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凝汽器是火力发电厂凝汽式机组的主要设备之一,它的健康水平直接影响机组的安全经济运行。如何做好凝汽器的检修工作提高其健康水平,是大家比较关心的问题。而在凝汽器检修工作中,更换铜管是费用较高、工作量较大的一项工作。因此,根据设备结构特点和铜管的腐蚀情况,适时更换铜管对安全经济发电起着重 相似文献
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我厂三台31—12—2型汽轮机的凝汽器铜管,由于长期受金沙江水中腐蚀性物质的侵蚀,铜管外壁出现了大量密集性白色堆积物,管内壁脱锌异常严重,壁厚由原来一毫米减薄到0.2~0.5毫米,平时经常因铜管泄漏而被迫停机堵漏,直接影响安全发电,故于前几年已分别对铜管进行了更换。该机凝汽器铜管规范为:φ20×1×4600,计3400根,冷却面积975平方米。由于我们采取了一些措施,最后一台更换全部铜管,从 相似文献
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凝汽器是汽轮机机组最大的辅机设备,热交换铜管少则几千根,多则近二万根,更换铜管其工作量浩大,工序繁多,维修时间长。为此,需对其主要工艺手段作出量化评价,并优化组成成熟且高效的工艺方法。 相似文献
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文章针对汽轮机凝汽器铜管的泄漏危害,提出了腊烛法等11种检漏方法,以供各电厂根据具体情况选用,其中还包括国外一些检漏新技术。 相似文献
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从新铜管选材到监控运行后铜管的腐蚀情况及判断水质稳定剂、缓蚀剂的使用效果和FeSO4成膜效果等都需测定铜管的耐蚀性。介绍恒电位阶跃、浸泡试验等一些简便易行、适合电厂使用的铜管耐蚀性评定方法。 相似文献
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采用密闭式系统对大型机组凝汽器铜管进行了FeSO4镀膜在达拉特发电厂首次试验成功,开辟了FeSO4镀膜系统设计的新途径。本文介绍了利用此项新技术,对达拉特发电厂1号机组凝汽器铜管进行清洗镀膜的工艺过程和实施情况。 相似文献
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200 MW机组凝汽器铜管断裂原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析某电厂200MW机组凝汽器铜管的早期开裂原因。通过先进的检验手段证实,其开裂是由于铜管内壁脱锌腐蚀,腐蚀疲劳造成的,针对其开裂特点提出处理意见,对同类型机组具有重要的参考价值。 相似文献
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国产600MW机组凝汽器铜管的涡流检测 总被引:3,自引:0,他引:3
前言哈尔滨第三发电厂3号机组是首台国产600MW机组,其凝汽器铜管运行中发现漏泄,为此,对3号机组冷凝器铜管进行了涡流探伤。被检测报数为30305根,共分装在4个箱体内。半硬黄铜管牌号为HSn70-1A,规格为28.57,壁厚为1.24mm及28.57,壁厚为1.65mm,长14.787m;半硬白铜管牌号为B30,规格为28.57,壁厚为1.24mm,长14.787m。其检测结果令人满意。1探伤原理与设备1.1涡流探伤原理涡流探伤是基于电磁感应的一种无损检测方法。将通人频率为f交变电流的两个相同检测线圈置于金属管内,在靠近线圈的管壁上将被感应出涡流人和人。该… 相似文献
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凝汽器铜管结垢对机组经济性影响的计算 总被引:1,自引:0,他引:1
冷凝器工作的好坏,直接影响整个机组的循环效率,历来是火电厂节能的主要课题之一。而目前国内许多机组背压高于设计值较多,使供电煤耗大幅度上升。但煤炭、电力供应又日趋紧张,已成了制约国民经济发展的主要因素。因此,抓好电力和煤炭的增产和节约,搞好冷凝器的节能工作尤为重要。 相似文献
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用交流阻抗等电化学方法分析了新旧铜管的耐蚀性,通过试验、分析,认为偏高的水温.偏低的流速是铜管腐蚀的主要原因,加入一定量BTA能显著提高铜管耐蚀性。 相似文献