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我公司5 000t/d生产线生料磨入库斗式提升机型号N-TGD1000×70m,配套减速机型号B3DH11-50。原设计生料磨最高台时产量450t/h,入库斗式提升机正常输送量500t/h(生料及窑尾除尘器收集灰一起进入斗式提升机后入库),投产3年内斗式提升机运行正常。为了降本增效,公司改变了生料配料工艺,生料磨产量提高到500t/h,造成斗式提升机减速机1年内出现2次断齿故障,影响了斗式提升机正常运行。与斗式提升机厂家联系后得知,生料磨提产后,入库斗式提升机输送量达到550t/h(斗式提升机最大输送量),超过减速机设计负荷(未超过电动机负荷),造成减速机断齿。 相似文献
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1问题我公司包装车间于2000年6月份安装使用NBH300C×29114斗式提升机,该机投入使用后,尾轮轴承经常损坏,损坏原因主要是:1)尾轮轴与壳体衔接处使用填料式密封,出磨水泥温度过高,填料被烤干,水泥从壳体衔接处渗出。2)该尾轮轴承采用UC213带滑块座顶丝外球面球轴承,轴承两侧自带橡胶防尘盖,长期处于高温下连续运转,橡胶防尘盖易于老化,达不到理想的密封效果,渗出的物料极易进入轴承。3)提升机尾部作业环境(地坑)较差,粉尘极大,从而造成轴承的严重磨损。2改进方法在轴承里侧加一密封压盖,密封压盖与轴之间采用双向唇形密封圈密封(2个密封圈… 相似文献
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<正>斗式提升机是喂料系统的重要组成部分,若轴承润滑不良,则很容易损坏,并且将会使整个喂料系统瘫痪,造成长时间的停机。由于我公司新建4800t/d熟料线入窑斗式提升机电动机及尾轮均无测温点,为了实现对其轴承温度的检测,实时掌握其轴承的润滑情况,我们采用GRCW-II无线温度检测仪实现对其温度的检测。1方案论证传统测温处理流程为:Pt100热电阻→温度变送 相似文献
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我厂 1000t/d水泥生产线选用的 GTH500× 30m环链高效斗式提升机,用于提升入窑生料,自 1992年 6月投入生产,由于提升机频繁出现斗钩断裂造成牵引件落架、减速机输入轴断裂、下链轮轴承损坏等故障,动辄影响生产。为此,我们进行了认真分析研究,结合实际,本着经济、可靠的原则,就该环链高效斗式提升机使用中存在的问题进行了改进,使用效果良好,本文作一简介,供同行参考。 1.设计技术参数和提升机结构图 提升量 Q=166t/h 提升速度 U=1.17m/s 选用电机 Y200L- 4 30kW 2.存在的问题及原因分析 2.1 GTH500× 30m环链高效斗式提升… 相似文献
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陕西北元集团水泥有限公司水泥粉磨系统有水泥入散装库T-TGD500型钢丝胶带斗式提升机2台由江苏某厂生产,水泥入库TGD500型钢丝胶带斗式提升机2台、水泥包装TGD630型钢丝胶带斗式提升机2台由陕西某厂生产。
水泥入散装库2台提升机在运转过程中会出现尾部跑偏情况,由于机尾张紧装置失效,很难实现尾轮的自动调节功能,现场已经将配重整体进行了切割。同时尾部轴承座密封装置失效,轴承进灰经常损坏,轴承更换次数频繁,机尾地坑内严重积料、机尾现场环境极为恶劣,严重影响设备的正常运转。水泥入库和水泥包装4台提升机在工作过程也会出现类似情况。 相似文献
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我厂有2台Φ4.2m×13.12m的水泥磨,担负每年粉磨熟料100万t的生产任务。设计生产P·O32.5水泥台时产量105t/h,P·O42.5水泥90t/h。虽然已经达到了设计能力,但由于熟料产量的提高及水泥市场需求量的加大,对水泥磨生产水平提出了更高要求。为此,我们对1号水泥磨采取了一系列的措施,使磨机台时产量有了大幅度的提高。1工艺流程该水泥粉磨系统为圈流,磨机分粗磨仓和细磨仓。物料经配料秤、输送皮带喂入磨机,出磨物料经空气输送斜槽、斗式提升机进入选粉机,粗粉经空气输送斜槽重新回磨,细粉经螺旋输送机、皮带输送机、提升机和空气输送斜槽入水… 相似文献
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水泥设备维修工作中,有时面临突发事件,如库内无配件、购买不易或加工周期长的情况,为保证生产连续进行,需对设备应急处理。以下简述我公司对TGH 400斗式提升机和NE100板链机的应急维修经验。1 TG H 400斗式提升机下链轮轴的断轴修复我公司仓储车间一线TGH 400斗式提升机,在2004年9月,下链轮3518轴承改为无油润滑轴承试用。由于维护不到位,11月初检查发现下链轮轴一侧轴承位全部磨损且轴承座损坏严重。当时无备用轴且生产任务紧,我们采取接轴焊接的方法来修理。用40m m长、Φ90m m的一段轴,一侧加工出坡口做接轴,在原下链轮轴磨损处加… 相似文献
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斗式提升机是水泥厂的主要垂直输送设备,其特点是输送量大,提升高度高,能耗低,操作维修简单,使用寿命长,占地面积小,运行时密封性能好。目前我公司采用的是板链式的斗式提升机,可承受较大的物料运输量;但在生产过程中,斗式提升机往往会发生一些意想不到的故障。根据多年的现 相似文献
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回转窑在运行中,经常因物料或者操作原因出现窑尾跑料的情况,非常容易造成窑尾密封片损坏,而且造成现场的扬尘。在窑尾平台下部安装一个集料仓,仓下部加装2台FU270链式输送机,转运窑尾漏料入生料磨排渣斗式提升机,再次入磨,从而较好地解决了窑尾漏料问题。 相似文献
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<正>1出现的问题我公司2 500t/d生产线生料粉磨采用Φ4.6m×(10+3.5)m烘干中卸磨及ZX3000组合式选粉机。自2013年7月初以来,经常出现磨机细磨仓磨音沉闷、选粉机电流大幅波动、磨机粗磨仓回粉斜槽物料偏少、出磨温度降低等异常现象。7月18日8时许,出磨斗式提升机和选粉机电流同时下降,约20多分钟后,选粉机电流突然出现大范围波动,最高幅值达370A左右,造成设备跳停。 相似文献
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1原除尘系统工艺流程我厂Φ3.2m×13m球磨机与辊压机(HFCG120-45)和打散分级机(SF500/1000)配套的联合粉磨系统共用一台PPW96-7除尘器进行除尘、通风。收下的物料通过拉链机输送至出磨斗式提升机经斜槽入库。其工艺流程见图1。 相似文献
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我厂自1985年开始使用标准的HL300和HL400斗式提升机提升熟料块和石灰石渣等块状物料。由于结构所致,丝杠与活动板没有上下窜动和缓冲的可能,经常发生丝杠弯曲,断轴、断链、频繁脱轨,轴承盒因紧贴机壳上,由于粉尘侵入和高温熟料的影响,使润滑油流失,轴承爱损坏,轴头经常磨损。针对这种情况,我们对下部链轮轴、法兰轴承盒和丝杠的结构作了如下改进(见图),它有这 相似文献
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选煤厂采用动筛跳汰机对块煤排矸时,跳汰机细粒透筛物料可通过脱水斗式提升机或电控液动平板闸门两种方法回收,对比分析了两种方法的工艺布置形式、配套方式、适应的煤质以及生产过程中存在的优缺点;建议采用脱水斗式提升机回收细粒物料。 相似文献