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针对某钢管公司2Cr13钢无缝管穿孔过程中出现的内折叠缺陷问题,在测定2Cr13钢高温力学性能的基础上,借助于有限元软件Simufact,完成对典型规格的2Cr13钢管现有工艺穿孔过程的分析后,对轧辊参数进行了优化设计,在此基础上研究了不同轧辊入口锥角、入口锥分段长度、轧辊辊径和轧辊转速对穿孔内折叠及二次咬入的影响规律。结果表明:将原有轧辊入口锥设计为2段式,第1段变形区长度L11=170 mm,入口工作锥角β11=1.8°,第2段变形区长度L12=110 mm,入口工作锥角β12=3.2°,采用该轧辊设计方案穿孔时,最大轧制力、顶头轴向力和导板力较原有轧辊分别下降了5.56%、3.89%和20.55%,二次咬入顺利,轧件产生内折叠的倾向性较小;轧辊直径从800 mm增大到850 mm,轧制力增大,导板力减小,轧件轴向阻力减小,有利于管坯的二次咬入和穿孔过程的稳定,扩大了顶前压下率的调整范围;当轧辊转速从56.4 r/min增大到62 r/min时,轧件出口速度增大,但轧制力矩增大,能耗增加,轴向滑... 相似文献
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宝钢钢管厂穿孔机由西德曼内斯曼钢管公司引进,系导盘式二辊斜轧机。该轧机与国内常见的二辊斜轧穿孔机有所不同的是:①两个主动旋转的大直径导盘代替了固定导板;②轧辊入口段设计成两段锥。这两点区别将对顶头前压缩量和空心坯扩径产生影 相似文献
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基于计算流体动力学多相流混合物模型,应用FLUENT软件对前混合磨料水射流除鳞喷嘴高压水与磨料混合腔内部流场进行数值模拟.比较了不同进料方式对流场均匀性的影响.分析了两侧为高压水入口条件下,磨料入口直径、高压水入口直径、高压水入口位置和角度以及收缩段锥角对流场混合均匀性的影响,得到了影响混合腔内部流场混合均匀性的合理结构参数.数值计算结果表明:入口速度一定的条件下,磨料中进式喷嘴混合腔的混合均匀性优于磨料侧进式喷嘴混合腔.随磨料入口和高压水入口直径增加,混合腔出口的射流速度均增加,但随高压水入口直径增加导致出口磨料浓度呈先增后减的趋势,磨料入口与高压水入口合理的质量流量比值约为3∶4,两侧高压水入口位置对流场混合均匀性影响较小,高压水入口角度和收缩段锥角均为30°时流场性能更佳. 相似文献
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宝山钢铁股份有限公司科技发展部 《宝钢技术》2014,(6):6-6
一种立-平可逆粗轧机组导卫装置
专利号:ZL200720067790.0
专利权人:上海梅山钢铁股份有限公司
发明(设计)人:陈应耀 杜家明 贺应广
本实用新型涉及一种轧钢钢板输送导向装置,特别涉及一种立-平可逆粗轧机组导卫装置。主要解决带钢发生跑偏时极易造成机架内废钢的技术问题。本实用新型的技术方案为:一种立-平可逆粗轧机组导卫装置,包括一对圆弧形导卫板,分别与水平轧机牌坊入口本体、立辊轧机牌坊出口本体以及立辊轧机引出辊道辊轴承座本体焊接在一起,水平筋板和竖直筋板加焊在圆弧形导卫板与水平轧机牌坊入口本体、立辊轧机牌坊出口本体以及立辊轧机引出辊道辊轴承座本体之间,从而对导卫板进行加固。 相似文献
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设备前期翻料钩摆臂角度设计错误,导致该处液压缸事故频繁,经改造后,将过渡篦条和中间过渡装置拆除。整体标高再次进行定位,实现穿孔出来的毛管直接过渡到轧机入口,无需中间翻料钩装置,以保证设备的正常运转和生产连续性。 相似文献
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一、概述穿孔机顶头是生产无缝钢管的重要工具。顶头在穿孔时与1200~1260℃的管坯相接触,其表面温度可达1000℃左右,受热的同时还承受交变的复杂力荷负。当它穿完一根管子后,顶头表面经受骤冷,温度从1000℃降到330~440℃,然后投入水槽冷却,因此还存在热疲劳问题。顶头经过多次穿孔,一般出现的损坏情况如图1所示。从 相似文献
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采用有限元法分别对Al2O3/TiC陶瓷、YG8硬质合金材料的水煤浆喷嘴工作时的温度场和热应力进行了计算,分析了出口锥角对温度场和应力场的影响。结果表明:水煤浆喷嘴的出口端面温度最高,出口处热应力最大;温度和热应力沿轴向由出口到入口递减;相同结构的Al2O3/TiC陶瓷喷嘴的温度和热应力都大于YG8硬质合金,带出口锥角的喷嘴最高温度和热应力明显低于出口不带锥角的喷嘴。 相似文献
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挤压机的设计参数包括工艺参数,力学参数和速度参数。其中工艺参数包括:挤压材料(如铝及铝合金,铜和铜合金),铸锭直径,挤压筒直径,铸锭长度,挤压筒长度,制品外接圆直径,制品长度等;力学参数包括:挤压机吨位,穿孔力,主缸回程力,穿孔回程力,容室锁紧力,容室松开力,制品剪切力,残料分离力等; 相似文献
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为了适应各种板宽带材的轧制,WC—350轧机的工作辊带有双锥度,本文针对这一特性用矩阵法求解了工作辊所带锥度对轧件板形的影响,用迭代法求解了支撑辊与工作辊接触长度,精确地分析了WC轧机辊系的复杂变形状态。结果表明,WC轧机工作辊的锥度对板形与边部减薄的改善效果非常显著,适当地选择工作辊的锥高、锥长亦是轧机改造途径之一。本文用实验验证了WC—350轧机的这一特性。 相似文献
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基于人工神经网络软件Matlab,采用改进的BP(Back Propagation)网络Levenberg-Marquardt训练规则,根据中板轧件入口厚度、出口厚度和宽度、轧辊直径、轧制速度和温度、轧件主要成分等输入参数,优化计算2350中板轧机的轧制压力和力矩。通过该网络的μ参数的自适应调整,提高收敛速度,使2350中板轧机轧制力和力矩的预报精度显著提高。轧制压力的BP网络预报值相对误差小于3%,轧制力矩的BP网络预报值相对误差小于4%。 相似文献
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本文介绍了一种液压轧机厚度监(预)控系统,其原理是在轧机出、入口侧分别安装两台测厚仪,厚度设定值由操作台给定,其入口偏差提供给预控系统,出口偏差提供给监控系统。实验结果表明成品精度提高一倍。文章对实验结果进行了分析讨论,并提出了在应用中应注意的几个问题。 相似文献
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