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为提高压力机的结构刚度、保证压力机机身在工作状态下的精度,以JH31-250压力机为研究对象,探索压力机机身结构的优化设计方法。采用Abaqus软件对压力机机身进行结构模态与静强度分析,并运用拓扑优化技术对机身结构进行概念构型寻优,据此选定两侧壁支撑结构作为设计域进行构型和尺寸优化。以规整后机身筋板结构的几何尺寸为优化参数、以工作台与机身曲轴支撑孔间的相对位移为优化目标,建立响应面模型,结合粒子群算法进行模型寻优,获取最优的结构几何参数,最终实现对压力机机身结构的优化设计。优化结果表明:优化前压力机机身内侧及方孔前侧存在明显的应力集中现象,优化后机身结构的等效应力与总位移均有所下降,工作台与支撑孔间的相对位移为0.2548 mm,变形量下降了40.03%,机身工作精度得到提高。对优化后机身结构进行动力学分析验证,发现在多种工作激振源频率下,优化后压力机结构不会发生共振现象,满足使用要求。研究结构可为同类型产品结构优化提供参考。 相似文献
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利用有限元法分析了J23-63开式曲柄压力机机身危险截面应力分布及机身整体位移,然后利用VisualBasic编程用图象将有限元分析的前置处理和后置处理结果表述出来,并对有限元结果与实际结果进行了比较。 相似文献
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利用有限元法分析了J23-63开式曲柄压力机机身危险截面应力分布及机身整体位移,然后利用Visual Basic编程用图象将有限元分析的前置处理和后置处理结构表述出来,并对有限元结果与实际结果进行了比较。 相似文献
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分析比较了SPKA11200与J55-4000两种典型结构形式的螺旋压力机机身,分别对两种机身做了结构有限元分析,总结出两种机身结构的优缺点。按照总结出的较优结构特点,对J55-4000机身进行改进设计,设计出一种新型的J55-4000A机身结构。最后对新机身进行结构有限元分析,并比较了J55-4000与J55-4000A机身的力学性能和结构性能。该研究对螺旋压力机机身结构设计有较大参考意义。 相似文献
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以SKYP— 4 1 2 2 5型数控回转头压力机机身为分析对象 ,通过大型结构分析软件MARC ,采用Lanczos法对其进行了模态分析 ,求出了该压力机的前 1 0阶固有频率和振型 ,并根据分析结果对结构进行了改进 ,提高了机身的动态特性。 相似文献
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闭式数控回转头压力机机身模态分析 总被引:5,自引:1,他引:4
以SKYP-41225型数控回转头压力机机身为分析对象,通过大型结构分析软件MARC,采用Lanczos法对其进行了模态分析,求出了该压力机的前10阶固有频率和振型,并根据分析结果对结构进行了改进,提高了机身的动态特性。 相似文献
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为了提高开式压力机机身的力学性能,以某开式压力机机身为例,运用Solidworks建立其仿真模型,运用有限元分析软件对其进行静力分析。依据分析结果对机身局部结构进行优化分析,从而得到机身局部结构的合理参数,为压力机的优化设计提供了一种新的思路与理论依据。 相似文献
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严冬 《锻压装备与制造技术》2017,52(3)
我公司有一台JB23-63开式压力机,由于使用时间较长,部分零件出现了较大磨损。在更换磨损零件后,压力机频繁出现打连车和滑块工作中突然自由下落故障。通过理论结合实际研究分析,找出故障原因,消除故障。 相似文献
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针对闭式压力机组合机身传统设计计算方法存在的问题,利用接触分析理论与方法对机身接触面的接触非线性问题进行研究。对组合机身拉紧螺杆的预紧力进行分析计算,获得了较为可靠的机身计算模型。对计算模型进行数值模拟,得出其在受载状态下的应力与变形的计算结果。利用仪器对机床进行试验,将测试结果与计算结果进行对比,最终证明分析方法的可行性。 相似文献
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通过三维建模软件建立1600t压力机机身分析模型,并导入ANSYS有限元计算软件进行仿真分析对比.通过将计算步骤分解,对组合式压力机进行分析,为组合式大型压力机的分析提供一种新的方式和思路.解决了大型组合式压力机中零部件的强度和刚度分析优化问题.解决了带拉紧螺杆预紧的压力机,真实变形的分析计算,并找出零部件具体的薄弱点.最后通过压力机机身的变形确定曲轴与机身的间隙范围,以及立柱上导轨与滑块的间隙问题. 相似文献
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李莹 《锻压装备与制造技术》2003,38(3):19-22
对JZ21型开式压力机进行三维建模,将有限单元法应用于此类新型开式压力机的机身受力计算和分析,并与试验结果进行了比较,验证了计算模型的正确性。在此基础上,对加强板的厚度进行优化,并研究了加强板的形状尺寸对角刚度的影响,从而达到减轻自重的效果,为结构的合理设计与改进提供了可靠的依据。 相似文献
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对龙门式压力机机身进行静、动态有限元计算、分析。在此基础上对机身进行结构优化,并进一步分析优化后的机身。比较原机身与优化后机身的计算结果,完成对优化方案的验证。 相似文献
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通过装配JH36-250闭式双点机械压力机,分析了加工过程中,因横梁主传动同步超差对压力机精度调整造成的影响,提出了改进措施,保证了总装后产品精度要求,为此类问题的解决提供了借鉴。 相似文献