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相似文献
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1.
应用PROII化工过程模拟软件对催化裂化装置吸收稳定系统不同工况(不同解吸塔进料方式、不同解吸塔中间介质抽出位置、解吸塔底设置两个重沸器、不同稳定塔进料方式、稳定塔设置中间重沸器及稳定塔提压)进行模拟。根据模拟结果、工艺比较和系统能耗分析认为解吸塔冷进料加设置解吸塔中间重沸器是最优的解吸塔进料流程;解吸塔中间介质的适宜抽出位置在解吸塔中部稍靠下;随着装置规模的增大,为了合理安排换热流程,有必要在解吸塔和稳定塔底设置两个重沸器;从能耗分析和分离精度来看,稳定塔冷进料方式优于稳定塔热进料方式;为了降低稳定塔底热负荷,合理利用低温位热源,可以考虑在稳定塔中部设置中间重沸器,中间介质的抽出位置在稳定塔提馏段的中下部较为适宜。稳定塔顶提压流程是比较合理的工艺流程。  相似文献   

2.
吉林油田炼油厂RFCC装置吸收稳定系统的干气中C3以上组分含量较高,损失大量的液化气,通过改造解吸塔的进料方式,吸效降低了解吸塔的温度,降低了干气中C3以上组分的含量,提高了液化气的收率,每年可增加经济效益280多万元。  相似文献   

3.
魏福广  彭永强 《催化裂化》1998,17(11):18-21
中国石化广州总厂RFCC装置吸收稳定系统长期存在吸收效果差的影响,技术改造时将吸收塔和再吸收塔全用规整填料代替原有浮阀塔板,从而提高,从而提高吸收塔的液气比,降低压力降,消除了吸收塔的“瓶颈”现象。从改造前后的标定数据可以看出,改造后吸收效果明显提高,C3回收率提高约10个百分点,增加效益可观。针对改造后稳定塔存在的“瓶颈”现象,提出了几面对策,建议稳定塔提馏段改用规整填料,增设液化气冷却器,吸收  相似文献   

4.
针对目前催化裂化装置吸收稳定系统普遍存在的燃料干气中C3+液化气组分携带严重即"干气不干"和能耗较高的问题,从流程结构和操作参数两方面进行分析,找出造成干气不干和能耗高的主要原因,并以此为基础集成现有先进研究成果针对性地提出一个优化的吸收稳定系统工艺流程和操作方案:解吸塔设置中间再沸器并采用全冷进料;稳定塔新增下部侧线,抽出轻汽油代替稳定汽油作吸收塔补充吸收剂;适当提高凝缩油罐操作温度和降低吸收塔操作温度。与现有流程和操作相比,提出的优化流程及操作方案可使干气中C3+液化气组分体积分数降低42.09%、系统能耗降低17%。  相似文献   

5.
对《吸收稳定系统工艺流程现状和新流程开发》(Ⅰ,Ⅱ)中提出的一种新的吸收稳定系统工艺流程进行了分析讨论,指出了该流程的合理部分及缺点,以及操作上的不可行性。同时提出了吸收稳定系统节能的潜力以供开发新流程时考虑。  相似文献   

6.
在催化裂化装置吸收稳定系统吸收效果单因素分析的基础上,通过采用正交设计与详细模拟计算相结合的新方法,进一步分析系统温度、系统压力、补充吸收剂量、补充吸收剂中ΣC4w%含量、吸收塔理论板数和解吸塔理论板数等诸多因素对该系统吸收效果和能耗影响程度的主次关系。上述分析结果对该系统的生产运行有重要的指导意义。按上述规律进行技术改造,可带来巨大的经济效益。  相似文献   

7.
利用KBC公司的Petro-SIM软件进行过程模拟和总体优化,找出解析塔塔底温度、补充吸收剂量和稳定塔回流量等关键参数分别对各产品质量的影响关系,提出合理的控制范围来指导生产。采用调优后的参数进行操作,实际运行情况与模拟结果基本相符,可以使装置工况达到最优化。  相似文献   

8.
催化裂化吸收稳定过程模拟与分析   总被引:13,自引:0,他引:13  
对催化裂化吸收稳定系统进行了流程模拟与分析,提出了吸收/解吸双塔流程的单塔实现方法,并提出了新的单塔流程模型。模拟研究表明,新的吸收/解吸单塔流程具有双塔流程的全部优点,且具有流程简单,投资省的优点。  相似文献   

9.
袁东艳 《石化技术》1999,6(3):146-149
通过对催化裂化装置吸收稳定系统技术改造 ,解决了干气中带 C3 、 C4 的问题,提高了稳定汽油和液态气收率和质量,取得了较好的经济效益。  相似文献   

10.
针对国内各炼厂普遍存在的催化裂化装置吸收稳定系统分离效果较差的问题,以九江炼油化工总厂整个系统技术改造为背景,通过详细的流程模拟计算,对影响该系统分离效果的各个因素进行了分析。严格定量地分析了系统温度、系统压力、补充吸收剂量、补充吸收剂中ΣC4w%含量、吸收塔理论板数和解吸塔理论板数各单因素对整个系统吸收效果的影响关系。上述分析结果为进一步进行系统吸收效果的多因素分析奠定了基础。  相似文献   

11.
催化裂化吸收稳定系统流程存在解吸气流量过大、吸收系统冷却器循环水出入口温差低、稳定塔顶部液态烃回流偏高等问题。对此笔者提出了取消中间凝缩油罐、解吸塔和稳定塔采用中间再沸器等改进措施。改进后,降低了能耗,增加了效益。  相似文献   

12.
AspenPlus软件在吸收稳定系统技术改造中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用AspenPlus软件对催化裂化装置吸收稳定系统进行了全流程模拟并在此基础上完成了该系统技术改造的工艺设计.经实践说明,该工艺设计是成功的,AspenPlus软件为系统工艺设计提供了可靠的基础数据,大大提高设计效率和设计水平.  相似文献   

13.
介绍了重油催化裂化装置吸收稳定系统的基本流程,分析了装置低温热利用的潜力,提出了一种新的节能流程,并通过HYSYS流程模拟软件对吸收稳定系统的低温位热量利用进行了模拟计算,探讨了不改变产品质量和产品收率的前提下利用吸收稳定系统低温热的可行性。  相似文献   

14.
文章对重油催化裂化装置分馏和吸收稳定系统郎腐蚀产物和腐蚀机理进行了分析和评估,同时结合实际情况提出了一些切实可行的防护措施。  相似文献   

15.
一种新的催化裂化装置吸收解吸系统数学模型   总被引:1,自引:1,他引:0  
假定汽液平衡罐作为1块理论板处理,将催化裂化装置吸收解吸系统的复杂塔系模型简化为单塔模型即“吸收解吸塔模型”,据此建立新的数学模型。分别采用Thomas法和Broyden法对模型的线性方程组和非线性方程组进行求解。  相似文献   

16.
介绍了金陵分公司1300 kt/a重油催化裂化装置吸收稳定系统流程改造及优化措施,对流程改进前后在分离效果和能耗方面进行了对比。结果表明,经过改造,FCC干气中液化气的体积分数由3.0%~3.2~下降到1.0%~1.3%,稳定汽油蒸气压得到有效控制,同时实现了节能增效的目的。  相似文献   

17.
催化裂化装置吸收稳定系统进料工艺分析   总被引:3,自引:3,他引:0  
应用HYSYS化工过程模拟软件对催化裂化装置吸收稳定系统进行模拟。根据模拟结果,对整个系统的工艺特性、能耗和吸收效果进行了全面分析,澄清了某些模糊概念,指出双塔流程冷进料工艺在总能量消耗、吸收效果和扩能增效方面均优于双塔流程双股进料工艺。一套0.8Mt/a吸收稳定系统从双股进料改为冷进料后的运行结果表明,冷进料是较合理的工艺流程。  相似文献   

18.
利用基于数据挖掘的有效工具DMOS工业优化软件对催化裂化装置吸收稳定单元稳定汽油蒸气压过高的问题进行分析、处理,得到优化方案,并在生产上进行实施,成功地降低了稳定汽油蒸气压。  相似文献   

19.
黎浩  刘桂莲 《石油化工》2010,39(10):1146
针对某流化催化裂化装置增加汽油提升管后不能满负荷生产的问题,采用Aspen Plus软件,建立了吸收稳定系统的模拟模型,并验证了该模型的可靠性。通过对吸收稳定系统流程与核心参数的分析,提出了吸收稳定系统的调优方法;对汽油提升管负荷80%和100%工况下的吸收稳定系统进行模拟,并对塔设备进行了核算。模拟结果表明,干气中丙烯含量、液化气中乙烷和C_5组分含量均低于相应的控制指标(体积分数分别小于1.5%,0.5%,1.5%);稳定塔是吸收稳定系统的瓶颈;采用给稳定塔并联副塔的方法进行改造,可使吸收稳定系统在汽油提升管满负荷工况下正常操作,并可增大装置的操作弹性。  相似文献   

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