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高速列车铝合金车体焊接缺陷分析及工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
随着我国高速铁路的发展,研究开发高速列车铝合金车体制造工艺势在必行.三角补强板是高速列车铝舍金车体上最重要的焊接零件之一,其焯缝强度严重影响着行车安全,焊缝质量要求极高然而其工艺性较差.对现行生产的敏据统计发现:三角补强板在焊接过程中产生了4种焊接缺陷:气孔、裂纹、夹渣、熔合不良.本文结合实际生产分析了导致4种缺陷产生的原因,并制定了相应的工艺措施,有效地减少了焊缝缺陷的再次产生,提高了焊缝射线探伤(RT)的-次合格率,减少了三角补强板焊缝的补修次数. 相似文献
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通过对铝合金车体侧墙补块焊接工艺、生产环境和操作因素的分析,找出了焊接裂纹产生的原因,制定了合理的焊接返修工艺,确定了合理的工艺参数,保证了铝合金车体的焊接质量. 相似文献
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介绍了为制造高速动力车车体铝合金顶盖而进行的焊接试验结果,铝合金顶盖采用φ0.8mm的S331焊丝MIG焊,分段组焊,达到了控制焊接变形的目的。 相似文献
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着重介绍日本铝合金车辆MIG焊接工艺及设备。晶体管控制MIG焊电源输出波形为方波脉冲,可实现与脉冲电流同步1滴/1脉冲熔滴过渡。即使焊接电流发生变化,在1次脉冲里过渡的熔滴大小仍基本相同。目前晶体管逆变控制式脉冲MIG焊机日益广泛。 傅有晶体管为主,今后使用IGBT会逐渐多。为适应高性能化和减少部件数,趋向使用微处理机,模糊控制方式会日益得到应用。 相似文献
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本文论述了铝合金车体的结构特点,提出了大型型材下料、预处理的简易工艺方法,成功地实施了中心、偏心导向自动焊。对铝合金车体立缝、横缝的手工焊接,采用双脉冲MIG焊方法,取得较好的焊接质量。采取综合工艺措施,控制了焊接变形,成功地制造出铝合金车体钢结构。 相似文献
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铝及铝合金焊接工艺及缺陷分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对铝合金材料焊接时容易出现的缺陷及其产生的原因和防止措施作了简要的分析,并就此类材料焊接的工艺要点作了简单介绍,为焊接工作者在实际生产中提供一点参考。 相似文献
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铝合金车体底架边梁焊接缺陷研究与控制 总被引:1,自引:0,他引:1
结合铝合金车体头车底架边梁焊接结构的特点,分析了边梁在焊接过程中容易出现的裂纹和气孔等焊接缺陷产生的原因.打底焊裂纹是由于打底焊焊缝有效承载面积较小,不足以承受焊后较大的应力所致,通过采用“厚壁保强”法,解决了此问题.气孔主要是由于焊接区域空气湿度较大以及空气不清洁所致,通过控制焊接时间和焊接区域的环境状况,并采用“集中排除法”,使气孔以链状形式产生并集中清理干净,解决了在湿度较大环境下,焊接中极易产生的超标气孔问题,使边梁焊接的成功率大大提高. 相似文献
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铝合金高速客车加工与焊接技术研究 总被引:7,自引:0,他引:7
论述了铝合金车体结构特点,提出了大型型材下料、预处理的简易工艺方法,成功实施了中心、偏心导向自动焊,对铝合金车体立缝、横缝的手工焊接采用双脉冲MIG焊方法,得到了较好的焊接质量;用综合工艺措施,控制了焊接变形,成功制造出了铝合金车体钢结构。 相似文献
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弧焊铝合金焊接缺陷的产生及防止;减少铝合金焊接变形的方法。系本文着重述及的内容。 1.气孔铝合金焊缝的气孔大部分由于在焊接过程中,熔池金属中的气体在金属冷却以前未来得急逸出,焊缝凝固后发生。这种气孔产生的主要原因是焊缝中有氢,氢来源有以下几个方面: (1)在母材和填充材料的表面粘附或吸附 相似文献
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以7075铝合金为研究对象,采用自设计的2.5°内凹轴肩三斜面圆锥搅拌头进行搅拌摩擦焊接试验,研究了下压量,搅拌头旋转速度,焊接速度等不同焊接工艺参数对接头质量的影响。通过分析焊接参数、摩擦产热以及材料塑性流动之间的相互影响,揭示缺陷的形成机理及其对焊接接头性能的影响,并提出了相关的预防与工艺优化方案,以降低7075铝合金搅拌摩擦焊接缺陷的形成机率。 相似文献
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王立夫唐衡郴王金金于岩 《焊接》2017,(12):44-47
针对动车组铝合金车体平顶焊接易出现焊缝未熔合、焊缝根部裂纹以及变形难控制等问题,分析了造成动车组铝合金车体平顶搭接焊缝未熔合、根部裂纹及易变形的原因,优化了原有的焊接工艺参数和平顶焊接变形控制方法。结果表明,优化后的焊接工艺有效地解决了动车组铝合金车体平顶焊接易出现焊缝未熔合和焊缝根部裂纹的问题,动车组铝合金车体平顶焊后整体平面度控制在3 mm以内,满足使用要求,有效保证了车体平顶的焊接质量。 相似文献
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