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阐述了基于案例推理的组合夹具CAD系统数据库的设计过程,其中包括夹具元件数据库的设计和夹具设计案例库的设计,给出组合夹具元件编号规则、元件数据库关系图、夹具信息表组成和元件清单表组成。讨论了通过VB接口数据库与SolidWorks系统的数据交换流程。最后介绍了数据库的管理与维护。 相似文献
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《石油机械》2016,(5):50-54
海底油气管道夹具设备是海底油气管道夹具维修技术的关键部件,而密封技术为夹具设备的关键技术。为此,设计了全结构法兰盘压缩密封型海底油气管道夹具,利用ABAQUS有限元软件建立了夹具周向密封和轴向密封模型,分析了不同摩擦因数下满足密封所需施加的预紧力。分析结果表明,在满足10 MPa密封压力的要求下,夹具周向密封采用不同硬度的橡胶密封材料,这样可降低密封圈压缩损坏的概率,延长橡胶密封圈寿命;夹具的轴向双密封采用同种硬度较高的密封材料,在满足10 MPa密封压力的要求下,所需施加的螺栓预紧力较小,这在一定程度上减小预紧螺栓的直径和夹具耳板厚度,进而减轻整个夹具设备的质量。所得结论能够对夹具的整体结构设计进行优化,同时可对现场应用提供指导。 相似文献
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郑新兵 《石油化工设备技术》2007,28(1):55-56,61
在法兰注剂式带压堵漏中,夹具的设计是堵漏技术中的难点。以GB 150—1998《钢制压力容器》壁厚计算公式为依据,综合考虑注剂螺栓孔减少夹具截面积对夹具强度的影响和夹具刚度的要求,推导出了更接近实际的夹具强度计算公式。 相似文献
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以法兰与直管连接处的泄漏点为例 ,分析了常用单一密封夹具存在的不足以及采用组合式夹具的必要性。进而对组合式夹具的设计、加工制作方法以及密封胶的选择作了详细阐述 ,并给出了工程应用实例 相似文献
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密封夹具是注剂式带压密封技术的重要组成部分 ,密封夹具的设计依据泄漏的条件和环境、介质的温度和压力合理地选材并确定其结构。简要分析了管道泄漏的原因 ,介绍了法兰、直管、弯头及三通等不同泄漏部位的带压堵漏夹具 ,对生产有一定的实用价值。 相似文献
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石油钻机盘式刹车工作钳钳型受力分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析石油钻机盘式刹车常开式与常闭式两种工作钳的受力时假设两种钳的制动力相同 ,刹车块与刹车盘之间的间隙相同 ,接触面积相同 ,所用弹簧相同。结果表明 ,常开钳的工作正压力随油压的升高而增大 ,常闭钳的工作正压力随油压的降低而增大 ,两种工作钳钳缸内的最大及最小油压值相当。因此 ,采用常开钳作为钻机盘式刹车的工作制动钳 ,具有易建立反馈力与制动力间的正比关系 ,钳缸可在较低的压力下工作以及对弹簧与密封的要求比较低等优点 相似文献
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系统描述了液压釜快开结构的应力设计思路。采用有限元应力分析技术 ,对其啮齿式密封结构进行了详细的分析评价 ,确定了较匹配的各元件结构尺寸 ,以达到优化设计目的。 相似文献
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地层预测与实钻误差横向对比分析在地质录井层位卡取中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在新区块录井,一般通过地层古生物对比、构造对比、电性对比、岩性对比、油气显示对比卡取地层.但这些方法有时不能满足现场卡取层位的需要。针对此问题,基于同一区块、同一批井地层预测所使用相同的地震速度模型,引入了地层预测界线和地层厚度与地层实钻界线和地层厚度误差横向对比分析方法,即根据已钻井地层预测界线和地层厚度与实钻地层界线和地层厚度误差推算出待钻井地质设计中预测的地层界线和地层厚度的误差,从而实现对待钻井地质设计预测的地层界线和地层厚度进行校正,进而达到减小地层预测与实钻地层界线和地层厚度的误差.实现地质录井准确卡取层位。通过XH2井和TK334井两口井的应用,证明该方法能够满足新区探井卡层需要,在勘探程度高、处于开发阶段的区块。其应用效果更好。 相似文献
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利用生胶碎颗粒在甲苯溶液中溶解一定时间后,留在一定孔径过滤器上的不溶物即为凝胶,通过计算来测定丁二烯橡胶的凝胶含量,依据JJF 1059-1999对丁二烯橡胶(BR)9000凝胶含量测试过程中的测量不确定度分量进行了分析和评定。该测定过程中所产生的不确定度主要由测定重复性的不确定度所决定。丁二烯橡胶(BR)9000凝胶含量测定结果的扩展不确定度为0.05%。 相似文献
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Y441系列双压差逐级解封封隔器(以下简称Y441封隔器),采用液压坐封,双锥体卡瓦锚定,机械内锁紧,上提下放管柱解封的结构,具有多级使用,逐级解封的功能。坐封可靠,卡位准确,并能改善管柱受力状况。该封隔器与配套工具组合,能形成六套工艺管柱,可适应不同井况的工艺要求。现场300多井次的应用表明,Y441封隔器性能优良,并部分地替代了国外进口的同类产品。 相似文献
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牛新社 《石油化工设备技术》2006,27(6):50-53
振动是往复式压缩机系统的一种常见故障,文章系统地介绍了其振动的产生、作用机理,以及分析计算方法。通过对MW-186-X型往复式压缩机振动的多次测试和分析、处理,排除了机组本身可能引起振动的各种机械故障,认为引起机组振动的原因是管系气流脉动和机械振动。针对振动的原因,将一级进、排气管线原有的支承改用管卡固定,拆除多余的阀门,机组至今运行良好。 相似文献
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我国各油田拥有的A形井架大多数已服役8年以上,其承载能力都有明显下降。为了确保钻井生产的安全和可靠,大港油田钻井工程公司采用电测应力法和动态参数法,于1993、1995和1997年对在用A形井架进行了3次安全性评定,并在此基础上探索出井架大修和现场加固两种提高井架承载能力的方法。A形井架大修主要是针对井架存在的立柱局部磨损,横杆及斜杆的变形、断裂、弯曲、凹陷、磨损、开焊和裂缝等缺陷,分别进行补焊、更换、校正和贴补焊接。现场加固主要是对井架的立柱利用专用卡子、势块和钻杆进行加固。实践证明,通过大修和现场加固的A形井架,其承载能力都有明显提高。每大修一部A形井架及底座可节约资金101.3万元,经济效益十分显著。 相似文献