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简要介绍了原油破乳方法及电脱盐技术.重点介绍了电脱盐用破乳剂的破乳机理、破乳剂品种、电脱盐装置对破乳剂的要求、破乳剂的复配,其中包括复配破乳剂优点、破乳剂复配体系协同增效作用、选择复配破乳剂原则及二元和三元破乳剂复配实例.对今后炼油厂电脱盐用破乳剂的研究发展方向提出建议. 相似文献
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动态电脱盐工艺优化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过正交试验 ,在室内动态电脱盐装置上 ,确定了胜利炼油厂陆上原油电脱盐的最佳工艺条件为 :混合强度 130 0rpm ,温度 15 0℃ ,电场强度 10 0 0V/cm ,注水量 8% ;用最佳工艺条件对现场破乳剂的注入量进行筛选 ,当注入量为 10 0 μg/g时 ,其脱盐、脱水率可分别达到 94 .0 %和 97.0 %。 相似文献
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针对委内瑞拉重油易乳化且在电脱盐过程中破乳脱水困难的问题,通过对5种型号破乳剂的单剂及双剂复配的热化学沉降脱水评选及电化学脱水评选实验,选择油溶性DE-2型破乳剂作为委内瑞拉重油电脱盐过程的适宜破乳剂。利用SH-Ⅱ型电脱盐试验仪对委内瑞拉重油电脱盐过程的操作条件进行了单因素分析及多因素正交实验优化,确定适宜的操作条件为:弱电场强度为500 V/cm,强电场强度为1 050 V/cm,强、弱电场的作用时间均为15 min,沉降时间为30 min,温度为130 ℃,DE-2型破乳剂加入量(w)为8 μg/g。在此条件下,经电脱盐后,委内瑞拉重油中的水含量(w)降至0.196%,可满足炼油厂对委内瑞拉重油加工时水含量的要求。 相似文献
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针对加工的原油品种变化后,原油电脱盐装置使用的水溶性破乳剂消耗量大、脱盐罐排水中油含量高的现状,在电脱盐装置上对几种油溶性破乳剂进行了筛选,筛选出的EC2425A型油溶性破乳剂不仅消耗量低,而且脱盐污水中的油含量也降低。工业应用表明,破乳剂加入量(以原油中破乳剂浓度表示)控制在5mg/L时,能够满足工艺指标要求(脱后原油盐浓度不大于3mg/L,水质量分数不大于0.3%),并且脱盐污水中油浓度仅为200mg/L左右。 相似文献
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重质原油具有胶质和沥青质含量高、氯盐含量高、黏度高和界面膜稳定性好等特点,利用传统的破乳剂破乳时,破乳效果较差。针对重质原油电脱盐破乳,合成了WS系列破乳剂,对其进行了红外光谱表征、羟值和实际相对分子质量的测定以及电脱盐实验评价。结果表明,合成的WS系列破乳剂产率在98%以上,其中WS-5破乳剂对塔河油田重质原油的破乳效果最好;在破乳剂加量60 mg/L、温度155℃、注清水质量8%、搅拌时间4 min、电场强度1100 V/cm、停留时间90 min、三级电脱盐的条件下,原油盐质量浓度由153.2 mg/L降至2.76 mg/L,脱后原油含水量为0.28%。WS-5破乳剂对塔河油田重质原油电脱盐效果比较理想,具有潜在的应用价值。 相似文献
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本文介绍了一种新型破乳剂在辽阳石油化纤公司炼油厂电脱盐装置上应用的工业试验情况。结果表明,其脱盐、脱水、污水排放等指标完全达到中国石化总公司的标准,是辽河原油预处理的一次技术突破。 相似文献
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针对塔河原油微小固体含量多、沥青质及胶质含量高、结晶盐及部分极性物质间存在相互吸附的特点,选取10种不同类型破乳剂进行高温电脱盐评价实验,筛选出性能较好的油溶性破乳剂TH4,并在此基础上,考察了6种脱盐助剂对电脱盐效果的影响,筛选出效果较好的有机脱盐助剂AD4。利用正交试验法对电脱盐操作进行了工艺条件优化。结果表明,在破乳剂TH4加入量50μg/g、电场强度1 300 V/cm、注水量10%(质量分数)、温度140℃、脱盐助剂AD4加入量40μg/g、手工振荡200次、停留时间30 min及三级电脱盐的操作条件下,塔河原油三级电脱盐后盐质量浓度不大于3 mg/L,含水率小于0.3%,符合中石化行业标准的技术要求。根据静态优化工艺操作条件,在动态中试电脱盐装置上进行验证试验,三级电脱盐后含盐量、含水率均与静态实验结果相符。 相似文献
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重质劣质原油电脱盐过程中,易出现脱后原油含盐、含水量高,含盐污水含油量超标等问题。合理利用电脱盐设备,优化操作参数,可实现重质劣质原油较好的脱盐、脱水,缓解含盐污水含油量超标问题。 相似文献
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原油脉冲电脱盐技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分析原油脉冲电脱盐技术的脱盐/脱水机理。以10 L/h的两级动态原油脉冲电脱盐装置,采用正交试验法对影响原油脉冲电脱盐效果的7个因素进行研究。结果表明:在原油处理量提高60%的情况下,采用优选的工艺条件,二级电脱盐后原油的盐质量含量小于3.0 mg/L,水质量含量小于0.3%,切水含油量小于100 mg/L,达到了深度脱盐的技术要求;与普通交流电脱盐相比,脉冲电脱盐节电率可达58.9%。 相似文献
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原油高频电脱盐机理研究 总被引:6,自引:0,他引:6
采用原油高频电脱盐流态工艺实验装置,研究了3种原油的高频电脱盐工艺中电场强度、电场频率和脱盐温度对脱盐效果的影响。在最佳脱盐参数条件下,采用显微分析系统观察了高频电脱盐过程中水珠聚集的形态和迁移的微观过程。结果表明,电场强度、电场频率和脱盐温度对高频电脱盐效果影响较大,并存在一个最佳电脱盐条件。最佳条件为电场强度450V/mm、特征频率范围7000±500Hz、脱盐温度96℃。油中的微水滴存在水链聚集、水珠聚集和水珠分散3种现象,按照聚集-长大-再聚集-再长大-沉降的运动过程进行。在此基础上,对其机理的研究进一步明确了原油高频电脱盐工艺的脱盐为偶极极化碰撞、特征频率振荡和介质损耗破坏乳化膜这3种机理共同作用的结果。 相似文献
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原油电脱盐在炼油企业中占据着较为重要的地位,为满足深度脱盐的要求,针对原油电脱盐装置的实际问题阐述了操作优化问题,提出了具体的设备改造建议。 相似文献
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原油蒸馏装置改造中电脱盐工艺技术的优化及新型缓蚀剂的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司Ⅲ套常减压蒸馏装置由2.5 Mt/a扩大至8.0 Mt/a的改造中,通过方案论证,选用了国产交直流电脱盐装置,并根据蒸馏装置的具体情况对电脱盐装置进行了改进;另外在塔顶挥发线试用了BC-951型新型中和缓蚀剂,代替了原使用的7019型缓蚀剂和氨。从蒸馏装置改造后初步运转情况看,原油脱后盐含量达到了指标(<3 mg/L)要求(改造前不能达标),新型缓蚀剂效果好且更经济。 相似文献
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电脱盐操作条件的优化 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对处理沙特轻质原油的常减压电脱盐装置主要工艺参数的优化,摸索出适宜的操作条件,即脱盐温度140~145℃,破乳剂加注量30~35 μg/g、注水量4%±0.2%,一、二级混合强度分别为0.05 MPa和0.06 MPa,从而使脱后原油盐含量降至3mg/L以下,水质量分数降至0.1%以下,为装置降低能耗、减轻设备腐蚀、安全平稳生产创造了条件。 相似文献
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原油电脱盐切水除油预处理是当前炼油行业普遍面临的一个技术难题。利用自主研发的BIPTCFU-Ⅲ-4型气旋浮含油污水处理样机(CFU)在中石化沧州分公司首次进行了非常态下电脱盐切水除油预处理的现场试验研究。试验结果表明:入口含油浓度在7632.8-10658.0mg/L之间波动时,单级CFU稳定运行时的除油率可达95.0%,两级CFU稳定运行时的除油率保持在95.6%-98.6%,CFU出水含油浓度可以稳定在131.8-263.5mg/L之间,完全满足后续污水处理流程的进水要求,而且具有密闭运行、水力停留时间短等优势。气旋浮含油污水复合处理技术为电脱盐切水分级达标处理提供一条切实可行的技术解决方案,值得进一步开展工程放大应用研究。 相似文献