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相似文献
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1.
周信永  李平 《水泥工程》2016,29(4):52-53
正0前言水泥生产属于高能耗产业,消耗大量的能源,产生废气、粉尘污染环境。在当今能源紧缺的情况下,如何降低能耗并减少环境污染是所有高能耗行业发展方向,比如利用水泥烟气余热发电,这不但能降低成本,提高企业自身的经济效益,还可以增加社会效益。而余热发电作为水泥窑附属系统,对余热发电系统有"四不原则",即不影响熟料生产;不增加熟料生产的热耗和电耗;不改变熟料生产中原燃料和原料烘干热源;不改变熟料生产工艺流程和设备。  相似文献   

2.
张志刚  陈清顺 《水泥》2013,(3):32-33
我公司2号6 000t/d窑采用大窑头罩,三次风从窑口右上角抽取,三次风管在入窑尾框架前为直管道,设计直径偏大(3 500mm)。三次风管由若干节组成,每节长度为 2 514mm,每节之间满焊,同时用加强筋板再加固,加强筋板高度200mm。三次风管耐火材料砌筑为:不规则部分用浇注料,规则部分用耐火砖。  相似文献   

3.
孙士华  李昌勇 《水泥》2010,(12):23-24
<正>1带三次风管过热锅炉余热发电系统该系统较常规纯低温余热发电系统在三次风管上增加了ASH型过热锅炉(简称ASH炉),窑头AQC炉和窑尾SP炉产生的低压蒸汽,经ASH炉将蒸汽温度提高100℃以上,蒸汽压提高1.0MPa以上。三次风入分解炉的温度从原来的850~950℃降到580~650℃。  相似文献   

4.
吴洪磊  赵刚  庞娜 《水泥》2022,(11):35-38
两条2 500 t/d生产线和一条5 000 t/d生产线,分别配套10 MW、9 MW汽轮发电机,余热发电于2010年投用后,吨熟料发电量一直偏低,为此对系统设备、工艺不断进行优化改造,使系统吨熟料发电量不断提升。  相似文献   

5.
何文明 《水泥》2014,(1):25-26
<正>如今的大型预分解窑,入炉三次风温一般达到880~950℃。为了降低热源损耗、简化工艺流程,三次风管已很少有收尘装置,使气流中携带有很多温度在1 300℃左右的细颗粒熟料,进一步提高了三次风温,风管衬体承受着高温热膨应力、硫碱侵蚀和细颗粒熟料的磨蚀,另外,风管壳体热胀冷缩变形也会对衬体产生挤压、剪切等应力损坏。国内不少生产线曾出现过三次风管断裂、膨胀节失效、风管壳体高温膨胀变形、内衬挤炸脱落和风管局部脱落等恶性事故,直接  相似文献   

6.
潘斌  张与雄  薜之军  张征 《水泥》2012,(11):35-36
两条2 500 t/d生产线和一条5 000 t/d生产线,分别配套10 MW、9 MW汽轮发电机,余热发电于2010年投用后,吨熟料发电量一直偏低,为此对系统设备、工艺不断进行优化改造,使系统吨熟料发电量不断提升。  相似文献   

7.
水泥回转窑的三次风管设计安装时一般采用的是水平放置方式,导致三次风管在窑头罩取风点处吸入的三次热风中含有的飞砂料很难被尾风拉走。三次风管内经常积料影响窑内通风和分解炉内煤的燃烧,我公司一般 3~5个月就要彻底清理一次,清理时既费时(3天左右),又存在安全隐患,影响职工健康。而且当三次风管内积料严重时,即使三次风阀全开,分解炉内依然通风很少,导致窑通风量变大,尾温升高,窑尾烟室结皮严重,严重影响熟料的产质量,增加煤耗。停窑清理一般需要5天的时间,对公司损失很大。  相似文献   

8.
张坤 《水泥工程》2022,35(5):42-43
<正>0前言江西玉山南方水泥有限公司8 000 t/d水泥熟料项目三次风管主管内径为Φ3 650 mm,风管内部温度为880~1 050℃,内衬厚度为115 mm耐火材料+115 mm硅酸钙板结构。生产线于2022年4月投入运行后,2022年5月检修时发现三次风管大约每隔6 m左右有一圈锈蚀现象。生产线停窑后对锈蚀部分进行处理,然后重新补漆,投入运行后于2022年6月再次在补漆的地方重新出现明显的锈蚀,对项目的运行存在不可忽视的安全隐患。  相似文献   

9.
三次风管闸板阀在水泥工艺上有重要作用,是调整烧成工段必要的手段,而三次风管闸板阀的寿命不尽理想,大部分都在6~10个月,有的只有3个月左右时间,一旦闸板阀损坏,烧成将非常被动,直至难以继续。有的厂家干脆去掉闸板,在风管内砌墙来替代阀板,但是回转窑煅烧是个动态变化的过程,在出现窑况波动时就不能调节回转窑和分解炉用风的平衡。本文根据笔者多年设计经验,简单论述对三次风阀板的设计体会,供同行参考。  相似文献   

10.
郝军  张开坤  刘向全 《水泥》2018,(1):67-68
我公司拥有两条5 000 t/d熟料生产线,配套建设两套9 MW纯低温余热发电系统,自生产运行以来,单位熟料发电量基本在30 kWh/t左右,比设计值低了3~5 kWh/t。为有效提高发电量,降低动力成本,公司在不增加熟料煤耗的前提下,通过对煤磨用风进行技术改造,来增加余热发电量。  相似文献   

11.
张玉强 《水泥》2010,(5):65-65
<正>三次风温是一个非常重要的热工参数,该参数能直接反映出窑况是否稳定。但三次风管内的热风温度高,风速快,并且夹带有大量的熟料颗粒,对测温用的热电偶破坏作用很大,若将其铠装磨透,就会导致偶丝烧断,不能测温。我公司三次风管处使用的热电偶  相似文献   

12.
我公司5 000 t/d生产线配套的9 MW余热发电系统于2007年10月投入运行,一直存在余热发电量偏低的问题。针对影响余热发电的一些因素,我公司认真分析了原因,并提出了优化改进措施,于2016年大修期间,进行了相关技改,取得了较好的效果。  相似文献   

13.
我公司有两条2 500t/d生产线,烧成系统配置Φ4.0m×60m回转窑、双系列五级旋风预热器和TDF分解炉,产量2 800~2 900t/d,运转周期约100d。本文就窑头罩和三次风管耐火材料几处易磨损部位的改造与施工方案进行总结。  相似文献   

14.
耿红战 《河南化工》2002,(12):29-30
简述了炼油余热发电系统的概况,分析了余热发电机组及蒸汽管网系统中制约余热发电量的因素,提出提高余热发电量的措施,为今后机组的优化运行,维护保养及操作调整提供了有益的参考。  相似文献   

15.
近年来我国纯低温余热发电技术得到迅速发展。在实际生产过程中,也出现一些问题。本公司依据具体生产情况,通过将射水抽汽器技改为油环真空抽汽系统,增加一套冷却风机,改造冷却塔等措施,有效提高发电量,并取得良好的经济效益。  相似文献   

16.
李修启 《水泥工程》2017,30(1):42-43
<正>枣庄市沃丰水泥有限公司为响应国家建设循环节约型经济的号召,投资6000余万元建设水泥窑配套工程9 MW纯低温余热电站一座。于2009年5月正式并网运行,余热发电自并网运行以来,余热发电量保持6 100 kW/h左右,余热发电一天发电14.5万kW/d,达不到设计定额。  相似文献   

17.
李光鑫 《水泥》2014,(7):63-63
<正>我公司Φ4.8m×74m回转窑三次风管弯头用莫来石浇注料,一般使用约1个月,浇注料就疏松、剥落,损坏严重。后来将浇注料厚度由250mm加厚至300mm,使用时间也不足2个月。为此,于2011年12月检修时,对三次风管弯头至分解炉入口处进行了改造。1解决措施1)在三次风闸阀两侧的三次风内壁上用废旧耐火砖砌筑宽400mm、厚200mm、高1200mm的挡风  相似文献   

18.
本文主要研究三次风管的两种结构形式(即向上偏置不同夹角和水平偏置不同距离)对分解炉性能的影响。研究结果表明,在分料30%情况下,且燃用煤粉为较好的烟煤时,三次风管偏置不同距离并不能明显提高分解炉性能;偏置夹角为30°时,分解炉出口温度最低,Ca CO3分解率最高,性能参数最佳。  相似文献   

19.
目前,新型干法水泥生产线配套纯低温余热发电系统已经相当普遍,各公司运行效果不尽相同。本文根据近年来对水泥生产线热工标定和余热发电系统的统计结果,初步分析影响余热发电系统的因素,为烧成系统稳定运行的情况下,充分利用废气余热发电提供借鉴和技术依据。  相似文献   

20.
我公司9MW低温余热发电系统自投产以来,吨熟料发电量仅达到29 kWh/t左右。分析认为,篦冷机3段与2段之间的混凝土挡墙偏低,造成3段低温风大量进入1、2段,使余热锅炉进气温度降低。为此,在篦冷机原混凝土挡墙的基础上增设了钢板挡墙,钢板挡墙下端离篦板上面800mm,用钢板挡墙挡住3段的低温风。  相似文献   

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