面件"落压"导致废品率高、尺寸一致性差、材料内部组织损伤影响疲劳性能等问题,采用液压成形技术对其进行研究。采用数值模拟和实验方法,对液压作用下的拉深过程及变形方式进行分析;探讨成形过程中起皱、破裂等失效形式及其机理,分析液压对缺陷发生区域典型点的应力状态和应力大小的影响。结果表明,避免缺陷的液室压力区间为10~30MPa;根据不同液压加载路径对异型曲面件横纵截面壁厚影响,确定合理的液室压为20MPa。 相似文献