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一种箭体吊具的结构强度有限元分析 总被引:1,自引:0,他引:1
《机械》2017,(7)
箭体吊具是一种常见的火箭地面设备,其结构主要由横梁组件、吊耳、连接耳、弓形卸扣、轴销、钢丝绳、叉架等组成。箭体吊具起吊时需要承受产品的重力、自身重量及起吊过程纵向过载等载荷。为了保证箭体起吊过程安全,需要对吊具结构进行强度校核分析。使用Hypermesh软件建立吊具主框架结构有限元模型,并进行强度计算分析,得出了吊具主框架结构的应力和变形云图,结果表明,吊具主框架结构刚度较好,可满足使用要求。 相似文献
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本文对新余钢铁有限责任公司100t铁液罐的耳轴磨损进行了分析,通过对耳轴弯曲强度校核,提出了耳轴磨损许可量,制定并有效实施了更换耳轴的修复方案,效果良好。 相似文献
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大型转炉托圈焊接工艺分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对大型120t炼钢转炉托圈的环体、耳轴等结构复杂、体积高大,以及特殊材质构件的焊接工艺性差难题,编制了合理的组焊工艺,解决了耳轴焊后整体加工时回转直径能力不够的难题。 相似文献
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日前,中国第二重型机械集团公司(中国二重)顺利完成江苏联峰能源80万t大棒开坯机项目中下齿轮轴渗碳淬火工序。据了解,该轴为中国二重迄今为止直径最大的渗碳淬火齿轮轴。由于该件齿轮轴长度达到3911mm,已接近该公司井式渗碳炉尺寸,用常规方法淬火不行。对此,在技术准备时,中国二重工艺员设计了专用起吊吊耳,以保证淬火起吊安全。 相似文献
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《机械设计与制造》2015,(8)
对某钢厂300t钢水罐进行瞬态温度场分析,得到了罐壁上关键节点温度随时间变化曲线和罐壁厚度方向上温度分布图。根据冶金工业部发布的《炼钢安全规程》中规定:要定期检查钢水罐,耳轴磨损大于耳轴直径的10%时应按规定进行检修或报废。故针对钢水罐的关键受力部件耳轴未磨损与磨损其直径的10%两种情况分别分析,将温度场结果作为初始条件进行热应力分析,然后将两种情况下得到的应力场对比分析。结果表明:磨损后的耳轴局部应力场最大应力值达到96.6MPa,较未磨损时应力增幅达73%。耳轴磨损其直径的10%后继续使用会对生产安全产生影响,日常维护和使用中重点关注耳轴磨损,定期检查其磨损情况并及时修复,有助于延长钢水罐寿命。 相似文献
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150t钢液罐是板坯连铸机的主要配套设备,其耳轴需要承受包括钢液包本体及包内所装钢液的负荷,是钢液罐承吊的关键受力部件。使用过程中耳轴要承受弯曲力及剪应力,尤其是耳轴板的连接处。此次制作耳轴,我们先采用20CrMo锻打成形,再经焊接工序组焊成一体。 相似文献
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付志鸿 《机械工人(热加工)》2001,(6):52-52,56
中间罐是炼钢的重要设备,而耳轴又是中间罐的主要部件,在使用中对耳轴的同轴度要求极高,焊接变形是生产制造中的最大问题。 我厂为某厂制作的中间罐,其上有四个耳轴,如图1所示。两对称耳轴的同轴度要求为1mm。按理说本应焊后通过机加工来保证其同轴度,但是由于中间罐的重量为30t左右,运吊不方便,加之我厂由于加工设备的限制,焊后无法加工,所以我 相似文献
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ZY12000/28/64D大采高液压支架在井下使用时推移油缸耳轴发生批量断裂,针对推移油缸的实际使用状况,对耳轴的设计强度、设计结构、进行了有限元分析,得出了在恶劣工况下的耳轴应力应变图。并将计算结果应用于油缸耳轴结构的改进设计,以保证强度,简化结构,降低成本为目标,为推移油缸的耳轴优化设计提供了依据。 相似文献
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上海铸管厂铸工车间的10t桥式起重机,跨度为16.5m,使用已超过廿年。其箱形主梁在卸荷时有严重下挠和旁弯,但主梁受负荷后所增加的下挠,在卸荷后仍能恢复弹性变形。针对这种情况,采用就地起吊的火焰矫正法,修复了主梁的下挠和旁弯,取得了修复迅速、占地较少的效果。现介绍修复的经过。一、修复前的主梁测试结果1.起吊时挠度先对起重机按规定进行静负荷试验。起重量为11t,超负荷10%,起吊两次,每次吊重时间为10分钟。起吊时,主梁中间处的最大挠度为-14mm,卸荷后挠度恢复到一定值。 相似文献
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王玉花 《机械工程与自动化》2001,(3):59-60
针对设备加工能力不足的情况,通过对35t铁水罐耳轴修复工艺的分析,设计出简单合理的工装夹具,使用T612A镗床完成了35t铁水罐工件的镗削.采用新型装配法--冷却收缩法完成孔与轴的装配. 相似文献
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一台利勃海尔120 t汽车起重机在 和另一台80 t汽车起重机联合起吊一件 重物时,由于配合失误使重物出现了剧 烈悠荡,造成起重机失稳。经驾驶员及 时处理,虽没有发生大的事故,但120 t 起重机转台已产生严重变形,不能再 用。 相似文献