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广西鹿寨化肥总厂硫酸普钙厂40 kt/a硫铁矿制酸装置干燥塔、一吸塔和二吸塔的循环酸均采用阳极保护不锈钢管壳式浓硫酸冷却器,3塔的主填料高度均为6.7 m,除沫填料高度均为0.7 m。2005年12月系统检修时,对3塔的填料(矩鞍)进行了清理。在清理及装卸过程中,有一部分填料损坏成细小的碎瓷块,由于没有进行筛分处理而直接将填料装入塔内,开车时也没有断开酸冷却器进酸管对3塔进行冲洗,只是简单地用水冲后即开车生产。结果开车不到20 h即发生酸冷却器列管被碎瓷块堵塞,从而造成3塔 相似文献
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随着硫酸生产技术的发展 ,高效、强化的干吸塔设备在生产中得到日趋广泛的应用。干吸塔采用管式分酸器喷淋酸 ,管式分酸器上需覆盖一定高度瓷环填料 ,干吸塔塔顶需设置双层金属丝网除沫器除去气体夹带的酸雾、沫。随着生产的进行 ,捕沫瓷环填料及金属丝网除沫器易被矿尘及催化剂粉尘等杂质堵塞 ,引起塔器阻力上升。干吸塔的阻力大到一定程度 ,就得停车检修。在检修中 ,检修人员需进入塔器内掏出堵塞的捕沫瓷环、金属丝网 ,在塔外冲洗干净后装回。检修作业不仅劳动强度大、环境恶劣、危险系数高 ,且检修时间一长 ,易引起瓷环填料破损及金属丝… 相似文献
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随着硫酸工业的发展,国内外在干、吸塔的分酸装置、填料及支撑结构等方面有许多改进,在填料支撑结构方面已出现了诸如球拱、砖拱的开发和应用。现就我厂开发和应用新型条形瓷砖大幅度提高干、吸塔填料支撑截面孔率的情况作一介绍。 我厂硫酸车间现有五个系统,共有干、吸塔11座,其中除一系统发烟酸和98%酸吸收塔为φ4500mm外,其余干、吸塔均为 相似文献
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换热器冷凝酸的成因及其避免措施我厂40hi/a硫酸系统为3+l、皿I一IVI两转两吸工艺流程。1994年7月中旬,发现M。换热器底部So。出口管积酸,打开放酸阀,约有4t硫酸放出。这么多的酸是哪儿来的?分析有两个可能:一是一吸塔酸倒进SO。进气管流入... 相似文献
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韶关冶炼厂(以下简称韶冶)有两套烟气制酸系统,与ISP铅冶炼系统配套,硫酸总产量(Ⅱ系统改造前)达到约300kt/a。2001年硫酸Ⅰ系统改造改为两转两吸工艺,二氧化硫总转化率提高到99.8%。硫酸Ⅱ系统于1996年底投入生产,采用空塔-填料塔-级间冷器-级电除雾器-二级间冷器-二级电除雾器稀酸洗净化、-转-吸-尾气吸收(氨酸法)工艺流程。 相似文献
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主要探讨了硫酸干吸塔设计的制造材料、塔底结构、填料类型、分酸器类型、除雾器和衬砖,对合金塔和衬砖塔进行了对比.介绍了硫酸干吸塔的类型、确定酸塔直径需考虑的因素、填料高度的计算,以及酸塔的安装、更换和维护保养. 相似文献
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介绍了江苏绿陵化工集团有限公司2×120 kt/a硫铁矿制酸装置的工艺和运行情况。制酸一系统采用动力波洗涤器—填料塔—2级导电玻璃钢电除雾器稀酸洗净化、ⅢⅠ-ⅣⅡ"3+1"二转二吸工艺流程,制酸二系统采用动力波洗涤器—填料塔—2级导电玻璃钢电除雾器稀酸洗净化、ⅢⅠ-ⅤⅣⅡ"3+2"二转二吸工艺流程。装置投产2年多时间,各项工艺指标均达到或优于设计值,硫酸产量达到900t/d,w(Fe)≥60%、w(S)≤0.6%的烧渣产量在160 kt/a左右,分析纯级硫酸产量约20 kt/a。 相似文献
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<正> 江苏新沂磷肥厂硫酸车间净化工段,原使用矩鞍环填料脱吸塔。该塔直径为φ900毫米,填料高度为3米。其脱吸率只有80~90%,同时填料易被堵塞,阻力大,脱吸率下降较快,特别在全烧尾砂时,三个月左右就被迫停车清理一次。 1987年6月,我厂新设计了一座新型填料脱吸塔,塔体及部件均用聚氯乙烯塑料制成。它具有如下特点: 相似文献
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我厂硫酸车间原使用填料脱吸塔,内装瓷拉西环(后改用矩鞍环),高度2.8米。该塔脱吸效率仅85~92%,同时填料易被堵塞,脱吸率下降较快,特别是在全烧尾砂时,两三个月就得停车清理一次,费时一个班。1982年初,我们趁更新老塔的机会,设计了一座新型的脱吸塔,塔体及大部份部件均用聚氯乙稀塑料制成。 相似文献
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氯气处理的目的是将湿氯气干燥,保证含水0.04%以下,以减少对钢铁等设备管道的腐蚀,方便运输和使用。1 原硫酸工艺流程本厂原有硫酸的工艺流程是98%的浓硫酸进氯压机循环利用后进入泡沫塔酸高位槽,供泡沫塔使用;泡沫塔用后进入填料塔,再进入废酸贮槽进行销售。虽然中间也进行中控分析各酸浓度,但起不到控制作用。硫酸利用率极低,同时氯含水指标不稳定,有时高达0.1%,曾造成液氯盘管堵塞的事故而停车冲洗。2 改进后的工艺流程针对原硫酸工艺流程中硫酸利用率低、消耗高的状况,在原工艺流程基础上设置泵酸低位槽、泡… 相似文献
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从2007年下半年开始,我公司80kt/a硫铁矿制酸装置时常从架设在吸收塔顶部的尾气烟囱带出酸泥和少量酸液,2008年以来该装置尾气酸雾含量超标,尾气烟囱冒浓烟。分析尾气酸雾含量超标的原因可能有以下几点:a.一吸塔和二吸塔中含有大量酸泥,致使76mm异鞍环填料堵塞严重;管式分酸器腐蚀严重或分酸孔被酸泥堵塞,导致喷淋效果变差,从而造成一吸塔和二吸塔吸收率偏低, 相似文献
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近年来通过引进技术和消化吸收再创新,我国硫酸生产干吸工序的技术装备水平得到提升。一是设计采用干吸塔低位布置方式,通过将塔位置降低到一定高度,使正常运行时干吸塔底不积酸而停车时塔底积存一部分酸,这一设计可减少 相似文献
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介绍了金川集团股份有限公司硫酸三系统技术改造情况。硫酸三系统原采用一洗塔—二洗塔—冷却塔—铅间冷器—2级电除雾器稀酸洗净化、ⅢⅠ-ⅣⅡ"3+1"二转二吸工艺流程,改造后的硫酸系统净化工序采用湍冲洗涤塔—一洗塔—二洗塔—冷却塔—2级电除雾器流程。改造中增设1台湍冲洗涤塔、1台一吸塔和1套尾气脱硫系统并更换了SO2风机。改造后硫酸三系统运行稳定,烟气处理量由1.25×105m3/h增加到2.0×105m3/h,硫酸产能由320 kt/a增加到480 kt/a,实际运行总转化率大于99.3%,吸收率大于99.9%。 相似文献
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孟山都公司硫酸新技术 总被引:4,自引:2,他引:2
T.Hong P.Ritschel S.M.Purcelli 《硫酸工业》2003,(1):1-5
介绍孟山都公司开发的硫酸新技术,包括干吸塔、分酸器、Wav-Pak填料、ZeCor耐腐蚀合金、丝网垫、除雾器和热回收系统(HRS)。 相似文献
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一般认为 ,采用硫磺作为原料的硫酸生产系统 ,因其稳定的喷磺量及充足的氧含量 ,在生产过程中是不可能产生升华硫的。因此 ,很多硫磺制酸厂家忽视了对升华硫事故的预防。硫磺制酸系统出现升华硫时 ,其工艺参数在很长一段时间内并无明显变化 ,隐蔽性较大。如某硫磺制酸厂某日下午 5点左右 ,操作工在对生产系统风量及喷磺量进行调节时 ,因喷磺量调节不当 ,硫磺在焚硫炉中来不及反应 ,以致出现大量升华硫 ,带到后面工段 ,但系统的工艺参数并无明显变化 ,直至第二天中午 ,因供电线路突然停电而停车 ,开车后发现。开停车前后系统的工艺参数发生了… 相似文献
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