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相似文献
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1.
上海金山水泥厂湿改干工程已全面开工,该工程引进丹麦F.L.史密斯公司先进设备,拟将原φ3.5×145米回转窑湿法生产改为φ3.5×88米带单列式四级旋风预热器窑干法生产。改造后,经济效益将明显提高,生产能力由原年生产熟料19万吨增至31.5万吨,由原年产水泥21.8万吨增至36万吨。预计年节约标煤1.74万吨,降低能耗43.69%。整个生产流程采用电子计算机控制,工艺技术接近国外同类窑型先进水平。  相似文献   

2.
一、窑址选择湘乡水泥厂系1958年开始兴建的中型水泥厂,到1982年已有三条生产线,设计规模为年产92万吨水泥。作为一个老厂,似乎在扩建时对新工艺线主体工程一回转窑的位置不应有过多的抉择,但不然。从70年代开始,我厂开始走上了一条外延扩大再生产的道路,先后将原第二台旋窑改造为φ4×3.5×4×145米哑铃窑,扩建第三条生  相似文献   

3.
我厂是全国唯一应用褐煤在湿法窑上煅烧水泥的工厂.现有φ3.5×145米的华新窑一台,φ3.3/3.0/3.3×118米的哑铃窑两台.工厂设计能力五十万吨,一九八八年达到设计能力,一九八九年获国家二级企业称号.  相似文献   

4.
建材动态     
△上海吴淞水泥厂将扩建一台φ3.05/2.5/3.05×78米两端扩大型湿法回转窑,现已破土动工。这台窑投产后,每年将增产水泥熟料7.5万吨,可生产矿渣水泥15万吨左右。  相似文献   

5.
在这次大会上有好几个湿法水泥厂的资料,介绍了他们技术改造的实施或设想,摘要如下: 1.金山水泥厂该厂现有一台湿法窑Φ3.5×145米,建于1980年,年产熟料19万吨。他们请F.L.Smidth公司承担改造工程,把窑改成Φ3.5×88米,窑尾增设四级旋风预热器,不设分解炉,改造后窑的产量将达到43.7吨/小时,年产熟料31.5万吨。采用风扫式Tirax原料磨,因采用浦泥作原料,入磨原料水分较大为≤13.7%,因此将  相似文献   

6.
建材动态     
△经国家计委批准,宜兴水泥水厂将扩建一条年产25万吨425号普通水泥干法生产工艺线。熟料烧成为φ3.6×60米四级悬浮预热器窑;生料制备采用烘干磨。这项工程工艺设计由国家建材局合肥水泥研究院承担;马鞍山钢铁设  相似文献   

7.
上海市建设委员会于1991年12月18日在上海金山水泥厂召开日产1050吨“湿改干”工程干法水泥生产线验收会议。上海金山水泥厂“湿改干”工程将原一台φ3.5×145米湿法回转窑改造成φ3.5×88米  相似文献   

8.
一、 前言 绵阳市马角坝水泥厂初建于1964年,按国家水泥设计院1958年的年产3.2万吨水泥定型设计进行工厂布置与设备选型。后几经改造,但是主要设备——立窑仍是两台普通立窑。1982年,我厂扩建一条φ2.5×10米立窑生产线。在建成投产后,我们与德阳市第三建材科研设计所合作,在该所科学技术人员的帮助和指导下,我们共同改进了机立窑的窑型结构,试验生料配料方案,应用复合矿化剂技术,用水表测定立窑熟料产量以  相似文献   

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1 掉砖情况简介 我公司现有一条Φ4×145m湿法回转窑生产线,年产水泥34万吨,于97年10月投产。该窑投产后因窑内频繁掉砖,严重制约窑的正常运转,具体情况见表1。  相似文献   

10.
宜兴水泥厂年产水泥14万吨。该厂由于重视治理粉尘的工作,已由昔日的“扬灰厂”变成今天的“花园式工厂”。他们的具体做法是:一、煤烘干机及煤磨消烟除尘该厂两台湿法回转窑(φ2.5/2.0/2.5×68.3米)燃煤系统由一台φ1.4×10米回转烘干机和φ1.5×5.7米双室球磨机组成的煤粉制备系统供给,原采用多管旋风除尘与水除尘,但均无济于事,后将煤烘干机与煤磨含煤气体直接作为水泥回转窑一次风入窑,从而根本治理  相似文献   

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二号窑试生产一次成功长江葛洲坝工程局水泥厂扩建的二号回转窑第一期工程建成,于5月15日点火试生产一次成功,当天就生产出第一窑合格的水泥熟料。这个厂是在葛洲坝工程开工初期兴建的。1975年建成一条年产30万吨水泥的生产工艺线,至今已为葛洲坝工程提供优质水泥120多  相似文献   

12.
该厂两台φ3.5×145米湿法回转窑,配有2.2×12.6米水平推动篦式冷却机,φ2.5×3.9米风扫煤磨和60平方米电收尘器各两台。由于各方面因素,窑的运转周期短,各项经济技术指标差,窑衬净运  相似文献   

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余热发电水泥窑的技术经济分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
余热发电水泥窑的技术经济分析江苏吴县木渎水泥厂郁金华我厂原来是一个年产20万吨水泥的回转窑企业,熟料标准煤耗大,生产成本高,企业经济效益差。经多方论证比较,我们选择了搞回转窑余热发电来降低水泥生产综合能耗,将小回转窑,改成φ3×60米带3000千瓦余...  相似文献   

14.
为了推广业经部级鉴定的“低温煅烧”新技术,建材研究院水泥所协助湘乡水泥厂于1984年4月4日—8日在3号湿法回转窑(φ4.0/3.5/4.0×145米)上进行了工业性生产试验。效果如下:1.窑的台时产量由原来的31.28吨/时提高到33.51吨/时,熟料增产7.13%。2.物料煅烧温度由原来的1450℃下降到  相似文献   

15.
古巴有2个干法水泥厂,4个湿法厂。共有23台回转窑在生产,湿法窑18台,干法窑5台。湿法厂中有6台长度为150—152米和5台长度为122—126米的窑炉,这些窑产量较高,单位煤耗较低。湿法窑中产量最高的是φ4.4/4.8×151米窑,台时产量为52.0吨,料浆水分为34%,熟料烧成标准煤耗为220.73公斤/吨;产量最低的为φ3.35×122米窑,台时产量为23.0吨,料浆水分为40%,熟料烧成标准煤耗为227.59公斤/吨。  相似文献   

16.
柳州水泥厂的老生产线是60年代初建成的,有三条φ3.5/φ4.0×128.8米的回转窑,属湿法生产工艺线。近年来,由于粉尘污染比较严重,对日产3200吨熟料的新生产线构成很大的威胁,所以,技术改造势在必行。为此,对如下几个部分进行改造:  相似文献   

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我省现有φ3米以下的回转窑49台,约占全国总数的1/4。这些小回转窑自投产以来,运转均较正常,熟料质量良好,一般都能生产425号以上水泥。1984年产量120万吨,占全省水泥产最的14%,对发展我省水泥工业起到一定积极作用。但是,这些小回转窑,特别是湿法短窑和占半数以上的干法中空窑,热耗太高,一般均在2000千卡/公斤熟料左右,有的高达2500千卡/公斤熟料以上。近几年来,我们着重抓了节能技术改造工作。具体做法是:首先,制订技术政策。积极推行窑外分解技术,将φ2.4米以上的干法中空回转窑改造为带预热器窑或带余热锅炉窑。其次,统一规划,有重点、有步骤地实施。前  相似文献   

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江南水泥厂三号窑冷却机改造项目于4月29日在南京通过设计方案的审定。这个厂φ4.0/4.5×135米的水泥回转窑系目前国内直径最大的湿法生产水泥窑,原配置一台2.0×2.4米水平振动篦式冷却机。这台自行设计、自行制造的设备,性能较差,热效率  相似文献   

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φ3.5m×145m湿法华新窑,曾为我国的水泥工业作出巨大贡献。随着时代的发展,节能的需要,华新水泥股份有限公司在抓好日产2000t的4号窑扩建的同时,决定兴建5号窑,  相似文献   

20.
肖山县水泥厂经改造后现有φ2.2×6.5米水泥磨一台。采用闭路粉磨,80%以上生产525号普通硅酸盐水泥,磨机平均台时产量达到14.5吨,粉磨细度为4—6%(R=0.08毫米方孔筛筛余)。1983年共生产水泥8.16万吨,1984年计划生产8.64万吨,厂内力争完成9万吨。无锡县水泥厂现有一台φ1.83×8米及一台φ1.5×5.7米水泥磨,用粉磨回转窑与立窑  相似文献   

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