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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在断路器合闸过程中,动静触头之间要承受系统恢复电压。随着合闸过程的深入,动静触头之间的距离越来越小,当动静触头之间的绝缘强度不足以承受系统恢复电压时,动静独头之间就会产生电弧。电弧会对断路器的触头产生严重的烧蚀,从而影响断路器的寿命。为此,在高电压等级(220kV及以上)断路器上经常装设合闸电阻,带合闸电阻的断路器在合闸时,与合闸电阻串联的辅助触头比主触头提前一定时间闭合,从而减弱了主触头间的恢复电压,减轻了主触头的熄弧压力。  相似文献   

2.
张文渊 《供用电》2001,18(4):39-39,41
<35 kV户内高压真空断路器通用技术条件>(ZBK97004-89)将合闸弹跳时间定义为断路器在合闸时两触头刚接触至两触头稳定接触瞬间为止的时间.所有直读数据的开关特性测试仪都是按照这个定义来设计制造的.影响灭弧室电寿命的是电弧,而电弧只有在合闸瞬间动静触头不接触时才会产生,在动静触头接触时不会产生.大量实践及理论分析均表明,真正对真空开关的电寿命有影响的因索是:合闸过程中,触头刚接触至触头稳定接触瞬间为止,这期间的触头断开时间.供电部门在工程安装时,一般都在<电气装置安装工程电气设备交接试验标准>(GB50150-91)对设备进行验收,GB50150-91第11.0.7条规定:真空断路器合闸过程中,触头接触后弹跳时间不应大于2 ms,这与实际工作有差异.因为技术不断地在发展,新型触头材料抗熔焊极好,在发生熔焊时,熔焊点呈脆性,破坏熔焊点所需的力小于真空断路器的分闸力,目前许多国外同类产品如日本东芝公司10 kV断路器只要求弹跳小于10 ms,新型触头材料的应用已为合闸弹跳的时间突破2ms创造了条件.目前许多真空灭弧室规定的合闸弹跳时间都可大于2 ms,仅要求小于3 ms,甚至5 ms.  相似文献   

3.
由于真空断路器触头采用平面对接方式接触,合闸瞬间动静触头碰撞会引起动触头弹跳,动触头合闸弹跳时间是真空断路器机械特性的一项重要参数。对真空断路器而言,稳定的性能参数是其安全运行的前提。动触头合闸弹跳时间是影响真空断路器的电寿命、机械寿命、触头熔焊和合闸过电压的重要因素。真空断路器动触头合闸弹跳分散性很大,影响因素也很多。从动静触头接触产生碰撞为切入点,研究解决动触头合闸  相似文献   

4.
无功用断路器动作频繁,关合操作时产生的合闸涌流会对弧触头造成烧蚀,加剧弧触头的机械磨损。弧触头磨损到一定程度后会造成主触头通过电弧电流,主触头遭受严重烧蚀、变形,导致断路器合闸不到位甚至爆炸。介绍某500 kV变电站一起无功用断路器爆炸的事故,基于现场情况、故障录波以及事故断路器解体的检查结果,指出了触头烧蚀、变形是造成本次爆炸事故的直接原因。提出增加动态接触电阻测试的检修建议,为无功用断路器的运行维护提供理论基础和实践经验。  相似文献   

5.
目前在国内供电系统中,对高压断路器的开断电流值一般是没有任何记录的.如果需取此值,都是通过理论计算获得.高压断路器无论是开断正常的工作电流还是开断故障电流,它的动静触头之间,都会产生电弧.该电弧对高压断路器的动静触头将产生一定的损伤,其损伤程度除与高压断路器的开断性能有关外,还与开断电流值的大小有着密切的关系.即开断的电流越大,电弧的能量越高,对断路器动静触头的损伤程度也越严重,而断路器动静触头烧伤程度是决定断路器是否进行检修的重要指标之一.是直接影响断路器能否安全运行的主要因素.  相似文献   

6.
《 35kV户内高压真空断路器通用技术条件》 (ZBK97004- 89)将合闸弹跳定义为断路器在合闸时触头刚接触直至触头稳定接触瞬间为止的时间。所有直读数据的开关特性测试仪都是按照这个定义来设计制造的。 供电部门在工程安装时,一般都按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150- 91)对设备进行验收, GB50150- 91第 11.07条规定:真空断路器合闸过程中,触头接触后弹跳时间不应大于 2ms,这与实际工作有差异。是不是应将合闸弹跳一律定为不大于 2ms是值得探讨的。目前许多国外同类产品如日本东芝公司 10kV断路器只要求弹跳…  相似文献   

7.
高压断路器合闸过程中,动静触头接触瞬间发生碰撞,静力学模拟方法不再适用,需采用冲击动力学的分析方法进行仿真。在考虑触头塑性和摩擦的情况下,对触头施加实测运动速度,模拟了合闸过程中动静触头的力学响应。结果表明,在碰撞力的作用下,动触头动态张开闭合,导致行程曲线出现断点,与试验现象吻合。此外,塑性变形的出现使动触头径向尺寸增大,导致断路器刚合点不断变化,进而使行程曲线发生改变,影响断路器的开断。  相似文献   

8.
黄义华 《电工技术》2023,(3):146-147
分析了一起35 kV三相机械联动断路器合闸不到位导致接触电阻过大,引起触头发热,以至于烧坏触头造成放电,最终导致灭弧室爆炸事件。针对目前35 kV三相机械联动机构异常导致分合闸位置指示器失效及现行维护存在的问题,探讨断路器位置指示的优化方法,提出了一种基于边缘计算的断路器动静触头温度感知系统设计方案。  相似文献   

9.
一、前言高压断路器的分、合闸速度,是其重要特性参数之一,它表徵断路器的操作机构和传动机构在分、合闸过程中的运动特性。如刚分速度低于技术标准,在切除故障时,将会延长电弧燃烧时间,导致触头严重烧损,烧坏灭弧室,甚至发生爆炸事故。如合闸速度低于技术标准,当合闸于故障线路时,也将造成触头熔焊或者引起爆炸。断路器在检修调试时,如果  相似文献   

10.
1引言永磁操动机构真空断路器的开断性能有其自身的特点,它的终端位置的保持力都由永磁体来单独提供,取消了原有传统操动机构的锁、脱扣机构,大大减少了运动零部件;降低了机械故障率;提高了断路器的稳定工作性能;真正实现免维护。但由于分合闸实现机理的不同,触头弹跳产生的原因也就颇有差异。本文详细地分析了VS1—12型永磁操动机构分合闸弹跳的原因并提出行之有效的克服弹跳方法。2断路器分、合闸功能实现的基本原理永磁操动机构真空断路器在分合闸终端位置时,都由永磁体提供的磁能来实现稳定保持,断路器接到分合闸指令时,由电容器组或者直流电源向分合闸激磁线圈供电流产生电磁力,当电磁力逐渐增大到足以克服永磁体所提供的保持力时断路器的动触头开始运动并达到一定的速度值从而成功实现分合闸性能。因此,电源给激磁线圈的供电时间、所提供的操作功的大小及永磁体提供保持力大小是影响触头碰撞速度大小的主要因素,进而影响到断路器分合闸的弹跳性能。3动触头弹跳性能分析的重要性3.1合闸弹跳及其产生的原因、危害性带载工作的断路器由于触头弹跳的反复动作将产生很高的过电压,从而影响整个电力系统的供电稳定性,同时也将产生电流很大的电弧引起高温烧损触头甚至熔焊,这一...  相似文献   

11.
1 功能特点 LW3-10型户外高压断路器是以SF6气体作为灭弧和绝缘介质的新型户外高压电器,它是利用旋转灭弧原理来工作的。在断路器开断电路的过程中,动静触头刚分瞬间便产生了电弧,这一电弧很快就由静触头转移到燃弧环,在环内,由于磁场线圈受电,产生与触头系统同轴的磁场,垂直于磁场的电弧部分便产生电磁运动,高速旋转起来,把被电离的气体尾流抛在后面,并在SF6气体中拉长,由于旋转的电弧不断接触新鲜的SF6气体释放掉热能,很快被冷却。而电离的气体又快速复合成优质SF6气体,保证有效而迅速地开断高压电流,当电流过零时,使…  相似文献   

12.
移开式固体绝缘柜断路器动静触头连接部分的电接触较多,是一重要热源.为降低该部分的接触电阻,优化结构散热能力,对比和分析各触头形式优缺点,选用表带触头代替梅花触头,并对移开式固体绝缘柜断路器动静触头盒结构进行优化设计,采用一体化设计方案.试验结果表明,通过上述措施可有效降低动静触头工作运行时的温升,增加了产品的安全裕度.  相似文献   

13.
笔者据几家工厂考证,空气断路器多损坏于在动静触头断开的瞬间所产生的电弧高温,致使触头烧疤损伤。如果在超过额定电流的2~3倍或3倍以上时动作脱扣,损伤的程度就更加严重,使其极间隔档胶木迅速碳化,最后出现极间电弧而短路。  相似文献   

14.
针对一起中压开关柜弧光短路引发350MW发电机组停机故障进行分析,认为开关柜手车B相动触头固定螺栓松动,导致手车推入时未对中,造成动静触头接触不良,在开关合闸过程中因启动电流较大,动静触头间产生电弧,同时相间绝缘距离不足导致三相弧光短路,现有继电保护方式无法有效及时切断故障,6kV段母线电压突降,最终导致机组停机故障,最后给出了相应的防范措施。  相似文献   

15.
电容器组投切断路器触头烧蚀劣化后会改变合闸预击穿时间,这不仅会影响选相合闸效果,同时也说明预击穿电弧持续时间可作为衡量触头烧蚀状态的指标之一。建立了126 kV SF6断路器灭弧室内合闸预击穿过程电—流体耦合仿真模型,研究了触头劣化过程中合闸预击穿特性,并提出了预击穿时间带电检测方法。结果表明:合闸过程中场强最大点总是出现在静弧触头表面;灭弧室内SF6气体密度几乎保持不变;110 kV电压等级相电压下,触头预击穿电弧持续时间随烧蚀程度变化的试验值与仿真值吻合良好。从电场畸变角度解释了随着触头的表面烧蚀劣化程度增大对应预击穿时间的变化规律,结果可为断路器选相合闸策略和触头状态评估提供理论指导。  相似文献   

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对于断路器的切合而产生的操作过电压,西德曾做了理论研究和实验调查,并提出了降低措施的具体方案。1.用断路器操作在断路器的动触头进行切合操作时,高压线路上会产生非常高的工频电压和高频暂态过电压。当使断路器合闸时,起初动触头慢慢地靠近,会由于回路的对地电压而在分合部分引起第1个电弧。导线部分立即充电,并在电弧消失至第2次燃弧之前保持其电位。这种过程一直持续到分合部分最终完全闭合时为止。这时的最大燃弧电压为  相似文献   

17.
针对贵州电网某GIS用断路器内部发生短路故障,通过解体分析发现是由于断路器主触头未接触,仅弧触头接触导致接触电阻增加,致使触头铜钨部分发热严重,在灭弧室喷口内散热不好的环境下,长时间发热累积,导致自力型动弧触头受热膨胀,在触指与静弧触头的接触部分出现间隙,引发局部的电弧烧蚀,当烧蚀产生的离子累积到一定浓度后,气室的绝缘特性被破坏,最终导致罐体对壳体发生短路放电。通过对故障相断路器进行故障排查与计算,发现是固定传动机构的螺栓松动致使断路器合闸不到位,最终导致断路器发生短路放电。文中定性的说明了造成螺栓松动的原因,并提供了螺栓防松动的改进措施。  相似文献   

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一、当前的发展状况1.灭弧方式目前高、中压断路器的分、合闸操作都是借助电弧过程来完成的。合闸时,回路由预击穿的电弧接通,然后在几毫秒内触头闭合,将电弧短接熄灭。分闸时燃弧时间长得多,一般须采用特殊措施,电弧才能熄灭。直流电弧的熄灭是通过拉长电弧、将电弧分成多断以及使其冷却等方法,使电弧电压大  相似文献   

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长期以来,人们对断路器合闸过程中的触头变形行为对磨合掉屑的影响研究较少.本文通过对全尺寸动静触头合闸过程进行仿真,对静侧自力型触头的变形行为进行了研究.经过仿真计算发现自力型触头在合闸过程触指中并非均匀向四面张开,而是存在明显不均匀变形现象.这种不均匀变形会影响触头磨合,同时合闸速度和触指根部刚度也会影响触头变形行为....  相似文献   

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有些断路器由于工作电流较大,在结构上触头常采用主触头和灭弧触头并联的方式。如SN_3—10,SN_4—10 G,SN_4—20G,SN_(10)—10Ⅲ3000 A 等型号的断路器就是这样。断路器在合闸位置时工作电流大部分通过主触头,而断路器在分闸过程中,电弧仅在灭弧触头上燃烧和熄灭。因此,为保证此种结构的断路器能可靠地工作,在调整时应保证断路器分闸时主  相似文献   

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